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喷油式螺杆压缩机组振动原因剖析及处理
喷油式螺杆压缩机组振动原因剖析及处理
摘要:本文通过对气柜单元(232)尾气回收机组喷柴油式螺杆压缩机同步齿轮端振动原因进行了分析,查找出影响机组安稳运行的因素,并提出可行的改进措施,为压缩机组的长期平稳、安全运行提供保证,产生了良好的经济效益和社会环保效益。
关键词:螺杆压缩机;同步齿轮;振动;改进
1.概述
气柜装置(232单元)螺杆压缩机在运行过程中一直存在振动超标情况,严重影响机组安稳运行。火炬尾气主要来自炼油装置如常减压、催化、裂解、焦化、加氢、等装置, 并含有焦炭等颗粒性杂质。为了保证这些含杂质尾气的正常输送,根据各种机型的特点, 选用了螺杆压缩机三台型号为LG36/0.65的国产喷柴油式螺杆压缩机,其中232-K-01B压缩机组在运行过程中振动严重超标,232-K-01A/C机组振动接近连锁停机值,如不及时解决, 将对机组的安全运行及寿命产生不利影响。
2.机组的结构及原理
2.1.主机结构
该机组为单级喷液螺杆压缩机,主要由壳体中段、前后端盖、阳转子、阴转子、迷宫密封、机械密封、轴承箱及轴承、 同步齿轮、平衡活塞组成,通过联轴器与电机联接。
2.2.工作原理
本螺杆压缩机组是依靠在断面为双圆相交的壳体内,装有一对转子(含阳转子和阴转子)。阳转子有四个齿,阴转子有六个齿,两根转子相互啮合。作相反方向的旋转运动,当阳转子旋转一周,阴转子旋转2/3周,或者说,阳子的转速比阴转子的转速快50%。在壳体的吸气端座上开有一定形状的吸气口,当齿槽与吸气口相通时,就开始吸气过程,随着螺杆的旋转,齿槽脱离吸气口,一对齿槽空间吸满尾气,螺杆继续旋转,两螺杆的齿与齿槽相互啮合,有壳体、啮合的螺杆和排汽端座组成的齿槽封闭容积变小,而且位置向排汽端移动,完成了对尾气的压缩和输送,在气体的压缩过程中,选择从壳体的上部或吸气端喷入柴油进行冷却,从而降低了被压缩机体的温度,从而提高单级压缩比及气密性,喷入的柴油与被压缩机的气体一起经出口排出,进入气液分液罐,通过分液罐使气液两相分离,气体被输送供其他装置使用, 而柴油冷却器、柴油过滤器后循环使用,在气液分离罐中有一少部分柴油随气体流失,损失的柴油量累计到一定程度后,自动补液线启动,进行补液,保证柴油循环量满足要求。
2.3.主要技术参数
压缩介质: 炼油装置尾气
进气压力: 0 . 035Mpa (表压)
排气压力: 0 . 65Mpa (表压)
排气量: 30m 3/min (吸入状态)
进气温度: ≤40℃
排气温度: ≤95℃
主电机转速: 1487r/min
电机功率: 280kW;
润滑方式: 压力油润滑
3.机组振动超标原因分析
2010年5月份接手此套装置的维护工作时,机组就处于振动烈度超标状态运行,我们查阅了其从安装试运到我们接手这段时期的运行记录,结果表明,该机组从运行半年以后振动烈度逐渐上升,到我们接手维护时已经运行2年多,一直处于带病运行,最大振动烈度值为17. 5mm/s (在压缩机入口端轴承的水平方向)。按振动标准(参照A P I、ISO标准) 振动烈度运行限值(报警值) 为7 .1 mm/s, 停机值为11 . 2 mm/s 机组振动严重超标。为此, 我们从各个方面进行原因分析。
3.1.检查机组对中方面的影响
在查阅了机组安装交工资料及设备随机资料后,确认机组安装施工严格按照相关标准规范进行并验收合格, 分别用激光对中仪和百分表多机组对中情况进行了复测,检测发现机组本体吸入口端右侧地脚螺栓存在虚脚,机组与台板接触面与其他3个接触面相比较低0.05mm,造成在找正对中完成把紧地脚螺栓时产生机组偏高,机组端联轴器上仰,对中数据不符合要求,是影响引起机组振动的重要原因。
3.2.检查管线产生的影响
检查进出口管线对机组振动的影响,拆开机组入口波纹管膨胀节下端及出口法兰,发现出口法兰螺栓孔与机身螺栓孔吻合,没有偏差,法兰口四周间隙均匀,消除了出口管线对机组的影响,检查入口膨胀节下法兰与机身螺栓孔的位置,发现螺栓孔偏差5mm左右,将入口波纹管膨胀节拆离,将膨胀节从圆周方向分成几等分做好标记,分别测量膨胀节长度,发现膨胀节长度不均,最大偏差有6mm,确定为膨胀节变形,对入口管线挂架进行检查,发现入口管线挂架倾斜,最大倾斜约5°左右,与法兰口螺栓相差5mm基本吻合,确定入口管线倾斜为影响机组振动的重要原因。
3.3.装配的影响
对机组进行解体大修,检查测量各部间隙,转子排气间隙阳转子为0.18mm,阴转子为0.17mm,阴、阳转子啮合间隙为0.32mm,调整同步齿轮啮合间隙达到0.02mm,同步齿轮由大、小两个齿轮组
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