路面底基层试验段施工技术方案总结报告.docVIP

路面底基层试验段施工技术方案总结报告.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
路面底基层试验段施工技术方案总结报告.doc

路面底基层试验段施工技术方案--总结报告 路妞底基层试验段施工技术 总结报告 一、 试验段冃的 为确保水泥稳定碎石底基层施工质量,确定合理技术参数,给底基层 施工提供科学的依据,指导下一步底基层施工,我项目部于2006年9月2 円在K70+680?K70+830段进行了水泥稳定碎石底基层试验段施工。并及 时总结施工成果、相关技术参数,并用于指导水泥稳定碎石底基层连续大 面积施工。现就试验段施工总结如下: 二、 人员配置和选用的机械组合 1、 人员配置 项0副经理为组长,负责整个试验段的施工安排和组织协调,工程部 部长负责技术工作,质检工程师负责质量控制工作,试验工程师负责试验 检测工作,测量工程师负责施工放样及虚铺和压实厚度观测,机械操作手 数名。 2、 机械组合 (1)拌和站:WCQ500型拌和机一台;(2)摊铺机:RT751W型两台; (3)压路机:20T振动压路机两台J6T胶轮压路机一台;(4)运输 机械:自卸车12辆(5)洒水车2辆。 三、 施工准备工作 1、施工材料 水泥:新乡平原同力普通硅酸盐P.32.5缓凝水泥 碎石:卫辉市(5 —10 mm)、(10 — 20 mm)、(10 — 30 mm)碎石 石屑:卫辉市石屑(级配合格) 2、 技术交底 项冃部施工技术负责人对现场技术负责人进行技术交底,包括设计 图纸、相关施工技术规范、施工总体计划、施工工艺及相关注意事项等进 行交底。 3、 施工流程(见附图) 四、实验段成果总结 通过对不同松铺厚度段使用两台20T振动压路机和一台16T胶轮压路 机组合碾压方式的压实度的检测,综合考虑机械的利用率和工作效率以及 碾压成型后路面平整度等外观质量确定了如下碾压方式:摊铺机铺筑开始 后,两台20T压路机分别跟在摊铺机后及时进行一遍静压,然后用20T振 动压路机低档弱振一遍20T低档强振一遍20T低档强振一遍止。即水 泥稳定碎石铺筑后,先进行两遍静压,然后再进行三遍振压,最后使用胶 轮压路机进行收面至无轮迹即可满足规范要求,具体压实度检测数据如T (有关试验数据附后) 摊铺后:76.3% 75.8%、73.7%、75.0%、76.3%、73.7% 摊铺后: 静压两遍后:83.6% 84.7%、83.7%、82.6%、83.0%、82.2% 振压 三遍后:97.2% 97.8%、97.0% 98.3%、97.0%、97.5% 胶轮两遍后: 98.6%、97.8%、97.5%、98.3%、99.1%、98.0% 松铺系数的确定,根据 下承层控制点高程和铺筑后及碾压成型后高程,计算出摊铺后?松铺系数为 1.3,为保证在今后的施工过程中压 实度及厚度更好的达到规范及设计要求,在施工屮松铺系数严格按照 1.3控制,及摊铺后松铺厚度为23.4cm。 水泥稳定碎石集料含水量控制,根据集料在拌和站及摊铺碾压现场进 行的含水量检测以及现场碾压情况与压实度的变化关系,确定出水泥稳定 碎石拌制时含水量控制应大于最佳含水量0.5%?1%,以利于在碾压时水泥 稳定碎石含水量更接近于最佳含水量。 根据对试验段铺筑水泥稳定碎石底基层进行现场取芯情况以及对水 泥稳定碎石集料的筛分,确定出水泥稳定碎石各种集料严格按照设计配合 比进行配置。 施工中常见问题原因分析及预防措施 1、 压实度差 原因分析:混合料含水量控制不准;骨料级配较差;碾压不规范。预 防措施: 加强拌和设备的计量检定,保证其计量精度; 加强砂(石屑)、石原材料检测,当石屑、石料改变时,重新 进行配合比试验; 加强操作工人的质量意识教育,加强对操作工人的技术交底, 确保碾压过程的规范性; 2、 集料离析 离析将使局部基层底部或全部不成型,通车后导致冒浆下沉,变形直 至破坏。 原因分析:拌和时间不充分,混合料均匀性差,或拌和机计量不 准,细集料少,级配不合理,致使粗集料集屮;装卸运输屮出现离析 现象。 预防措施: 加强操作工人的质量意识,保证拌和过程的规范性; (2>定期对拌和机的计量装置进行检定,确保其计量精度; 自卸车在装料时来回移动,卸料时缓慢卸下,摊铺机和平地机摊铺 匀速进料,局部出现离析加水泥人工拌和等; 摊铺前对己离析的混合料人工重新拌和或直接报废; 摊铺机的送料螺旋要加上反向叶片,正反向拌和,防止送料时离析,使 混合料达到均匀一致。 3、出现松散现象 原因分析: (1>碾压成型后不养护,或养护不及吋、不规范; 交通管制不严,过境车辆或施工车辆在层面上通行,致使基层顶面 遭受破坏; 碾压过程不规范,压路机在刚碾压成活的层面上转弯、掉头。预 防括施: 加强技术教育,提高操作人员、管理人员对混合料养生重要性的认 识,严肃技术纪律,严格管理,严格执行混合料压实成型后在潮湿状态参 数养生的规定; 养生时间控制不少于7天; 如施工区域封闭交通,则严

文档评论(0)

ggkkppp + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档