超声波解堵装置总结报告.docxVIP

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超声波解堵装置(DGM-/型) 在采油一厂现场应用情况报告 张家港市睿能科技有限公司针对油田注水井生产实际 专门设计生产的一种新型 超声波解堵装置( DGM-A 型),在 第一采油厂 4 口注水井进行现场试验,效果显著,具有良好 的应用前景。 一、 装置介绍 超声波解堵装置( DGM-A 型)由安置在车厢内的功率 超声波发生器产生一定功率与频率 (20,000 ±20 Hz )超声波 信号,经专用特种电缆传输至位于井筒内的超声波换能器刺 激棒,超声波换能器将超声波信号转换成机械振动状态(或 能量)的传播形式,经井筒内的油,水传播到油层中,改善 井底、近井油层的流通条件及渗透性,从而解除堵塞、防垢 除垢、防蜡,降低原油的粘度,起到增产增注效果。 该装置主要适用于: (1) 钻井时,泥浆浸泡时间较长,对 油井造成严重污染的油井; (2) 油层堵塞严重,且对水、酸敏 感的油井; (3) 距油水边界较近, 不能采用压裂增产措施的油 井; (4) 油层物性好,油层厚度大, 但出油能力差的油井; (5) 稠油井、结蜡井; (6) 因盐垢、垢堵或者由于机械杂质污染而 渗透率急剧下降的油井; (7) 酸化无效、压力高无法酸化、层 段吸水能力差的注水井 该装置主要优势: (1)正常注水井可以直接操作 (无需动 管柱作业);(2)对套管无损坏,对油层不产生二次污染; (3) 与酸化对比,成本低,有效期长,平均增注高;(4)方向性强、 集束发射,工艺选择性好,可处理任何层段任意层位; (5)可 控性好,能根据井下的油层状况调整井下功率、声场强度、 处理时间等一系列工艺参数 ,以达到超声波处理的最优化参 数设计。 二、现场试验效果 实施超声波解堵共 4 口注水井,平均泵压14.0MPa,平 均注入压力13..0MPa,注入压力下降 0.08 MPa,单井日注 水量平均增加25m3。截止2013年1月17日,4 口井累计 增注8335m 3,平均单井有效期 77天,目前仍然有效。 功率超声刺激装置水井解堵作业现场 ■ 超声波解堵前后数据对比表 序 号 井号 类型 解堵前 解堵后 差值 有效 期 累计 增注 备注 上覆岩 压 (MPa) 泵压 (MPa) 油压 (MPa) 日配 注 (m3) 日实 注 (m3) 泵压 (MPa) 油压 (MPa) 日配 注 (m3) 日实注 (m3) 泵压 (MPa) 油压 (MPa) 日配 注 (m3) 日实 注 (m3) 1 西 24-E24 处理欠注层 14.09 14.1 13.8 60 13 14.1 13.7 60 32 0 -0.1 0 19 68 1292 只有偏1注水,超声波解堵实验层段是偏1 2 高133-侧斜24 处理欠注层 12.90 14 12.9 40 17 13.9 12.8 40 30 -0.1 -0.1 0 13 65 845 超声波解堵层段是偏1,目前偏1配注10m3/d,实注11m3/ 3 高 125-更302 酸化无效 13.02 14.1 13 100 0 14 13 100 26 -0.1 0 0 26 72 1872 超声波解堵层段是偏4,偏4配注20,目前偏4单层注水 4 中3-更2 无法酸化 13.5 14.5 12.5 40 0 14.1 12.4 40 42 -0.4 -0.1 0 42 103 4326 超声波解堵层段是偏3,偏3配注40,目前偏3单层注水 5 平均 13.4 14.2 13.1 60 7.5 14.0 13.0 60 32.5 -0.15 -0.08 0 25 77 2084 4 口井措施过程如下: 1、 西24-E24井,处理欠注层 该井 2011 年 10 月 23 日投产,全井射开砂岩厚度 21.4m,有效厚度16m,开采层位为 P 5?P fflO。 该井一级 两段注水,全井配注90 m3/d ,偏H实注 100m 3/d,偏I不吸水。调整注水方案后,全井配注 60 m 3/d , 偏口高渗透层投死,偏I注水把偏I水嘴拔空后只能注13m 3/d。 2012 年 11 月 9 日进行超声波解堵,解堵层位 PI5?PI 7,超声波解堵后偏I注水量20m 3/d,为增进措施效果,由矿 里泵车配合增压到 15MPa注水15m 3,增压注水后偏I水量 达到23m 3/d。进一步洗井后,偏I注水量达到 38m 3/d,目 前增注效果稳定。截止 2013 年 1 月 17 日累计增加注水 1292m 3。 2、 高 133-侧斜 24 井,处理欠注层 该井 2003 年 3 月 3 日投产,全井射开砂岩厚度 54.4m , 有效厚度 17.1m 。 该井三级四段注水,全井配注 40m 3/d,每层段配注 10m 3/d。偏I拔空,实注2m3/d ;偏口拔

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