互感器基本原理试验方式运行维护与典型缺陷分析.ppt

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b、密封圈上的密封胶涂抹不均匀,有部分位置没有涂胶 10、220kV万安变902流变击穿 2010年8月18日14时59分03秒,黄山供电公司220kV万安变110kV 母差保护动作,跳开110kVⅡ母902、910、921、922、900断路器。 14时59分04秒,#2主变差动保护动作,跳开#2主变三侧断路器。 SO2/μL/L H2S/μL/L A相 3.87 0.9 B相 0.31 0 C相 0.06 0 三、存在问题分析及防范措施 近年来高压互感器所暴露的问题中,新产品质量问题尤为突出,运行中设备的问题有其多样性,很难防范 1、新产品质量堪忧:13起19台互感器事故(障碍)中有6起12台均是新产品,说明国网规模招标以来,价格的权重大,在降低基建成本的同时也产生了产品质量下降问题;制造厂盲目上马新项目,缺少技术经验积累,产品不成熟,造成新产品频繁出现问题;一些厂家为争取中标,盲目压低价格,后果即采用劣质材料,降低生产成本;电力产品市场时冷时热,对制造厂十分不利,也影响了产品的质量。 2、上海某厂产品的硅橡胶外护套龟裂问题是家族性缺陷,处理麻烦,涉及到停电、费用等问题。 3、、运行中设备发生事故和障碍占到13起中的7起,但其原因呈多样性,是小概率事件,没有特别行之有效的措施,只能按照有关规程规定对其进行全过程技术监督。 4、运行部门不应提出一些不合理的要求。 针对以上问题,建议采取以下措施,以降低互感器事故率: 1、针对目前市场现状,对于SF6电流互感器,老练、耐压试验等是必须的,要严把互感器的入网质量关。 2、严格执行反措中关于对互感器使用振动子的规定,目前有不少厂商在互感器运输时未按要求安装振动子。 3、运行人员要重视对高压互感器油位的巡视,发现油位异常和渗漏油要及时汇报,并做进一步的分析处理。 感谢各位同仁的光临! 敬请批评指正! 2009年8月7日, 某220kV变电站运行人员发现220kV ⅡA母压变三相电压不平衡。经检查发现该压变二次公共端子短接片接触不良,将该短接片更换后,压变二次电压正常。 7、二次公共端子短接片接触不良 一、电容型电压互感器典型缺陷分析— —红外测温异常 1、电容分压器故障 2006年8月2日16时左右,某电厂试验人员对2731线路CVT做红外例行检测,发现B相CVT电容分压器下节电容器靠近法兰处温度异常,较其它相同一位置温度相差9℃,相对温差为100% (1)三相对比情况 (2)B相CVT情况 常规试验显示C12增加了32%,这说明C12可能存在故障。 解体后取出电容单元,发现最上端电容单元有爆出现象。 打开该电容单元,发现第1~9片电容有明显的毁坏痕迹,如下图所示,而第10~26片电容情况良好,用万用表测得其电容量正常。 2、中间变一次绕组故障 某单位进行红外检测,发现某220kV线路A相CVT中间变油箱温度异常,最高温度达67.7℃,而其它两相温度为41.7℃。事发前,该设备预试结果、红外检测结果正常。 通过对4812线路A相CVT取油样分析,总烃、乙炔、氢气含量均超过注意值,电容单元C1、C2电容量均正常,分析中间变存在内部故障。 解体时,拆除电容分压器单元,将CVT底座(电磁单元)打开,把其中的各元件(电磁式电压互感器、阻尼器、补偿电抗器等)拆除,进行了外观检查,未发现明显异常。 随后对中间变一次绕组进行了逐层解体检查,在扒开第6层时即发现绕组漆包线、绝缘层颜色变深,并散发出焦糊味,扒至第9层时漆包线颜色明显变黑,扒至第12层时发现匝间、层间绝缘已完全发黑。 (2)第12层绝缘已炭化 (1)第9层漆包线明显变黑 一、电容型电压互感器典型缺陷分析— —试验结果异常 1、绝缘电阻异常 2008年4月25日,某110kV变电站110kVⅠ母B相压变预试发现绝缘电阻只有2MΩ左右。 现场检查后发现一次中性线有破损、对地放电现象,现场采取在中性线加装绝缘护套,绝缘试验合格后,4月27日投运后运行正常。 2、N未接地 2007年3月20日,某单位在设备安装前,对待装设备进行测试,发现有1台CVT的电容量及介损无法检测。 解体检查,发现电容量及介损无法测量的原因为C2末端引出线与压变端子盒接线端子连接脱落造成的。 一、电容型电压互感器典型缺陷分析— —巡视发现的异常 2009年12月5日14时许,220kV西梁山变对110kVⅠ母恢复操作,压变受电后,发现B相电压显示异常,且电磁单元油箱内有明显异常声。故障后进行检查测试,发现电磁单元一、二次绕组绝缘均为零,C1、C2电容量及介损无法检测。该CVT系湖南三电2007年8月产品,2007年8月底安装投运。 1、异常声响 解体发现的绕线记录单

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