4管理会议会议管理代表报告.docxVIP

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  • 2020-08-28 发布于天津
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东莞市睿奇五金制品有限公司 管理审查会发言单 管理代表刘双平 主题 发言内容 一、质量政策适 用性检讨 一、质里方司和目标的头施: 质量方针的颁布实施,使公司更加明确了以品质为中心,满足顾客需求的工作导向。成品检验合格率均达成预定目标。 随着品质和效率的提升, 客户对公司的满意程度不断提升, 为了更好地回报顾客, 公司更要提高品质以争取客户更高层 次的信任。为了配合公司质量方针和目标的持续实现,公司各部门展开了一系列的培训活动,以提高员工的品质意识。 一、质重方针和目标头施的评价: 通过以上事实,说明公司的质量方针及目标适应了客户的需求,促进了公司发展,得到了全体员工的理解的支持,因此 也得到了很好的贯彻和实施。 三、本公司的品质政林“确保产品与服务的质量 ,使客户满意”建议仍继续维持贯彻不需修改。 二、ISO9001 : 2008导入运行状 况。 一、本公司根据ISO9001: 2008要求重新修定了品质手册和相关程序文件,本公司对 ISO9001: 2008版 标准有部分删减;因本公司没有外包加工项目,故删减标准4.1项有关外包加工的要求.通过内部宙查,证 实本公司符合ISO9001 : 2008版标准. 本公司2014年度1~8月份共制定质量目标共计有 23项,并每月统计量测于每月之 月总结工作会议上作检讨。 本次管理审查会汇总 2014年1?8月份资料,详见【附件(一) 2014年度质量目标管制总表】共管制统计 23项质量目 标。统计平均值其中共计有 21项质量目标已达成,2项质量目标未达成,依平均值统计全年度质量目标总达标率概约 91% 2.2.1全厂目标达标率 二、品质目标达成状况总检讨 二、品质目标达 成状况总检讨 总目标 23项 已达成目标 21项 未达成目标 2项 已达成目标 91% 未达成目标 9% 2.2.2长期未达的两项质量目标者原因检讨: 2.2.2.1.首件合格率未达标原因: 原因分析:首件作业流程要求,成型技术员自检外观确认合格后 ,填写送检单交货IPQC检验判定,实际技术人员因品质 意识欠缺,没有严格执行SIP规范检验,导致很多首件不到品管处才发现. 改善对策:①立即制定对成型调机技术员培训计划 ,对技术员进首件作业流程和制程品质管控规范进行培训 ,提高技术 人员的品质意识与管控能力.确保首件合格率的提高. 2.2.2.2 巡检合格率未达标原因: 原因分析:主要生产RYII CASE类产品,制程外观品质不稳定,存在毛边和烧焦不良. 主要是滑块之间对碰,PIN针对插结构,工件易磨损,导致毛边难易控制.以及排气不良,导致不稳定烧焦. 改善对策:针对制程所有模具问题点,导致生产不稳定有问题的模具,已安排注塑制程 PE和QE工程师在清查处理,从 结构作根本改善,确保达到制程合格率目标。 总结2014年1~8月份开出的矫正改善通知单 120份,改善回复120份,回复率100%,达成状况,分析如下表: 项盲部门 注塑部 模具部 品质部 工程部 资材部 开出《矫正改善通知单》次数 55 48 12 3 2 有效改善回复次数 55 48 12 3 3 未改善回复次数 0 0 0 0 0 有效改善回复率 100% 100% 100% 100% 100% 结案率回复率目标 100% 100% 100% 100% 100% 客诉回复改善追踪状况,总结2014年度1?8月份客诉,汇总如下,目前均已改善OK结案. 三、各项矫正及 预防措施执行成 效检讨 NO. 客诉问题点 原因分析 改善对策 负任人 追踪确认 1 起泡 经查在烤料环节有问题,烘料时烤箱未 彻底清洁干净,有其它残余物料混入导 致起泡。 立即制定烤料作业指导书,明确规定烘料要求及注意 事项,烘料前烤箱必须彻清洁干净, 注意检查不可其 它残余物料混入,确认无误.方可加料生产. 陈伟 已改善OK 2 缩水 成型压力不足,导致成型有缩水现象 已重新修定成型工艺卡参数标准,并召集所有注塑技 术人员宣导要求,严格依照成型工艺卡标准要求执 行. 陈琳 已改善OK 3 压伤 端子放偏,成型时压伤. 端子来料压伤(端子冲压过程当中压 伤). 已修定增加放端子操作注意事项及要求,避免端子 压伤不良. 端子来料压伤已反馈安费诺端子厂商要求改善 . 陈伟 已改善OK 4 压痕 依不良样品分析,在制程造成可能性比 较小,因全检工序100%佥查未发现过此 不良。经追查包装以及运输过程分析, 碰撞或挤压造成可能性比较大。 工程已修改包装方式。中间加“ + 格板。防止产品 在包装或运输过程当中受到碰撞或挤压造成压伤不 良。 陈琳 已改善OK 5 组装开裂 胶芯格栏强度不够,特别是格栏设计为 直角,在组装时因强度不够,容易产生 裂纹。端子宽度比胶芯 PIN槽尺寸要过 赢0.10mm左

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