2机汽泵前置泵.ppt

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#2汽泵前置泵 检修部汽机二班 #2机汽泵前置泵 #2机汽泵前置泵技术参数 型号:12*16*23H-DSJH 制造:荷兰Byron jackson公司设计制造 转速:1480r/min 效率:工作温度时77%--84% 流量:987立方/小时—1590立方/小时 温度:184度 压力:1.13MPa #2机汽泵前置泵结构图 #2机汽泵前置泵主要检修项目 机械密封更换 轴承更换 泵抬轴量检查调整 泵总窜测量及轴向定位 对轮找中心 #2机汽泵前置泵检修主要工序 拆对轮测间距 推转子测推力间隙 对轮键槽朝上(防止机械密封键脱落) 拆轴承座测抬轴量 拆机械密封 检查清理拆除部件 检查解体数据 #2机汽泵前置泵检修主要工序 拆对轮测间距 推转子测推力间隙 对轮键槽朝上(防止机械密封键脱落) 拆轴承座测抬轴量 拆机械密封 检查清理拆除部件 检查解体数据 检查测量数据 靠背轮间距 269.5-270.5mm 转子的总窜动量 10mm左右 推力间隙(油隙+膨胀间隙) 0.25左右 轴向定位 自由端40%总窜动量 电机侧60%总窜动量 #2机汽泵前置泵案例分析 #2机汽泵前置泵案例分析 #2机汽泵前置泵案例分析 #2机汽泵前置泵案例分析 #2机汽泵前置泵案例分析 #2机汽泵前置泵案例分析 #2机汽泵前置泵案例分析 #2机汽泵前置泵案例分析 #2机汽泵前置泵检修 * * 所有数据符合要求准备清理装复,不符合准备适当调整。 第一次现象: 机械密封漏水;轴承座进水;油乳化;油挡外逃。 分析: 该现象系机械密封漏水至使轴承座进水,油乳化;油挡外逃系固定螺丝松动及油乳化外溢双重作用。 第一次处理方案: 1.机械密封漏水,采用挡水板,防止轴承座进水。 2.轴承座进水,重新调整挡水板,隔断进水,对轴承座油进行稀释换油(一边加油,一边放油),防止油乳化。 3.对于油挡外逃,判断为固定螺丝松动,重新固定。 第二次现象: 机械密封漏水;油挡外逃并有铜沫出现。 分析: 该现象系轴承油挡有动静摩擦,需检查转子晃动度,再确定下一步工作。 检修检查: 停用前置泵,在不解体情况下,测量转子晃动度1.35mm,判断轴承损坏,需解体检查。解体后发现轴承走内圈,轴颈磨损0.55,轴承磨损。 第二次处理方案: 1.机械密封漏水,采用挡水板,防止轴承座进水。 2.基于前置泵运行现状,采用在轴颈处加垫0.25不锈钢垫片,并用固持胶固定,防止转动。 3.加强轴承座油位观察,防止轴承进水,导致油乳化,损坏轴承。一旦发现进水,及时采用稀释法,更换润滑油。 分析认为: #2机汽泵前置泵电机侧机械密封泄漏,系电机侧滚动轴承走内圈,致使转子晃动过大,引起机械密封不均匀磨损漏水。漏水进入轴承箱,造成油乳化,加速轴承损坏,使转子晃动进一步扩大,导致油挡动静摩擦外逃。 经验教训: 1.不管文件包有无要求,对轴承的配合间隙都必须进行测量记录。 2.对于出现类似情况,有必要对转子进行不解体晃动测量,有助于缺陷的及时判断处理。 再见 *

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