合成氨四大离心压缩机组蓄能器的改造及应用_改进.docVIP

合成氨四大离心压缩机组蓄能器的改造及应用_改进.doc

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合成氨四大离心压缩机组蓄能器的改造及应用_改进 论文导读::大庆石化公司合成氨车间103-J主油泵突然故障跳车,辅油泵及时自启动,造成103-J控制油联锁动作,导致103J机组跳车。经过计算和试验,跳车的直接原因是主油泵跳车后辅油泵启动,但在辅油泵启动的过程中,103J合成气压缩机蓄能器不能保证足够的时间内控制油的压力高于0.45 MPa上。我们也对102J原料气压缩机和101J空气压缩机和105J氨气压缩机蓄能器能力进行试验和核算,也发现机组蓄能器能力不足。为了解决机组运行过程中存在的安全隐患,保证机组安全运行,决定对四大机组的3台蓄能器进行改造。将原来的预充气式改为直接接触式,并将能力增大,满足油系统要求。 论文关键词:蓄能器,改进,分析,措施 1概述 大庆石化公司化肥厂合成氨装置四大关键压缩机组,原料气压缩机(102J)、空气压缩机(101J)、氨气压缩机(105J)、合成气压缩机(103J),其中101J和105J共用一套油系统,其余各用自己的油系统。由美国DELAVAL生产,2005年合成氨扩能改造对102J、103J内件进行了扩能改造,2008年将机组的机械调速器改为电子调速器。油系统运行了30多年,机组油系统的蓄能器期间发生了不少问题。以103J润滑油蓄能器为例,该蓄能器平时检查不易,蓄能器气囊有时碎裂而不知道,不能起到存储能量、消除油压波动的作用。2009年3月4日17:23,大庆石化公司合成氨车间103-J主油泵跳车,辅油泵启动,造成103-J控制油联锁动作,导致103J机组跳车。经过计算和试验,跳车的直接原因是主油泵跳车后辅油泵启动,但在辅油泵启动的过程中,103J合成气压缩机蓄能器不能保证足够的时间内控制油的压力高于0.45 MPa上。我们也对102J原料气压缩机和101J空气压缩机和105J氨气压缩机蓄能器能力进行试验和核算,也发现机组蓄能器能力不足。为了解决机组运行过程中存在的安全隐患,保证机组安全运行,决定对四大机组的3台蓄能器进行改造。将原来的预充气式改为直接接触式,并将能力增大,满足油系统要求。 2机组蓄能器的使用情况及存在的问题 目前四大机组用的蓄能器是胶囊式蓄能器,工作原理以波义耳定律(PVn=K=常数)为基础,通过压缩气体完成能量转化,使用时首先向蓄能器充入预定压力的气体。当系统压力超过蓄能器内部压力时,油液压缩气体,将油液中的压力转化为气体内能;当系统压力低于蓄能器内部压力时改进,蓄能器中的油在高压气体的作用下流向外部系统,释放能量。选择适当的充气压力是这种蓄能器的关键。 如图,胶囊式蓄能器由铸造或锻造而成的压力罐、胶囊、气体入口阀和油入口阀组成论文提纲怎么写。胶囊惯性小,应用灵敏,适合用作消除油压波动。 2009年3月4日17:23,103-J主油泵检修后开启不久(约5分钟,已切换至主泵运行)跳车,造成103-J控制油联锁动作,导致103J机组跳车。所以对蓄能器进行核算。3月4日17:23分103J主油泵跳车,0.18S主油泵出口压力低联锁动作(联锁值0.65 MPa),辅泵启动;0.54S后控制油压力低联锁动作(联锁值0.45 MPa),机组跳车;1.2S后润滑油压力低联锁报警(联锁值0.084 MPa),启动辅油泵(辅油泵已经启动);2.02S后润滑油压力恢复到压力低联锁报警值以上;3.3S后控制油压力恢复到压力低联锁值以上。 3蓄能器油量不够、反应时间不足原因分析 3.1 103J蓄能器油量不够,反应时间不足的原因分析。 机组跳车的直接原因是主油泵跳车后辅油泵启动,但在辅油泵启动的过程中,控制油压力仍然下降达到了跳车值0.35MPa后,机组跳车。 按照美国石油学会标准 API 614《石油、化工和气体工业用润滑、轴密封和控制油系统及辅助设备》中1.8.2的要求:在备用泵加速期间或电动机驱动泵至少 4 秒钟期间,系统供给压力应保持在停机开关设定值之上。也就是说主泵跳车后辅泵启动期间,蓄能器应该保证4S内控制油的压力高于0.35 MPa。下面对现场的个蓄能器的补充能力进行计算: 油泵能力:Q=663L/min =11.05L/S 油泵出口压力为:P出=0.92 MPa 正常时控制油压力为:P控=0.7 MPa 控制油跳车压力:P跳=0.35 MPa 蓄能器充气压力:P充=0.6 MPa 蓄能器壳体体积:V壳=38.75L 蓄压胶囊正常体积:V囊=28.5L 油泵出口蓄能器胶囊充气后的体积达到最大,与蓄能器壳体体积一致,那么充油后的体积: V充1=(P充V壳)P出=25.27L 油泵出口蓄能器胶囊跳车后的体积: V跳1=(P出V充1)P跳=66.

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