新型平板玻璃钢圆柱模安装质量控制(QC).pptVIP

新型平板玻璃钢圆柱模安装质量控制(QC).ppt

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经现场调查及综合分析,影响模垂直度安装质量的主要因素为: 地锚不牢固 花篮螺栓及揽风绳随意转动 中立柱中上部未焊接十字顶模筋 八、制定对策 小组根据找出的主要因素,按照“5W1H”的原则制定了对策表: 序号 要 因 对 策 目 标 措 施 地 点 时 间 负责人 1 地锚不牢固 加固地锚并确保地锚数量 1、地锚坚固,无脱钩、张开现象,满足使用要求 2、地锚分布合理,每个预埋地锚可连接多个揽风绳或螺栓 1、现场浇筑素混凝土时预埋提前制作好的专用地锚,采用螺纹12的废料制作地锚 2、在相邻四根立柱十字交叉位置设置地锚 现场 2 花篮螺栓及揽风绳随意转动 固定后无自主转动现象 固定后不仅无自主转动现象且拉结牢固 1、用钢筋头及扎丝固定花篮螺栓及揽风绳 2、教育现场工人禁止触碰、扭动已调好的花篮螺栓及揽风绳 现场 3 中立柱上部未焊接十字顶模筋 确保上部如数进行焊接 上部焊接定位筋后,浇筑时振捣棒及工人接触柱模后水平方向无位移 1、在模板支设完毕并调整后,焊工在立柱上部焊接定位筋 2、进行实名登记,出现漏焊等问题追究责任 现场 9.1、解决地锚不牢固的问题 九、对策实施 之前现场揽风绳锚固情况 1、现场实际地锚为混凝土中原梁模板拉钩及模板定位筋,强度很不稳定 2、缺少足够锚固点 效果检查: 采取措施后,现场地锚坚固,从未发生脱钩、张开现象,满足使用要求,效果十分明显。 1、现场浇筑素混凝土时预埋提前制作好的 专用地锚,采用螺纹12的废料制作即可 2、在相邻四根立柱十字交叉位置设置地锚 针对地锚不牢固的问题,现场采取以下措施进行整改 9.2、解决花篮螺栓及揽风绳随意转动问题 小组采取如下措施: 1、用废钢筋头及扎丝固定花篮螺栓及揽风绳 2、教育现场工人禁止触碰、扭动已调好的花篮螺栓及揽风绳 效果检查: 固定后无自主转动现象,即使有工人触碰,揽风绳也未发生任何扭动及旋转。 9.3、针对中立柱上部未焊接十字顶模筋问题,解决措施如下: 1、在模板支设完毕并调整好后,焊工在立柱上部焊接十字顶模筋 2、采用实名制措施,对各个中立柱焊接定位筋的操作人员进行登记,出现漏焊、焊接偏差等问题追究责任。 效果检查: 上部定位筋逐个进行焊接后,浇筑时振捣棒及工人接触柱模后水平方向无明显位移。 9.4、针对现场的一些非要因继续进行关注,并予以解决 1)马牙卡未拧紧: 揽风绳接头处增加一个马牙卡, 采用双卡接头 2)浇筑前后加强复检:按部施工、按部检验 综上所做,我小组采用很简单的办法解决很棘手的问题,即做到废物利用,又很好的控制了施工质量。 十、效果检查 10.1、安装完成效果 现场中立柱流水施工图 10.2、通过实地测量确定活动结果 在11月8日现场完成各区浇筑后,小组及时对柱模垂直度等4项质量问题进行检测统计,制表如下。 序号 检测点数 垂直度偏差 柱脚烂根 表面平整度 截面尺寸偏差 1 (10区)15根*8=120 0 1 2 1 2 (12区)20根*8=160 1(11mm) 1 1 1 3 (13区)16根*8=128 0 0 1 1 4 (9 区)14根*8=112 1(9mm) 1 0 0 5 (14区)17根*8=136 1(11mm) 1 1 0 6 (15区)12根*8= 96 0 0 0 1 7 共计:94根*8=752 3 4 5 4 根据现场数据得出,控制措施实施后其他三项质量问题也得到了明显改进,752个检测点仅有16个检测点不合格,合格率(752-16)/752=97.8%,超过目标值。 目标达成! 10.3、活动成果比较 根据以上数据得出,QC小组活动后安装合格率比活动前提高了12.8%,比目标值提高了4.4%,实现了预定目标! 更因为玻璃钢柱模简便的施工工艺,大大缩短了工期,为下一步结构顶板施工提供了充足的工期保证,创造了更多的实际效益! 75% 80% 85% 90% 95% 100% 成果对比 活动前 目标值 活动后 85% 93.4% 97.8% 10.4、经济效益比较 根据现场要求,采用木模板不能达到混凝土的理想效果,暂且不进行比较。只有采用钢模板或玻璃钢模板方能达到预期效果,因此,经济效益的对比主要是钢模板与玻璃钢模板之间的比较: 1、采用玻璃钢模板每平方米需300元(无需机械),采用钢模板每平方米需630元(不含机械费); 2、按照施工现场进度要求,采用定型钢模板需要进场35套,由于玻璃钢模板周转快速,采用玻璃钢模板共需进场20套模板便可满足现场施工进度要求; 3、费用计算: 定型钢模板: [(2×3.14×0.5)×5.75]×630×35=398

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