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吉林鑫达 1069m 高炉工程鼓风机站 AV63-14 轴流风机试车方案
审 批 人:
审 核 人: 安全负责人: 技术负责人: 编制人: 编制日期:
河北冶建中钢吉林鑫达项目部 2013 年 5 月 2 日
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吉林鑫达 1069m 高炉工程鼓风机站 AV63-14 轴流风机试车方案
鼓风机站 AV63-14 轴流风机试车方案 一、试车条件
机组安装完毕,所有单体设备调试合格,所有气、水、油管路及仪 表电气连接无误,并提供调试合格记录。
所有动力介质(高低压电、冷却水、仪表气源、低压氮气等)满足 开车条件。
风机管路系统及设备内部清理干净,施工现场清洁。
所有施工设备、材料撤离现场。
所有关键设备服务人员必须现场服务,以便处理试车过程中出现的 紧急情况。
机组操作人员就位,并成立试车小组,明确分工职责。
二、单体设备调试
2.1、动力油站调试要求
2.1.1 动力油站出厂前冲洗合格,检查动力油站,将冲洗油排出,将油 箱内清理干净,检查滤油器滤芯,重新装满新油(新油装入时必须过滤)
2.1.2 动力油站和伺服马达分流板之间的油管路在冲洗前,应将电液伺 服阀盖板去掉换上冲洗板。这样进回油管线在分流板内直接连接。
2.1.3 当滤油器保持差压 6 小时无变化时,可认为系统已冲洗干净。停 油泵去掉冲洗板换上手动换向阀,重新启动油泵,对伺服马达和两伺服马达之 间油管路进行冲洗。手动换向阀动作次数为 1500—2000 次,确认冲洗干净后, 将冲洗油排出,把油箱内沉淀的杂质清理干净。并更换过滤器芯子重新加入经 过过滤后精度不低于 5μm 的工作油,当污染度为 NASI7 级时去掉手动换向阀, 换上电液伺服阀。
2.1.4 打开油箱底部截止阀,当确认无任何杂质与水时,将该阀关闭,在 电动油泵未启动前,油箱的液位应在液位计上限。
2.1.5 打开冷油器冷却水进口截止阀,排尽管内空气,然后关闭截止阀, 系统工作时油箱油温≥45℃时投入冷却水。
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吉林鑫达 1069m 高炉工程鼓风机站 AV63-14 轴流风机试车方案
2.1.6 油温升至 20℃时启动油泵。
2.1.7 各阀开车前阀位
各监控仪表进口截止阀 各排污排气阀
开
关
2.1.8 动力油系统先进行 30 分钟 1~2MPa 压力下的低负荷运转,然后逐渐 增加负荷到 12.5MPa,并进行低压油主备泵切换试验及低油压联锁保护试验。
2.1.9 缓缓地分别打开蓄能器进油截止阀,待油充满确认蓄能器正常后, 将其中一个蓄能器进油截止阀关闭,并缓缓打开放油阀放回油箱,确认油放完 后,关闭放油阀将该蓄能器作为备用。
2.1.10 动力油站系统参数整定
油箱油温
油站出口压力
正常 45℃~50℃
≥60℃报警,并调整冷油箱冷却水量 正常 12~12.5MPa
≤11MPa 报警,泵用泵启动
≤9MPa 连锁停机
滤油器压差 ≥0.35MPa 报警,切换滤油器
油箱液位
高位报警
低位报警
距离油箱顶 100mm 距离油箱顶 310mm
2.1.11 打开试验管路中针形阀检查备泵启动情况,实验完毕后关闭针形阀 使压力正常。
2.2 润滑油站系统要求
2.2.1 润滑油站
油站冲洗合格后,清洗过滤器滤芯,重新注入合格的润滑油,检查各 系统阀门所处的位置是否正确,检查液位是否达到要求,启动电动液泵,检查 油站仪表元件是否达到要求,检查过滤器及冷油器切换是否灵活。
油站运行参数
容量: 1000L
流量: 1085L/min
电机功率: 30KW×2
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吉林鑫达 1069m 高炉工程鼓风机站 AV63-14 轴流风机试车方案
冷油器出口油温: ≤45℃
润滑油站出口压力: ≥0.25MPa
油箱液位: ≤720mm
供油温度: 25℃~40℃
2.2.2 高位油箱
油系统冲洗合格后,务必放掉高位油箱中的污油,再充入干净的润滑油。 先打开止回阀旁通截止阀进油,观察高位油箱回油视窗,待油从视窗流下后在 关闭截止阀,并观察高位油箱回油情况,如果由持续通过回油视窗,则认为高 位油箱充满油。在此过程中进行高位油箱全放空时间检验,如果放空时间达到 6 分钟,可认为容积满足要求。
2.2.3 润滑油管路系统
在润滑油站及高位油箱满足要求后,通过调整进油支管上节流阀螺钉调 整润滑油支管路压力,参数如下:
润滑油总管压力:0.2~0.25MPa
风机进油支管:0.15MPa
齿轮箱进油支管:0.15~0.2MPa
电机进油支管:0.05MPa
在润滑油站供油合格的情况下检查设备是否有油泄露情况。
2.3 空气过滤器及进气管道的要求
自清洁空气过滤器及进气管道必须清理干净,绝对不允许有任何硬质颗 粒存在。空气过滤器进行清灰试验,压差报警连锁试验,要求虑后含尘浓度: ≤1.0~1.
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