大型化工装置配套循环流化床锅炉低氮燃烧改造的研究.docVIP

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大型化工装置配套循环流化床锅炉低氮燃烧改造的研究

大型化工装置配套循环流化床锅炉低氮燃烧改造的研究   摘 要:随着超低排放的推行,如何确保锅炉达标排放,并能保证锅炉安全稳定运行成为电厂、化工厂等关注的焦点,文章结合龙宇煤化工2#锅炉低氮燃烧改造的实际经验,分析了降低锅炉氮氧化物排放的主要手段。   关键词:循环流化床锅炉;低氮燃烧;超低排放   中图分类号:TK229.6 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2017)31-0065-02   前言   随着国家对环保工作的重视和人民对生活质量要求的提高,锅炉超低排放改造越来越引起社会的关注,低氮燃烧改造技术是一种发展成熟运行成本低廉的?硝技术,其运行的经济性已成为发电厂、化工厂等关注的焦点。   低氮燃烧改造通过调整锅炉布风,调整床温及氧气在炉膛内的分布从根源上降低氮氧化物的生成。低氮燃烧改造相比于目前的主流脱硝技术:SCR(选择性催化还原)具有一次性投资费用低、运行成本低、不产生废催化剂二次污染等优势。   1 装置概况   河南龙宇煤化工年产50万吨甲醇和20万吨二甲醚装置,是河南豫东地区最大的煤化工基地,年煤炭消耗量为110多万吨,是把煤转化为甲醇和二甲醚清洁能源的大型化工装置。龙宇煤化工配套的动力装置为3台由四川锅炉厂生产的130t/h 高温、高压循环流化床锅炉,本次改造的就是其中的2#锅炉。   2 改造内容   本次改造主要实施了以下内容:二次风系统改造、烟气再循环改造、分离器改造。   2.1 二次风系统改造   锅炉原设计一次风占总量的60%,二次风占40%。原有二次风喷口数量16个,喷口原设计参数为:(1)前墙二次风口分2层布置,共8个喷口,上4下4,均按照15°喷入炉膛;(2)后墙二次风口分2层布置,共8个喷口,上4下4,均按照15°喷入炉膛,喷口尺寸190×125,风管尺寸200×135,风箱尺寸500×500,单层单侧截面流速为13.91m/s。   锅炉原设计的二次风流量为57795m3/h,二次风机选型流量为88000m3/h。由于管径选取、风口位置选取等原因,实际运行二次风口风速约73m/s,二次风口大小一致、采用均等配风不利于二次风的穿透,且同层二次风口中间布置较少,会造成中心侧的二次风补风更差。现有二次风喷口距离布风板高度分别2.22m、4.22m,原设计浇注料层拐点距离布风板约5.84m,二次风口距离布风板适中,但上下二次风之间空气分级明显不足,不利于低氮燃烧。   针对此种情况,本次改造根据现有煤质核算实际二次风量、二次风速,重新布置二次风喷口位置、确定二次风风箱尺寸、调整二次风的入射角度等,在合理配风、分级燃烧基础上,大幅提高二次风穿透性,解决炉膛中心区严重缺氧问题,提高燃料燃尽效果和脱硫反应效率,实现均温燃烧下的高效低氮。   (1)改造后的二次风喷口分为两层布置,喷口数量调整仍为16个,上层二次风采用前4后4布置,下层二次风采用前4后4布置。   (2)改造后二次风率适当调整至50~55%,实际供给风量增加至67925~74718Nm3/h。   (3)改造后二次风喷口面积由0.38m2调整至0.527m2,新增喷口尺寸:上层8个选用Φ260×10,下层8个选用Φ190×10。上下二次风比例约为2:1,其中下二次风安装8只吹扫管,选用Φ51×5钢管嵌套其内。铸造喷口,并铸造相应大小头变径至Φ273,选择类310s的耐温抗变形材质。   (4)上层二次风标高定为9.8m,下层二次风标高定为7.8m。布风板面积为17.4m2,对应料层高度为0.44~0.54m,8倍料层膨胀高度为3.53~4.34m。   (5)前、后墙的二次风喷口长度约400mm,喷口采用耐热不锈钢,新增16个喷口所对应支管均采用Φ273×5碳钢管,并配DN250蝶阀。上层喷口对应支管无需安装膨胀节,下层喷口对应支管需安装相应膨胀节。   (6)上层二次风喷口下倾角度适定为10°、下层二次风喷口定为20°(其中前后墙下层的两边4个喷口,需水平向内倾斜15°)。   (7)上下二次风箱之间,在前后墙的两头各安装1只Φ273×5的碳钢连接管,共4只。   (8)下层二次风口内嵌套Φ51×5钢管,风源取自热一次风即可,母管选择两只Φ159×5管,并配备DN150蝶阀。   2.2 烟气再循环改造   在锅炉一次风机入口处增设烟气再循环系统。主要作用是利用锅炉烟气含氧量较低的特点,通过烟气引入一次风机,后进入一次风室,在保证流化效率的前提下,降低一次风及密相区氧量抑制床温;同时适当提高二次风率,来补充被代替的一次风氧量,为二次风合理的空气分级创造条件。即在维持锅炉整体运行氧量不是太低的水平上大幅降低NOx排放。在循环流化床燃烧条件下,温度每降低10℃,NOx的排放

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