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渡市DZSN3028三质体高频脱泥筛在渡市选煤发电厂的应用.doc
DZ型3028三质体高频脱泥筛在渡市选煤发电厂的应用
王永焰
(渡市选煤发电厂,四川达州)
摘要:渡市选煤厂粗精煤泥系统存在振动弧形筛分级效果差、精煤泥灰分高等问题。经过对高效分级效脱 泥设备、工艺研究,结合本厂粗楮煤泥系统煤质特性,研究选择了高效精煤泥处理可行性方案并在牛产系 统中实施,洗选效率和效益得到明显提高。
关键词:三质体高频脱泥筛粗精煤泥 降灰
四川煤电产业集团达竹煤电(集团)有限责任公司渡市选煤发电厂于2008年进行了重介洗煤工艺 改造,入洗能力达至!) l?0Mt/a。工艺为预先脱泥,+50-0. 5mm无压三产品重介旋流器分选,-0. 5-0mm 直接浮选+尾煤浓缩压滤。在2012年底乂进行了重介1. 5Mt/a扩能改造,对原煤、精煤的运输处理能 力进行了相应提高,对产品脱介脱泥系统未作较大改造。造成精煤泥灰分偏高,影响金业经济效益。
我厂精煤泥主要用浓缩旋流器组、振动弧形筛组合使用,精煤稀介质和精煤弧形筛筛下分流出的部分 合格介质去精煤磁选机磁选,精矿回合格介质桶循坏利川,尾矿进入精磁尾桶,通过泵打入浓缩旋流器浓 缩分级,底流经振动弧形筛初步脱水后进入煤泥离心机,进一步脱水后作为精煤产品,浓缩旋流器溢流进 入浮选,振动弧形筛筛卜水屮返回精煤磁选机或进入浮选可调,煤泥离心机离心液进入精磁尾桶。在应用 实践中发现振动弧形筛存在筛下跑粗、筛上灰分过高、易出故障等问题。
从工艺流程分析:精煤泥灰分的高低影响因索有:
1、 精磁选机凹收介质的效果。
2、 精煤旋流器浓缩分级效果。
3、 振动弧形筛和离心机分级脱泥效果。
精煤磁选机的效果对通过检测磁选机的尾矿水带介情况来确定,下面主要分析精煤旋流器的分级效果和振 动弧形筛分级脱泥效果。
试样名称
精煤旋流器组底流
总样灰分:19.85
试样重量
300g
粒度(mm)
净重(g)
百分比(%)
灰分(Ad)
0.5
22
7. 36
8. 53
0. 5——0. 25
94
31.44
7. 76
0. 25—0. 125
93
31.10
12.9
0. 125—0. 075
60
20. 07
3 5
0. 075—0. 045
16
5. 35
39. 99
-0. 045
14
4. 68
76. 23
合计
299
100. 00
20. 51
表1精煤泥旋流器分级脱泥后粗精煤泥小筛分
从精煤泥旋流器底流小筛分资料可得出:底流中大于0. 25mm的物料占38. 8%,且灰分较 低,小于0. 125mm的物料占30. 1%;溢流中大于0. 25mm的物料只占20%,且灰分较高,小于 0. 125mm的物料占66.44%。浓缩旋流器起到了较好的分级和分选的作用,但底流屮仍有一部 分高灰细粒(小于0. 125mm),影响着精煤产品质量。
采样日期 2014.5.29 试验日期 2014.5.29
试样名称
精煤泥弧形筛筛口
试样重呆
300g
粒度(mm)
净重(g)
百分比(%)
灰分(Ad)
0.5
24
03
6. 49
0. 5——0. 25
125
41.81
7. 29
0. 25—0. 125
88
29. 43
14. 44
0. 125—0. 075
46
15. 38
43. 58
0. 075—0. 045
8
2. 68
69. 44
-0. 045
8
2. 68
74.81
介计
299
100. 00
1 38
表2振动弧形筛脱水脱泥后粗精煤泥小筛分对比精煤旋流器底流小筛分,弧形筛脱水脱泥后灰分降低,小F-0. 25mm物料占的比例
降低。
试样名称
粗精煤泥
灰分:13.63
试样重量
300g
粒度(mm)
净重(g)
百分比(%)
灰分(Ad)
0. 5
36
12.04
9. 08
0. 5——0. 25
132
44. 15
9. 42
0. 25—0. 125
87
29. 10
13. 06
0. 125—0. 075
32
10.70
27. 88
0. 075—0. 045
5
1.67
49. 15
-0. 045
7
2. 34
39. 85
合计
299
100. 00
13. 79
表3离心脱水后粗精煤泥小筛分的试验
从上表小可得出:经离心机脱泥脱水后,粗精煤泥灰分进一步降低,但灰分仍然偏高, 在14%左右,随着粒度减小,灰分递增;其0. 25mm粒度以下的灰分较高,占粗精煤泥的46%, 这就是造成粗精煤泥灰分高的主要原因。
通过对以上数据资料进行分析,我们可以确定:减少粗精煤泥中0. 25mm以下的物料含量, 能有效降低粗精煤泥的灰分。粗精煤泥旋流器组和离心机的工作效果是既定的,因此可以改 善的是粗精煤泥弧形筛,其筛缝是0. 50mm,脱水效果较好,但是分级效果较差,所以选一种 分级脱水效果好的设备来
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