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陕西北元化工100万吨/年聚氯乙烯循环综合利用项目窑中混疑土质量控制;北元化工项目部窑中混凝土质量控制;QC小组成员组成情况表 ;2、选题理由: ;(2)、为实现窑中的混凝土浇筑质量达到优质工程标准。降低混凝土裂纹、账摸及平整度、垂直度等质量通病不利因素,实现我QC活动小组的奋斗目标,为此努力。 ;针对窑中标高-4.650至-0.150m混凝土浇筑过程中出现混凝土坍落度波动性大,加大了混凝土的施工难度,混凝土振捣不到位,混凝土表面蜂窝、麻面或胀模等情况,我QC小组对以上情况作出认真的分析和研究,其中:包括原材料的进场检验,施工过程的混凝土温度控制和养护,按施工工艺规程对作业人员和作业班组进行技术交底,并下达作业指导书,保证了质保体系稳定运行。;在混凝土拆模后,对混凝土进行认真检查和评价,共检查80个点,其中有9个点存在缺陷和不合格,对此:我们进行了分析、整理结果见表2;根据上述的统计,运用排列图进行分析 ;由此看出混疑土蜂窝、麻面的频率为55.5%,是混凝土缺陷的主要因素,混凝土表面是缺陷的次要因素,因此:对混凝土表面蜂窝、麻面为此次循环的主要目的。 ;根据图二的分析,我部制定了相应的对策、措施并落实到具体负责人,督促限期整改。见表三: ;2、实施控制( D阶段) ;(4)由于泵送砼斜面形成的坡度达10度左右,砼的浇筑厚度为2.5m,整个斜面的长度达到15m,按砼浇筑厚度每层取300~500mm,浇筑一层砼需要2.3小时,砼的初疑时间控制在4~6小时内,如因不可拒因素时,将起动应急补救措施。
(5)、模板的操作工艺,钢模板安装接缝时必须错开布置,检查模板是否平直,扣件、螺栓是否紧固牢固,模板拼缝是否严密,浇筑时设专人监护,发现问题及时处理。
(6)、在窑中砼浇筑过程中,监理部、业主都十分关注,待浇筑拆模后,业主和质检站主管人员现场进行实测和感观检查,得到了好评,确认达到优质工程。 ;3、检查阶段(C阶段) ;4、 总结阶段 (A阶段);1、计划阶段(P阶段) ;3、为控制好砼平整度和裂缝,一方面:对原材料及外加剂配合比准确计量。另一方面:在砼施工工艺上,在砼浇筑后,用滚筒碾压数遍,在浇筑砼过程中, 扩大散热面,采取减小砼浇筑厚度和浇筑进度,以达到降低水化热,在浇筑完后及时泌水,进行二次捣振,对砼进行保温、保湿养护,严格控制砼内外温差,以达到减少砼的裂纹以满足平整度的要求。
4、承台上部砼浇筑时,做好接浆工作,确保施工缝处的砼浇筑质量,带模养护时间不少于7天,圆台上部采取灌水养护,并采取薄膜与草袋覆盖,以保证温差值控制在不大于25℃。
5、为防止过早拆模引起砼表面裂纹和麻面,采取带模浇水养护,严格执行拆模申请制度,作业班组在收到通知后,方可实施作业。 ;通过对承台上部进行实测实量,共检查120个点,其中不合格点有11个。
;;由此看出混凝土平整度和裂纹的频率为 63.6 %,是不合格点主要因素,砼的蜂窝、麻面等为次要因素,因此:对解决砼表面平整度和裂纹,在本次循环中达到目的。
;根据图四的分析,我部根据实际情况,制定了相应的对策措施,并落实具体负债人,进行督促,限期整改。见表五:
;2、实施阶段(D阶段) ;(5)、大体积泵送砼表面浮浆较厚,故在承台浇筑后,须在初凝前用铁滚筒碾压数遍,打磨压实,以闭合砼的收水裂纹,以达到抗裂纹的目的。
;②、基本项目检查结果
(1)、蜂窝麻面 检查8点处 优良8点处
(2)、预留孔槽 检查16点处 符合要求15点处
(3)、账摸、漏浆现象 检查12点处 优良11点处
;(2)、允许偏差实测项目检查结果:58点,合格56点,实测项目一次合格率达96.5%。
; 通过对承台大体积砼的施工,小组成员和施工人员在此次施工中得到了提高,??施工方案的决策,到原材料质量保证以及砼的配制、运输、浇筑、养护过程控制,以建立、健全施工管理制度,并在今后类似的工程中,得以实施,近在承台大体积砼中采用分层浇筑,节约循环水钢管数吨,价值几万元。;感谢评委老师的辛勤劳动
预祝本次大会圆满成功
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