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燃气电站凝结水过冷度产生原因及的对策
燃气电站凝结水过冷度产生原因及的对策
摘要:本文分析了格尔木300MW燃气电站凝结水过冷度产生的原因及其对机组运行经济性、安全性的影响,从凝汽器的检修及运行维护方面,提出了减小凝结水过冷度的措施。
关键词:凝汽器;过冷度;措施
引言: 凝汽器工作性能的好坏直接影响机组的运行状况。凝结水过冷度越大,说明被冷却水带走损失的热量越多,这会使凝结水中含氧量增加,加速管道、设备的腐蚀。因此需要采取措施使过冷度减到最小,提高机组运行的经济性和安全性。
1 过冷度产生的原因
格尔木300MW燃气电站机组采用回热式凝汽器,在构造上有合理的冷却水管束布置,可减小汽阻和过冷度,真空除氧装置也使凝结水的溶氧达到较低的水平。但实际中,由于凝汽设备运行工况的变化,仍会产生凝结水过冷却现象,主要有以下原因。
(1)冷却水漏入凝结水内。运行中,由于凝汽器内铜管腐蚀会产生轻微泄漏,造成冷却水漏入凝结水内,使凝结水温度降低,过冷度增加,凝结水硬度增大。格尔木300MW燃气电站3#机组就出现过凝汽器铜管泄漏事件,当时在循环水入水口处放入木糠堵漏,作为临时处理。
(2)凝结水水位过高。运行过程中,由于凝结水泵真空部分漏入空气或其它故障,使凝汽器热井中凝结水水位过高,淹没下部的冷却水管,这样冷却水又带走一部分凝结水的热量,使凝结水再次被冷却,过冷度必然增大。
(3)空气漏入凝汽器或真空泵工作不正常。机组运行过程中,处于真空状态下的汽轮机排汽缸、凝汽器不严密处,会造成空气漏入;真空泵工作不正常,不能及时把漏入的空气抽走,都会使凝汽器内不凝结气体增加,并形成传热不良的空气膜,增加传热端差;还会造成空气分压提高、蒸汽分压降低,产生凝结水的过冷却。
(4)凝汽器冷却水入口温度和流量的影响。在不同工况下,凝汽器都存在一个极限真空。达到此极限真空后,再增加冷却水流量,不仅加大循环水泵功耗,还会引起凝结水过冷。
试验与运行经验表明,在一定的蒸汽负荷下,当冷却水入口温度降低或流量增加时,凝汽器压力降低,真空增加,进入热井的凝结水的过冷度将增大。如图1,采集了格尔木300MW燃气电站3#汽机2011年11月2日的相关数据(2#、3#、4#循环水泵同时运行),制作曲线对比如下:
图1循环水进水温度与过冷度的关系
从图1曲线可以看出,随着循环水进水温度的变化,凝汽器过冷度也在变化。即循环水进水温度的增大,凝汽器过冷度也在减小,但不是特别明显。
(5)将温度较低的补充水直接补入凝汽器热井。机组在运行过程中,由于锅炉排污等原因,必须及时补水到汽水工质循环系统,格尔木300MW燃气电站是直接将除盐水补入凝汽器。冬天除盐水温度较低,只有十几℃,将温度较低的水直接补入热井,并且在补充水流量较大时,势必会造成凝结水温度的降低,致使过冷度增加。
2 过冷度对机组运行经济性和安全性的影响
凝汽器过冷度会增加冷源损失,引起作功能力的损失,降低系统的热经济性。剧资料介绍,过冷度每增加1℃,机组热耗率就上升0.02%,影响机组经济性。
凝结水温过低,水中含氧量增加,导致相关管道阀门腐蚀加剧,降低设备使用寿命。也会加重除氧器的工作负担,除氧效果变差,严重时腐蚀给水管道,引起泄漏和爆管,严重影响机组安全性。
3 减少凝结水过冷度的措施
针对格尔木300MW燃气电站的现状,重点从检修以及运行维护方面采取有效措施,降低凝结水过冷度,提高机组运行的经济性和安全性。
3.1 检修中所采取的措施
(1)利用大小修对凝汽器真空系统进行灌水查漏,重点检查与凝汽器相连的各个管路、焊口、法兰连接处等部位,对发现的泄漏点进行补焊、封堵处理;
(2)检查凝汽器内的减温喷水装置;
(3)检查凝汽器水位调节器和轴封压力调节器;
(4)检查排入凝汽器的各种疏水、补充水及其他接入凝汽器的管道,对于设计不合理的管道进行改造,使其接入点高于凝结水水位,减少对凝结水溶氧及过冷度的影响。
3.2 运行中所采取的措施
3.2.1 保证真空系统的严密性
格尔木300MW燃气电站在机组运行期间,利用氦质谱仪对所有负压系统进行了泄漏检查,也发现了漏真空的现象,为管道法兰及阀门盘根处,并及时做了处理。也对轴封压力调节器进行了检查,将轴封压力控制在规定值(38KPa-40KPa)内,防止空气从轴封漏入,影响凝汽器真空。
通过对负压系统泄漏的维护,真空系统严密性得到了明显改善,真空最好时可达到-68KPa(4#汽机),凝结水的过冷度也有了一定的降低。
3.2.2 监视凝汽器热井水位
为了消除运行中凝结水水位过高而造成的凝结水过冷却现象,格尔木300MW燃气电站
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