孤东油田集输系统技术分析及提高效益策略..docVIP

孤东油田集输系统技术分析及提高效益策略..doc

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孤东油田集输系统技术分析及提高效益策 略 论文关键词:集输系统联合站电脱水三相分离器 论文 孤东原油处理系统现有联合站座,目前原油 处理生产工艺以东一联为中心处理站,其它3座联合站为卫 星站。即经过其它3座联合站初步沉降处理以后的原油再进 东一联进行集中处理,污水经过各联合站多级处理合格后就 地回注。从长远角度考虑,对于像孤东油田等导电性较强的 原油进行高频电脱水,有必要以4个联合站为依托,建立4 座老化油处理站,对全厂的老化油进行集中处理,杜绝其在 原油脱水工艺中进行循环,从而降低油气处理费用,提高经 济运行质量。论文联盟编辑。 1集输系统技术经济分析 孤东原油处理系统现有联合站4座,目前原油处理生产 工艺以东一联为中心处理站,其它3座联合站为卫星站。即 经过其它3座联合站初步沉降处理以后的原油再进东一联进 行集中处理,污水经过各联合站多级处理合格后就地回注。 在4座联合站中东三联没有电脱水工艺和净化油稳定系 统,东四联没有电脱水工艺和稳定系统集输各联合站的加热 炉效率、输油泵效和输油泵系统效率较高;各联合站的原油 稳定率、油气损耗率和原油处理成本,尤其处理吨油耗气成 本较高。造成这些现象的原因如下: 东四联设计时,没有原油稳定系统,其它3座联合 站的前塔原油稳定系统,投产初期由于工人技术水平的限制 基本处于停运状态。随着投产时间的延长,设备及辅助系统 腐蚀、老化严重,已经处于报废或半报废状态,造成大量天 然气和轻烃浪费,且使原油稳定率和油气损耗率严重超标。 分水器能缓解由于原油含水上升、液量增大而造成 的原油脱水处理设备处理能力不足,设备虽处于超负荷运行 状态但起到了重要作用。随着油品性质的变化和三次采油技 术的不断发展、创新分水器原油出口含水偏高且不能分离天 然气,造成大量燃料油的浪费,使处理吨油耗气成本偏高。 大罐热沉降放水工艺越来越不适用油站正常生产需 要。表现为外输原油含水不稳定,出现持续性高含水,4座 联合站原油沉降不分层,主要原因有:①随着三次采油量的 增加,进站液聚合物含量上升;②大罐热沉降放水工艺使用 时间延长,老化油量增多,从而使电脱水处理设施越来越不 能正常运行,破乳剂更加难以适应油品性质的变化;③每年 春秋两季清砂回收的油水直接进入油站一次沉降罐,回收期 长达3个月,对油站系统运行有较大的影响。 2优化系统工艺设备 1 HBP型高效油气水三相分离器 孤东油田各联合站目前使用的分水器存在的主要问题 是脱水效果不好、分气效果差,造成一段脱水后,原油进油 站一次沉降罐的温度不够,既增加了燃料消耗,还造成脱水 系统运行不平稳,影响联合站正常生产,且使集输工艺复杂 化。 解决办法是将原分水器改造成HBP型高效油气水三相分 离器。含水迗95. 6的重质特高含水原油自油气水入口进入 HBP型高效油气水三相分离器,在气液分离包内完成气液初 分离。油水混合物经导液管进入一级板槽式布液器,并经沉 降分离室内一级填料和二级填料共同作用,实现油水分离, 分离后的含水原油进入二次脱水区的第二级板槽式布液器, 经二次脱水区的整流分离填料脱水后,分离后的原油经集油 槽进入油室,经油出口流出三相分离器;沉降分离室及二次 脱水区分离出的含油污水进入水室,经水出口流出三相分离 器;气液分离包分离出的气体、沉降分离室及二次脱水区闪 蒸出的气体均进入气体除液包,除液后经气出口流出三相分 离器。 在原流程气体管线上增加一个自力式压力调节阀,实现 HBP型三相分离器自动排气,并将原有水室2个浮子液面调 节器中较小的一个改为油室用浮子液面调节器,实现HBP型 三相分离器自动排水及排油,以消除人为因素对三相分离器 运行的影响。 2. 2分水器操作条件及主要技术指标 操作压力:0. 45?0. 50MP a;操作温度:48°C?52°C。 主要技术指标:处理液量13000m。/d;脱水率彡90;力争 出口原油含水彡25 ;污水含油彡500mg/L;气中含液量彡 0. 05g/Nm。;气体脱除率彡90;破乳剂用量10?12mg/ I(不 超过孤东1号联合站游离水脱除器目前用量)。 2. 3分水器技术特点 (1 )采用板槽式布液点双向流油气水分离技术加快油水 分离速度,提高油水分离质量。 用两级填料聚结、整流技术,改善油水分离条件, 提高油水分离效率。 用整流分离填料改善分散水相在油连续相中的流场 条件,实现分散相与连续相的快速分离。 (_4)用“倒虹吸”法控制油水界面,采用机械式仪表控 制油、水室液位,采用自力式调节阀控制分离器压力,基本 实现操作自动化。通过对HBP型油气水三相分离器内部结构 的优化,可确保在48°C?52C的操作温度范围内,经改造后 的分水器一次脱水使原油含水由95以上降至40以下,脱水 率大于90,污水含油低于500mg / I

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