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DJ—J型自动采样系统设计和应用
摘要:随着选煤工业的不断发展,煤质采样实现 自动化已成为各个采样单位首要解决的问题。文章结合生产 实际情况,介绍了淮北矿业临选厂煤质化验的流程现状,提 出了改进的措施和方法,通过设计改进采样系统,实现了机 械取代人工作业,提高了效率,满足了生产需要。
关键词:DJ-J型自动采样系统;设计;应用
中图分类号:TP216文献标识码:A文章编号: 1006-8937 (2013) 02-0011-02
近年来,随着淮北矿业选煤技术的不断发展,选煤系统 的机械化、自动化程度逐渐提高,淮北矿业选煤重选、浮选 技术已经进入了自动化、数字化时代,但煤质采样化验还一 直是人工采样、机械化验,效率低、职工劳动强度大等弊端 已日渐突出。同时客户对于洗选出的煤炭质量要求也更苛 刻,煤质化验也更显重要,煤质采样作为煤质化验的重要一 环,实现自动化已成为必要。为此,我们根据淮北矿业临涣 选煤厂生产实际需要自行研制设计了一款采样系统,此采样 系统主要包含2个子系统,控制系统和机械动作系统。它采 用天平杠杆原理,可实现开车时段全程自动控制采样,采样 频率可根据时间需求自行调节,采样重量也可根据需求自行 调节配重,经实践证明,DJ-J型自动采样系统运行动作平稳、 可靠、安全性较高,实现了机械取代人,开车时段全程自动 控制采样的目的。
1采样系统结构与组成
整套系统由系统主体、电力液压推杆、槽钢支架和电气 控制系统四部分组成。
系统主体。除液压电力推杆外重约8.6kg,其外形尺 寸为:1100X305X500 mm,并配有1个自重块和若干个配 重块,自重块外形尺寸为224X200X20,重量为6. 044 kg; 配重块有0. 5 kg. 1 kg、2 kg. 3 kg不等,可用于根据实 际需求采集不同重量的制样。
电力液压推杆参数。行程500 mm,最大推力
10 kN, 最大速度110 mm。
槽钢支架。用来支撑系统主体,其高度在0.5?2. 5 m之间,并可以根据工作需要进行调节。
电气控制系统。该系统电气部分由3个限位和1个时 间计时器组成,3个限位主要用于控制液压推杆行程和料斗 采满料后信号收集,时间计时器配有在999 min之间任意设 定采样时间的电脑控制装置,其精度可达到为0.001 s,性 能稳定可靠。
其工作原理及设计如图1所示,采样系统技术参数如表 1所示。
2系统工作原理
2. 1系统开机前
系统开机前要确保料斗清理干净,建议使用单位每个班 打扫一次。
2. 2系统采样
采样系统正常非工作状态如图1(a)所示;当开车时, 按一下启动按钮,控制系统计时器受电开始计时(假如计时 器设置为15 min), 15 min后,计时器发出命令,电力液压 推杆动作,采样系统进入溜槽采料状态,如图1 (b)所示。
当采集重量大于配重时,在天平秤杆的作用下,秤杆 动作,此时控制系统接受信号,电力液压推杆回收。
在卸料装置的作用下,把料斗的料卸下,收集到料桶 里,如图1 (a)所示。
当料卸完,在配重的作用下,秤杆和料斗再次回到起 始状态。至此,一次采料循环结束。在计时器的计时作用下 等待二次循环动作,依次循环下去。
停车时,按一下停止开关,采样系统即可停止工作, 回到图1 (a)状态,等待下一次命令。
3系统可能出现的故障及排除方法
系统可能出现的故障及排除方法如表2所示。
4采样系统的应用
①系统应用前。淮北矿业临选厂现有近20个采样点, 每个采样点分布在不同的楼层,系统未采用前,按照技检车 间质检需要,开车时段,每个采样点采样频率为1批次 /15min, 一个采样点每个小时要采样4批次,20个采样点每 小时就需要不同的人采样80批次,按照每个职工满负荷负 责3个采样点采样计算,80批次采样至少需要7?8人不间 断采样作业,人工采样劳动强度非常大,人力成本更高。
②系统应用后。自系统采用后,淮北矿业临选厂现已有 20个采样点使用这种采样系统,采样频率为1次/15 min, 20个采样点采样员原来1 h要跑80次采样,而现在只需在 开车前去20个采样点按一下启动按钮,开车时即可实现全 过程自动采样;和之前没有采样系统相比,现在既实现了用 机械代替人采样作业,又减轻了职工劳动强度,人员利用效 率也大大提高,仅此一项就为本厂节省四分之三的人工成 本,每年可节省几十万乃至上百万元,同时用机械取代人作 业更降低了人员的安全风险,其推广应有前景相当可观。
技检车间人工、机械采样效果对比样表如表3所示。数 据证明,以下试验误差为可接受误差,使用效果很好。
5结语
经人工、机械采样效果对比证明,此采样系统使用效果 较好。自该系统投入生产使用后,对选煤厂煤质采样化验起 到了积极的推动作用,开车全过程即实现了用机械代替人自 动采样,又减轻
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