中速磨煤机出力不足的系统分析.docxVIP

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中速磨煤机岀力不足的系统分析 吕宝赵国振 (中能建西北电力装备有限公司陕西西安710038) 摘要:结合某钢厂高炉喷煤制粉系统中Z110型中速磨煤机的运行情况,就系 统因素对磨机出力和正常运行的影响进行了分析和探讨。 关键词:中速磨煤机 出力不足 制粉系统 1、 前言 中速磨煤机是电厂锅炉制粉系统中的一个主力设备,它具有结构紧凑、占地 面积少、噪音小等特点,而且其运行控制比较灵敏灵活,所以在电厂锅炉制粉系 统中得到广泛的应用。但是,为了充分发挥中速磨煤机出力和运行控制的灵活、 灵敏性,就要求在制粉系统中与磨机运行相关的设备运行可靠、参数和系统设计 合理。否则,中速磨的这个优点将难以发挥,并且会造成磨机出力不足和对磨机 的负面影响。这里谨以我们在某钢厂调试我公司供Z110型中速磨煤机的切身经 历加以讨论。 2、 影响磨煤机正常运行的系统因素 根据我们在调试阶段的切身经历和感受,以及到制粉班值班主任反映的情况, 经过分析我认为影响磨机正常运行的系统因素有以下几条: 1) 煤质硬、水分高直接影响磨煤机出力。 2) 风量无法控制,致使磨煤机磨室内的空气动力工况恶劣,影响出力;致 使分离器分离效率、效果下降。 3) 风温低造成磨机出力下降。 4)皮带秤显示重量与实际重量出入太大,无法得知和控制磨煤机比较准确 的出力状况。 5)风温调节失效致使磨后风温过高,磨机和系统被迫停机。 6)皮带秤因负压过高造成后部堵塞,须经常清理,磨机也随之被迫停机。 3、各系统因素对磨煤机正常运行影响的详细讨论 3.1煤质对磨煤机出力的影响 由于炼钢高炉的要求,制粉系统原煤用的是无烟煤,而无烟煤的特点是: (1) 硬度高,哈氏可磨系数低,约40S50间,相对于烟煤的45-60要低。 而相同数量的煤在碾磨至相同细度的煤粉,即表面积增大倍数相同吋,对于硬度 高的煤其碾磨难度要大,耗能高,碾磨次数多。 (2) 该钢厂处在多雨地区,原煤外在水分高,致使原煤应用基水分偏高, 约10-15%间。水分高,则煤在磨机内的干燥慢,干燥效果差,碾磨成煤粉的过 程也要慢,致使磨机出力下降。 (3) 该钢厂所用原煤的最大粒度为2 5 mm,颗粒人则碾磨至同样粒度,其 表面积增大倍数高,所需碾磨次数增多,降低磨煤出力。 根据电力工业出版社出版的《中速磨煤机》一书中磨煤机出力与哈氏可磨系 数、原煤水分、原煤最大粒度的关系曲线(分别位于该书128页图3?4、129页 图 3-5 130 页图 3-6) 查得: Skmasymp;0.9 , Ssasymp;0.92 , SLasymp;0.93, 而磨机出力: B= Skm?Ss?SL?Bprime; (Bprime;为磨机设计出力) 贝U B= 0.9X0.92X0.93XBprime;二0.77 Bprime; 即相对磨机设计出力损失了 23%o 3.2风量对磨煤机和分离器的影响 该制粉系统中,对于风量的控制并无专用的调节装置和测量装置。即并不知 晓具体的风量大小,只能根据磨机前后的压力差来定性的估计风量。 由于主风机的功能强大,调试时磨机前后的压力差为8600-9200Pa,而磨机要求 的压力差为4500^5000 Pa,所以可以肯定风量过人。而风量过犬的直接结果就 是风速高、大颗粒煤乃至砰石被带入粉仓。从取样孔取出的粉样中含有1.5mm 粒度的颗粒即是明证。另外,风量大使磨室内的空气动力特性变差,造成煤中的 歼石不易由风环处落入排歼口,调试吋排歼量很小就说明了问题。 3.3风温对磨机出力的影响 在该制粉系统中,风温最高时为220°C左右,一般情况下风温仅为180°C左 右,而磨机要求风温在250°C左右。180°C时热空气的比热为0.2426犬卡/公斤?°C, 250°C吋热空气的比热为0.2449大卡/公斤?°C,并且设计终温和实际终温相同,。 这样,由于温差和热容两方面因素的影响,热空气在磨室内干燥原煤的能力下降, 干燥效果差,则设备出力必然下降。 3.4皮带秤显示重量与实际重量出入太大,无法得知和控制磨煤机比较准确 的给煤量和出力状况。 给煤量是磨机运行的一个重要控制指标,该钢厂制粉系统的皮带秤显示与实 际煤量出入太大,根本无法对磨机煤量实行监控。后来,只能通过电控柜内变频 器显示的皮带秤调速电机频率,再换算岀对应一定频率的煤量。然而,由于皮带 上煤层厚度、宽度及煤平铺吋密度的变化,换算出的煤量也不能令人信服;当然, 煤粉仓的粉量也可间接显示煤量,但其显示相对于煤量要滞后,不能作为即时控 制的依据。而且,粉仓与其它设备的联接有一定的刚性,这也使显示与粉量不符。 3.5风温调节失效致使磨后风温过高,磨机和系统被迫停机 磨后风温过高时,热空气就可能烧坏后面除尘设备中的布袋,所以必须对磨 后风温进行控制。而调节磨后风温的途径有两条

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