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船舶艉管轴承高温原因及对策浅析
于嘉琦
提 要
本文剖析了我公司为丹 A.P.MORLLER 公司承建的 11 万吨成品油轮(系列
船之一)在航海试验中出现的艉管后轴承高温报警的原因、分析借鉴了 “TID”
专家为解决此问题所采取的整改措施、阐明了简化工艺和正确解决这一问题的科
学方法,同时对轴承材料的掌握和控制提出了相关的建议。
主题词 轴承材料 轴线调偏 轴承间隙 自主控制
1、前言
几年来,我公司为丹麦 A.P.MORLLER 公司承建的 11 万吨成品油
轮至今已经几次出现了艉管轴承高温报警的异常情况,引起了公司质
检部门、技术部门以及公司领导的强烈关注。为了迅速扭转这一被动
局面,杜绝后患,本文针对该船出现的艉管后轴承高温报警以及
“TID”专家为解决此问题所采取的整改措施进行深入的典型剖析,
以求找准原因、探索科学合理的符合“节约和简化”原则的解决方案,
为后续船的成功建造提供可靠的技术保障。同时,本文若能对本行业
的同仁们有所启迪,本人将不胜欣慰。
2、对艉管后轴承高温报警相关问题的分析
2.1、艉管后轴承磨痕状况描述
该船艉管后轴承是由后/后、后/中、后/前三段组成的,每段长
420mm,总长为 1260mm。当螺旋桨、艉轴拆除之后,艉管后轴承表面
所呈现的磨合情况为,后/后段轴承的内孔表面沿纵向方向存在两段
较为明显的发黑磨痕:一段是在距轴承后端约 150mm 的长度范围内,
磨痕部位是在轴承内孔的下部位置,约有 180mm 宽;另一段是在该段
轴承剩余的长度范围内(约 270mm),所呈现的发黑磨痕是一个完整
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的园环状磨痕。而艉管后轴承的后/中和后/前两段内孔表面却没有呈
现出明显的磨痕,颜色清淡。
2.2、原因分析
(1)通常,艉轴在静止或低速运转状态下,其中心线在艉管内
呈现上拱状态,这是所有船型的艉轴在艉管内的安装状态所呈现出的
共性。因此,其轴颈与艉管轴承之间的接触部位将会出现在艉管前轴
承靠近前端的底部和艉管后轴承靠近后端的底部,是属正常状态。而
随着主机转速的逐渐升高,艉轴中心线也逐渐由上拱状态向平直状态
转化。在这种情况下,艉轴轴颈与艉管轴承之间的接触部位也会由艉
管两端逐渐向中部扩展,轴颈与轴承之间的接触面积迅速增大,这时,
艉轴转速增高、与轴承的接触面积增大,而轴承表面单位面积上的承
压值并不高,在正常的配合间隙和良好的润滑条件下,轴承温度不会
升高。这是艉轴与轴承之间的正常工作状态。从该船艉管轴承的实际
磨痕情况来看,轴承后端下部约 150mm×180mm 的发黑磨痕,正是主机
在低速下运转的磨痕,此时艉轴呈现上拱状态。轴承前端约 270mm 宽
的环状发黑磨痕是主机在高速下旋转时的磨痕,此时艉轴趋于平直状
态。虽然磨痕不应当呈现明显的环状,但其正、直、圆整的环状磨痕
和后端底部磨痕的实际情况在客观上证明了该船艉轴与艉管轴承之
间的校中和安装状态是正确的,符合轴系校中的基本要求。
(2)根据机械运动原理,一对运动副(比如轴与轴承)要想保持
正常的相对运动状态,必须具备适当的配合间隙和良好的润滑,二者
缺一不可。而该船艉管轴承所产生的发热、发黑甚至高温报警现象,
正是对这一基本原理的又一次体现。该船艉轴与艉管轴承之间的配合
间隙在原施工图上的要求为:最小值不得小于 1.27mm。但由于Railko
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公司的一再推荐、船检船东的要求,在艉管轴承加工前将其原有的最
小间隙由 1.27mm 修改为 1.06mm。并在其后的艉管轴承成品尺寸的确
定过程中,Railko 公司完全按照实际间隙接近 1.06mm 的原则给定了
艉管轴承的成品加工尺寸,致使该船艉轴与艉管轴承之间的配合间隙
仅有 1.10 mm。虽然数据不小于 1.06mm,但因其实际间隙过小,使艉
轴在轴承中的运转呈现一种不正常状态,加剧了摩擦热的产生、破坏
了二者之间的良好润滑、延误甚至阻滞了所产生高温的及时疏散,致
使轴承温度迅速上升而使轴承的酚醛树脂材料变色发黑,出现了环状
发黑磨痕,直至高温报警。这就是艉管轴承发
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