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尿素高压氨泵事故浅述及预防措施
尿素高压氨泵事故浅述及预防措施
摘 要:因高压氨泵P101是尿素的核心设备之一,它的稳定运行是整个尿素装置的稳定运行的关键,一旦该泵故障,将严重影响尿素装置的安全运行。
关键词:高压氨泵 事故 断裂 损坏
中原大化尿素装置是从意大利斯纳姆公司成套引进的,采用该公司开发的氨气提法尿素生产工艺,高压氨泵P101A/B是美国胜达因厂生产的双级卧式高速离心泵,叶轮为全开式。主要作用是将氨升压泵P105送来的液氨加压至22~23MPa,送到你尿素合成塔R101里。该泵辅有冲注水系统,润滑油系统及仪表联锁控制系统。
1、发生的事故:
1.1.P101A断轴烧瓦及齿轮断齿
现象:91年12月份P101A启动后运行比较平稳,大约1小时后主控发现该泵电流、压力波动,振值、位移异常,到现场发现泵输入轴端轴承出冒烟,立即停泵,同时泵输入轴联轴节与泵脱离甩到地上,确认低速轴断轴。后修复安装试车,运行十几个小时后,泵振动、位移高跳车,揭开齿轮箱盖检查发现齿轮断齿。
原因:①断轴烧瓦主要原因是油进水后乳化变质,开泵后油温逐渐升高,到一定程度,导致油膜破坏,润滑不良,造成轴瓦合金严重烧熔,将轴抱死。②齿轮断齿原因是断轴所造成的“内伤痕”。
1.2.P101A叶轮断裂
现象:92年7月份P101A出现振动高跳车,拆泵检查发现一级叶轮前端锥体开焊,断开约5mm宽的缝。93年1月P101B出现类似情况,不同的是P101B振值逐渐增大至跳车。
原因:叶轮锥体焊接质量有问题。
1.3.P101A/B二级泵盖冲刷
现象:91年发现P101A/B二级泵盖有被冲刷至沟槽的现象。
原因:①P101出口严重超压,有时高达260 bar。②液氨有大量触媒粉。
处理:通过提高液氨温度降低出口压力,运行后未曾出现过冲刷现象。
1.4.P101超压超电流
现象:试车过程中,P101一直超压超电流,既偏离了设计条件运行,又造成了机封的损坏及泵盖的冲刷。
原因:合成来液氨温度低所致,严重是在0℃左右,而设计条件是20~40℃,经过提高液氨温度后出口压力大为降低,电流也降至106bar以下。
1.5.FV09102振动突然关闭
现象:试车以来由于该阀的性能差,不太好用导致经常振动或突然关闭,是P101难以调节,特别是在泵的启动过程中,经常导致跳车,严重影响了泵的稳定运行,同时也一定程度上影响了机封运行周期。
1.6.电机轴承温度高
现象:试车阶段P101主电机轴承温度一直偏高,夏季高达86℃以上,长期的非正常运行导致轴承及甩油环磨损严重,大量铜粉粘于轴颈上及落入油中,使滑动轴承和甩油环磨损加快,大大缩短其使用周期
原因:①黄铜不耐磨②油环带油能力差,导致润滑不良。
处理:将甩油环材质由黄铜改为青铜,同时增大了甩油环与轴的接触面积和油环油槽的尺寸。
1.7.P101B电机后轴承轴颈严重磨损
现象:97年9月发现P101B电机后轴承油变质,在线加油置换,油排完后,未及时补上油,致使后轴承轴颈严重磨损。
处理:P101运行过程中严禁在线换油。
1.8.P101A联轴节断
现象:03年5月,P101A在运行过程中声音异常,现场出现闷爆声,泵体着火,系统停车处理。后检查发现联轴节断,低速轴东西两侧轴瓦烧,低速轴电机侧轴承座损坏。
原因:机封泄露导致油箱进水未及时发现。
1.9.P101B出口管线爆
现象:04年7月P101B二级出口管破裂,出口管线爆开1个10mm左右的洞,P101超电流,主控迅速停泵。
原因:①氨系统中长时间带甲胺造成管线腐蚀②P101出口压力控制过高。
处理:更换出口管线。
1.10.06年大修后开车P101B启动不起来
现象:泵启动后,泵体及出口管线强烈振动,短时间运行后低电流跳车,将副线改为FA09102控制,仍出现此现象,导致出口第一道切断阀填料泄漏。
原因:①FB9102在大修后由仪表更换新阀,该阀流通量严重不足,导致P101出口憋压。②FA9102阀头脱落,导致P101出口流量不够。
1.11.P101A电机轴承损坏
现象:06年5月P101A运行过程中,电机噪音突然增大,而泵体及出口压力、电流、振值位移正常,倒为B泵后,停A后检查发现电机轴承烧坏。
原因:①甩油环由于运行时间长老化,导致损坏②润滑油变质或油位低。
处理:更换甩油环,同时增加一条从油泵出口到电机轴承的强制润滑管线。
1.12.P101低速轴断
现象:06年7月P101B运行过程中,主控发现电流、压力波动,到现场发现声音异常,立即停泵,后检查发现低速轴断轴
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