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浅析锅炉SNCR与SCR联合脱方式
浅析锅炉SNCR与SCR联合脱硝方式
工程技术
!:
ScienceandTechnOlOgyInnovationHerald
浅析锅炉SNCR与SCR联合脱硝方式
周礼学
(神华国华北京热电分公司北京100000)
摘要:通过试验数据表明,SNCR+SCR联合脱埔系统,通过不同的组合方式,使进A.SCR催化剂入口截面的NH3,NOx浓度分布尽量均匀,
达到提高scR催化剂的使用功效,即试验目的是提~SNCR+SCR整体脱硝效率,而不是单独提高的SNCR或scg/~,贿效率,scR充分利J~SNCR
的没有反应的造逸氯气,进一步提高了脱JIi效率.这种SNCR+SCR联合的脱硝工艺的成功应用,给我国脱硝领域开辟了新的技术形式.
关键词:SNCRSCRNOx脱硝
中图分类号:TB1文献标识码:A文章编号:1674--098X(2011)ll(a)一0095-01
1SNCR与SCR联合脱硝方式
1.1脱硝方式概述
SNCR系统主要包括尿素溶液配制系
统,在线稀释系统和喷射系统三部分.尿素
溶液配制系统实现尿素储存,溶液配制和
溶液储存的功能,然后由在线稀释系统根
据锅炉运行情况*llNOx~放情况在线稀释
成所需的浓度,送入喷射系统.在炉膛燃烧
区域上部和炉膛出口|000~1150~C烟气温度
区域,分四层布置了49支墙式尿素溶液喷
射器.其中,前墙和侧墙喷射器分别布置在
32m,28.5m,26m,23.5m标高处,后墙喷射
器布置在27.95m,26m~H23.5m标高处.后
在检修期间又加装两层尿素溶液喷射器.
锅炉尾部烟道加装SCR脱硝系统,SCR
反应器设置在上级省煤器出口,利用烟气
中原有的NOX~NNH3在催化剂层中通过催
化进一步反应;整套脱硝系统包括反应器,
声波吹灰系统及烟气检测装置.运行控制
是根据反应器出口NO浓度调节炉膛中尿
素溶液的喷入量,生成足够的NH和NO反
应,从而进一步降低N0的排放.
1.2设备概述
锅炉为哈尔滨锅炉有限责任公司制造
的单汽包,自然循环,固态排渣煤粉HG一
410/9.8-YM15型炉.
脱硝系统运行参数:在锅炉5O%THA一
100%BMCR负荷下,NH/NO不超过保KI.
2N,脱硝装置含SNCR在性能考核试验时
的N0x排放指标不大干200mg/Nm;
锅炉蒸发量:410t/h
SNCR不运行时NO含量
lt;350mg/m(0,=6%)
SNCR运行时NOx含量
200mg/m(0=6%)
干尿素用量
106kg/h(一台锅炉)
干尿素全厂储量
71.2吨(按4台炉7天计)
使用方式
雾化介质
催化剂体积
尿素溶液
蒸汽
89m3
1.3脱硝主要性能考核指标
在保证上级省煤器进口温度分布不大
干土10℃,速度分布偏差系数不大于15%,
NO浓度偏差系数不大于15%,NH3/NOx混
合分布偏差系数不大于lO%,且NH3/NOx
摩尔比不大于0.7808的情况下,有足够量的
NH能与NO反应;在锅炉50%BMCR一
100%BMCR负荷,SCR脱硝系统入口烟气中
NO含量为150mg/m至200mg/m下,SCR脱
硝装置在性能考核试验时的NO排放指标
不大干100mg/m;氨的逃逸率不大于5ppm.
如烟气中氮氧化物含量高于200mg/m,则
根据脱硝厂家提供的脱除率修正曲线进行
修正.
2脱硝应用效果
2.1脱硝应用效果检验方案
调整试验工作内容:在锅炉不同负荷
工况下,在各种磨组合运行状态下,分别对
脱硝装置SNCR的喷氨层数,各层和总喷氨
量,尾部烟道蒸汽扰动进行调整,并进行的
优化组合试验,最终找出锅炉在不同负荷
工况下的脱硝系统的最佳方式,通过试验
达到经济运行,NO排放达标,同时减少氨
逃逸.
(1)由于沿锅炉高度方向上SNCR安装
了L1至L6层的喷氨层,通过以往的试验和
运行结果,确认投入Ll,L2喷氨层因其所在
炉膛高度位置影响,SNCR脱硝效果不明
显,投入喷氯层L3,L4,L5,L6脱硝效果明
显,因此,本次优化试验过程侧重对喷氨层
L3,L4,L5,L6的组合进行摸底优化试验.
(2)由于锅炉投入A磨,B磨,AB磨,无磨
等不同工况,脱硝的效果有一定差异,因此
需要进行投入不同磨组合的摸底优化试
验.
表1SNCR+SCR脱硝考核试验结果汇总表(一)
(3)由于锅炉燃烧过程中复杂的烟气流
场,造成scR入El的NO,NH分布不均,因
此在以上脱硝不同的组合工况下,投入尾
部烟道蒸汽扰动装置,摸索出SCR入El的
NO,NH的最佳分布规律.
(4)通过以上各个运行条件的最佳组
合,确定300t/h,350t/h,410t/h,440/h的锅
炉最低排放NO,NH的运行方式.
2.2脱硝运行检验数据
锅炉在30ot/h,350t/h,410t/h,
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