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典型液压故障分析
1 铸坯下滑
故障现象:拉矫辊在压下状态铸坯下滑 拉矫辊抬起铸坯下滑
1.1“拉矫辊在压下状态铸坯下滑”原因分析:
1.1.1看是否突然跳电,如果没有跳电则对设备进行如下检查:
1.1.1.1检查拉坯压力是否过低,如果因为拉坯压力低,拉矫辊与铸坯表面的摩擦力小于铸坯自重,导致铸坯下滑,则依次检查:管路是否漏油 液压泵 液压缸 液压阀
1.1.1.2如果液压系统正常,则检查蜗轮蜗杆减速机,确认是否磨损、打齿后失去自锁功能,更换减速机(只适用于2#连铸机)。
1.1.1.3机械设备检查的同时,对电气系统相应进行检查,确认是否拉矫辊压下电磁阀线圈烧或控制线断,失电,导致压下压力低,更换线圈;如果以上正常则检查Plc输出模板是否烧坏,导致电磁阀不得电,铸坯下滑,则更换Plc输出模板。
1.2“拉矫辊抬起铸坯下滑”原因分析:
万用表检测拉矫辊抬起电磁阀电气控制元件、线路,处理短路点;如检查线路正常,试车正常,一般为误操作。
2 液压剪不剪切
原因分析及排除:
2.1在自动状态下,首先确认液压站是否停电,若正常,则试一下控制剪切的换向阀线圈是否得电,若不得电,先检查定尺系统发送的“剪切信号”是否正常,若不正常,排除定尺系统故障,若定尺系统正常,(2#机要检查下限位是否正常,若下限位故障,则剪机不能正常动作,3#剪机无限位,通过程序延时控制剪刃升降)则检查电磁阀线圈接线是否正常(常见故障为接线松动或者脱落),电磁阀线圈是否烧毁;若正常,则手动状态下,确认液压站各液压泵是否启动正常,若液压泵正常,再试一下控制剪切的换向阀线圈是否得电,若不得电,则先检查剪机控制按钮是否正常(常见故障为按钮犯卡或接线松动脱落),确认按钮正常,则检查电磁阀线圈接线是否正常(常见故障为接线松动或者脱落),电磁阀线圈是否烧毁。若以上均正常,则对液压系统进行全面检查。
2.2看系统压力是否正常,若不正常,依次检查液压泵、溢流阀;若压力正常则检查管路是否有外泄,若没有则对液压缸及其它液压阀进行检查。
2.3如果以上均正常,检查剪刃是否卡死,更换剪刃。
3 剪切不断铸坯(2#机、3#机)
原因分析及排除::
3.1首先看一下是不是拉速过慢,铸坯发黑,低于剪切温度,如果温度正常,则对液压系统进行检查;
3.2看系统压力低是否太低,如果太低,则依次检查液压泵、溢流阀,如果压力正常则检查管路有无外泄,如正常,则对油缸及其它液压阀进行检查。
3.3在排除以上问题外,2#机还要检查确认蓄能器皮囊是否损坏,进行更换。
4 故障现象:2#机冷床不动作、不同步
原因分析及排除:
4.1首先看系统压力是否正常,如正常,则检查管路、油缸有无外泄,没有外泄则依次对液压缸、换向阀、液压马达进行检查,排除故障。
4.2若系统无压力或压力低,则依次检查溢流阀、液压泵。
第七节 风机常见故障分析
1.1故障现象:转子振动强烈,振速超过40mm/s。
故障原因:机壳、叶轮积灰严重 转子动不平衡 轴瓦磨损严重 电机与风机转子联轴器不同心 传动电机振动剧烈。
处理措施:
1.1.1停机,清理机壳、叶轮;
1.1.2对1~3#炉风机转子做在线平衡校正;
1.1.3对轴瓦更换或重新研磨,要求接触点3~6点/cm2。
1.1.4调整联轴器同心度,即同轴度±0.05 mm,端面间隙±0.5mm。
1.2故障现象:轴瓦温度偏高
故障原因:稀油站油泵输出压力太低,润滑油不足
动力部新水管网压力低,冷却水不足 转子轴颈与轴瓦接触面配合间隙太小
处理措施:
1.2.1清理稀油站过滤网,检查油泵联轴器是否脱离。
1.2.2检查冷却水进水管道是否堵塞
1.2.3对轴瓦重新研磨,要求接触点3~6点/cm2。
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