某电厂300MW发电机轴承振动原因分析与处理.docVIP

某电厂300MW发电机轴承振动原因分析与处理.doc

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PAGE PAGE 1 某电厂300MW发电机轴承振动原因分析与处理   【摘要】新机组试运行调试过程中,发生各种类型难题。本文针对某热电厂300MW机组在168小时试运期间发电机轴承突然振动增大原因分析,并在运行中采取特殊方法处理,确保了168小时试运连续进行,圆满完成机组的试运工作,供电厂安装和调试参考。   【关键词】机组调试轴承振动分析处理   某热电厂为国产300MW循环流化床锅炉燃煤机组。汽轮机为东方汽轮机厂产品,型号为C300-16.67/1.0/537/537,亚临界、中间再热、单轴、三缸双排汽凝汽式、单级可调整抽汽两用型汽轮机,发电机为东方电机厂产品,型号为QFSN-330-2-20,水,氢,氢冷却方式,并自励静止励磁。轴系支撑方式为:#1、#2轴承为汽轮机高中压缸转子两端支持轴承,#3、#4轴承为低压缸转子两端支持轴承,#5、#6轴承为发电机转子两端支持轴承,共有6只支持轴承。汽轮发电机转子轴系和轴承座均安装有占线振动实时测量保护装置。   #1机组在168小时试运期间,发电机#5轴承垂直振动最大上升到92um,经过多方查找原因并在运行中得以处理,#5轴承垂直振动小于55um,保证了机组安全连续运行,圆满地完成了168小时的试运工作。   1问题的提出   2009年11月21日10:00时,#1机组调试工作开始进入168小时连续运行考核阶段。22日早晨7:00发电机#5轴承垂直振动幅值开始有所增大,由28um逐渐增大到50um,轴振幅值曲线并没有随之增大的趋势。除了占线测振记录以外,运行人员每半小时到就地测振监视机组运行。23日凌晨0:35分左右,#5轴承垂直振动幅值突然增大到78um,振动幅值曲线几乎呈直线状上升,然后又趋于稳定。而#5轴承水平方向和轴向方向振动只有26~32um。当班调试人员指挥运行人员对发电机的密封油温度、内冷水温度、发电机风温(氢气)、无功负荷、有功负荷等参数进行反复调整,试图找到影响轴承振动的原因。在调整内冷水温度、发电机无功负荷、有功负荷时,#5轴承垂直振动几乎没有明显的变化,调整密封油温度#5轴承垂直振动有极小略微的变化。而调整发电机风温时,#5轴承垂直振动发生明显的变化。将发电机出口风温也从45℃提高到65℃时,#5轴承垂直振动幅值由78um下降到62um,下降趋势明显。当发电机出口风温下降时,#5轴承垂直振动曲线也随之上升。对应的#5轴振曲线跟随轴承振动曲线同步变化,但是变化幅度较小,不成同比例变化。但是,到早晨7:30分左右,#5轴承垂直振动幅值逐渐发展,最大到92um,发电机出口风温已经调整到72℃,没有再上调的空间了,再上调发电机出口风温,必将影响发电机及绝缘安全和寿命。   2原因分析   #5轴承垂直振动幅值最大达92um的情况下继续坚持168小时试运工作潜在极大的安全风险,但是没有找到真正的振动原因停机,不能有针对性地采取有效措施去解决问题。如果振动上升到100um,也必须紧急打闸停机。   由于引起机组轴承振动的原因非常复杂。转子动不平衡、转子与轴承同心度偏差过大、轴承乌金轻微磨损、轴承安装紧力或垫片数量不当、转子励磁磁场畸变、本体地脚螺栓松动等均能引起发电机轴承振动。甚至相邻的汽轮机低压缸本体振动、盘车内部装置故障、发电机冷却器安装不当,发电机内部风(氢)路循环受阻都可以引起发电机振动,从而带动轴承振动。试运指挥部临时成立攻关小组,对发电机#5轴承振动原因进行攻关分析诊断。   攻关小组查看分析了夜班对发电机的密封油温度、内冷水温度、发电机风温(氢气)、无功负荷、有功负荷等参数反复调整对各轴承振动和相对应大轴振动(简称轴振,以下同)曲线的变化情况,认为上述参数变化对#5轴承振动影响不是根本原因。同时发现尽管#5轴承垂直振动很大,但是对应#5轴承的大轴振动垂直方向振动曲线虽然也同步增大,但增加幅度不大,最大只有从16um上升为23um,仅增加7um。分析认为#5轴承垂直振过大并不是由大轴振动大引发的,而是由发电机壳体内部或外部原因引发的。用便携式测振表到就地测量#1~#6轴承盖各个方向的振动情况,了解到#5轴承相邻的#4轴承和#6轴承盖的垂直振动均小于36um,因此分析判断不是由相邻轴承振动大引发的。对发电机端盖环形法兰螺栓和轴承座螺栓进行检查,也未发现异常。然后,将发电机本体汽端的端盖法兰中分面从右边到左边(从汽轮机头方向看)确定了几个测量基点(见图1)A、B、C、D、E、F、G并进行测量,测量垂直振动幅值如表1。   表1发电机汽端本体端盖中分法兰面测量振动幅值   图1发电机本体汽端端盖中分法兰   对应发电机本体励端的端盖法兰中分面从右边到左边确定的A、B、C、D、E、F、G各基点位置也进行测振,测量垂直振动幅值如表2。   表2发电机励侧本

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