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船舶空调装置制冷不良实例分析与处理
作者:轮机长 来源:不详
l 对船舶空调的要 :船舶空调主要用于满足人们对工
作和生活环境舒适和卫生的要求。对温度湿度等空气条
件的要求并不十分严格,允许在稍大的范围内变动,属
于舒适性设备。 (1)温度:温度条件冬季为 19~24 ℃,夏
季为21~28 ℃。我国的标准为冬季19~22 ℃,夏季为24~
28 ℃。 (2)湿度:人对空气的湿度并不敏感,夏季空调采
用去湿法,控制在40 %~50 %;冬季在30 %~40 %为宜。
(3)清新程度:清新程度就是指空气清洁和新鲜的程度。如
果只从满足人对氧
的需要出发,供给量在2 .4m3 /h 。 (4)气流速度:室内
气流速度以 0 .15~0 .20m /s 为宜,最大不超过 0 .35m
/s,否则人会感到不舒服。
2 系统介绍:某轮具有两套独立的空调装置,较小的
为机舱工作间送冷空气,较大的为生活区及厨房等处送
风、热空气。本文主要对后者进行简要分析。两套系统
均采用 R22 做制冷剂,系统组成部分: (1)滑油分离器:
装在压缩机的排出端与冷凝端之间,作用是将制冷剂蒸
汽中混入的滑油分离出来,以免过多的滑油进入冷凝器
和系统,阻塞管路和影响换热。分油器还能把分离出来
的油及时送回压缩机,避免压缩机失油,以保证压缩机
长期安全可靠地运行。 (2)冷凝器:其作用是将压缩机排
出的高压高温的气态制冷剂冷却成液态,供系统循环用。
(3)储液器:可使装置储存一定量的液态制冷剂,由于制冷
装置工况变化时引起蒸发压力不同,使系统中循环的制
冷剂数量发生较大的变化,即可在制冷剂循环里减少时
避免液体制冷剂液面升高,浸没冷凝器冷却器管,又可
在冷剂循环增大或系统稍有泄露时保持足够的制冷液体。
(4)膨胀阀:平衡式热力膨胀阀。 (5)蒸发器:将制冷剂在管
内蒸发,使靠近蒸发器的空气受到冷却,形成强迫对流,
使空气的温度逐渐下降。 (6)制冷方式:液体制冷剂在膨
胀阀的节流作用下进入蒸发盘管中,制冷剂就会在较低
的压力下吸热汽化,从空气中吸取热量,使空气温度降
低,从而实现制冷。为了使蒸发管中的压力不会因为不
断流入汽化的制冷剂而升高,压缩机把制冷剂抽出,一
是维持蒸发器低压,同时把高温高压的气态制冷剂送到
冷凝器中,使气态冷剂放热从而液化,然后再一次进入
循环系统。
3 故障发生过程简介:2004 年 8 月 20 日该轮发觉住
舱生活区温度升高,到风扇间检查送风温度,左右舷送
风温度上升到 18~20%,吸排压均降至非正常值。初步
认定冷剂量不足,可能有泄露引起,在机旁检漏没有发
现异常,而管路及蒸发器难于检查,于是充入制冷剂,
充液后启动果然运转良好,但数个小时后滑油压力开始
下降,吸排压力下降,住舱温度开始升高,迅速停机后,
将冷凝器侧盖打开,将贮油器出口阀微开即见有根海水
管有白雾出来,确定为冷凝器大量泄露冷剂,将破坏管
封堵后充冷剂启动运转良好。但自此之后,冷凝器又数
次破坏,在航行期间因破损水管过多,封堵后冷凝不足
以致制冷剂不足,制冷机曾停用数日,维修后启动,制
冷效果仍很差,还因吸入压力不足而自动停机,初判断
为数次充冷剂带来过多水分而产生的冰塞。打开回液管
存水弯管放残水时,发现油水及冷剂混合物竟达数百克,
拆下干燥器/滤器,发现壳内有积水。因此,确定问题
并非冷剂带来水分如此简单。
4 故障原因分析及机理简介 4 .1 故障原因分析:分
析水分进入系统的原因不外乎新冷剂充入水分;换滑油
时带入少量水,但这几个原因都不可能使系统中出现如
此大量的水分。即使操作不当带入大量空气,亦不可能
使系统中含有如此大量水分,在未搞清原因之前,先进
行除水工作,除水时发现系统中的水分还不止这些,先
后几次除水均有百克左右,于是考虑高压管路水分直接
漏入可能性,但冷剂压力高达 14~15kg 而冷却海水只有
7kg(造水机工作时) ,海水不可能漏入系统,但这是唯一
可能的原因。后想冬天制冷机曾停止一段时间,这之后
再启动便无法正常运转,由此才清楚,冷凝器以前数次
破坏简单维修后在未换新的情况下,在停机期间冷凝器
再次坏漏,使高压管内冷剂大量泄漏,因停
止运转而未检查,无人知道,当高压管内压力等于或低
于冷却海水压力时,海水便直接流入冷剂系统管路。且
航行期间造水机运转,造水机与制冷系统同用日用海水。
因此海水压力升高。而且因造水机运转时,左右两台日
用海水泵同时运转以达到抽真空的能力,但如果制冷系
统冷凝器冷却
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