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关于脱硫系统运行情况的考察报告
为了确保我公司投产后半脱系统的正常运行和全系统的经济运 行,针对不同的脱硫工艺,我们先后对丰喜华瑞、山西焦化一厂、丰 喜集团临猗分公司三厂、贵州开磷集团都匀剑化进行了考察,具体运 行情况如下:
一丰喜华瑞
该公司原料气是焦炉气利半水煤气,脱硫工段吸收部分完全分 开。焦炉气脱硫选用二级脫硫,采用湍流塔串填料塔;半水煤气采用 填料塔一级脱硫。再生部分两个系统混合在一起,采用强制鼓空气再 生。2007年3月投运以来,虽然脱硫吸收效果较好,但一直存在其 他诸多问题,主要是:
1、 正常运行系统阻力大 目前,刚刚检修完开启,检修期
间因系统阻力大,扒塔清洗了填料;开启后,因焦炉气气源短缺,配 入部分天然气,焦炉气脱硫系统约20000Nm3/h负荷,是设计负荷的 60%,系统阻力12KPs左右,湍流塔单塔阻力6KPa以上;据了解,正 常负荷下,系统阻力在15KPa以上。
2、 再生效果差 主要表现在悬浮硫严重超标,据了解,检修
前,进口硫化氢3—4g/m3,系统负荷正常时,悬浮硫在7—8 g/L, 最高达10 g/L;从冃前60%的运行负荷看,进口硫化氢2 g/m左右, 悬浮硫3.0—3. 5 g/L,再生槽无泡沫形成。这种运行状态导致系统 投运15个月,就形成严重堵塔,且系统管道在较低和平直部位硫膏 沉积,形成严重腐蚀;本次检修,厂家自己将湍流塔气相出口管更换 为不锈钢材质,贫液泵进口管进行了改造。
3、 再生泡沫溢流控制手段不合理 ⑴强制加大再生槽鼓空气
量促使溢流,在系统气液成分、运行负荷确定后,再生空气量是确定 的,为了溢流强制加大量,会破坏再牛效果。⑵反应槽强制补液位促 使溢流 在系统气液成分、运行负荷确定后,系统每天液量的消 耗是一定的,为了溢流强制补液会打破液量平衡,破坏溶液组分,进 而影响溶液吸收和再生条件。
4、 再生温度调节措施 再生空气用罗茨鼓风机压加强制通入 再生槽,空气温度一般在60°C以上,夏季高达80°C以上,通入再生 槽后大大提高溶液温度,远远超过脱硫要求的35—40°C的再生温度, 严重影响再生效果和硫颗粒的形成,使硫泡沫的形成和浮选困难。
二 山西焦化一厂
目前该系统已全部关停,据了解系统原设计负荷13000Nm7h,实 际运行8000—9000 Nm3/h,焦炉气脱硫系统整体工艺基本与丰喜华瑞 相同,。脱硫吸收效果较好,主要问题如下:
1、 系统阻力大 8000 Nm3/h运行时,系统阻力达17—18KPa;
9000Nm:7h运行时,系统阻力达20 KPa;湍流塔运行每2年更换填料 1次,单塔阻力可达10 KPa以上。
2、 再生系统不稳定 主要表现为泡沫形成不稳定,悬浮硫不稳 定,经常出现无泡沫悬浮硫高的现象。再生泡沫溢流和再生温度控制 情况与丰喜华瑞基本相同。
3、堵塔频繁 据了解,该系统平均18个月因严重堵塔无法 生产被迫停车清理一次,最短时间四个月清理一次。
三、丰喜集团临猗分工司三厂
该公司原料气是半水煤气,设计气量55000 Nm3/h,进口硫化氢 按5 g/Nm3,选用二级脱硫,DN5000塔串联DN4000塔,采用格栅填 料。再生部分分级设计,各级对应独立运行,采用喷射自吸空气再生。 实际运行气量达68000 Nm3/h,进口硫化氢2. 5—2. 8 g/Nm3,只开 DN5000塔运行,脱硫后可达25 mg/Nm\用系统副线调节硫化氢满足 全低变工艺。据了解进口硫化氢3.0 g/曲以上,开两塔运行。脱硫 系统压差4KPa左右,DN5000塔单塔压差1. 2KPa, DN4000塔单塔压 差0. 7KPao悬浮硫lg/L以下,运行无堵塔现象。
贵州都匀剑化
该公司原料气是半水煤气,设计气量45000 Nm3/h,进口硫化氢 10g/Nm3左右,选用二级脫硫,第一级是两个DN3500格栅填料塔并联 运行(主要为了利用旧设备);第二级是一个DN5400散堆填料塔; 一级脱硫后硫化氢3.0 g/Nn?左右,二级脱硫后可达30—40 mg/Nm% 再生部分分级设计,每个塔对应一个再生系统,均采用喷射自吸空气 再生,通过调节各级溶液成分调节脱硫后硫化氢满足全低变工艺,系 统压差正常时5KPa左右,出现堵塔现象达7—8KPa,且散堆填料塔 有堵塔现象,一般定期半年清理一次。悬浮硫正常时0.8-2. Og/L,
不正常达3-3. 5 g/Lo (附考察厂家对比表)
脱硫系统运行对比表
丰喜华瑞
山焦一厂
临猗-:厂
都匀剑化
吸收
工艺
焦炉气,二级脱硫 湍流塔+填料塔
二级脱硫 格栅填料塔 DN5000+DN4000
二级脫硫;两个DN3500 格栅填料塔并联后串联 一个DN5400散堆填料塔
再生 工艺
强制鼓风;
两级富液混合再生
喷射器自吸空气; 两级富
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