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浅析沉管碎石桩在砂性土地基中应用
【摘 要】 碎石桩技术自50年代引进我国后,在工业、交通、水利等建设工程中都得到了广泛应用。在软弱地基中使用,有不少成功经验,也有达不到预期效果教训。本文通过沉管碎石桩在砂性土地基中应用一例,闸明其在提高砂性土地基的承载力、减少地基变形和增强抗液化性能方面有着显著效果。
【关键词】 地基承载力 承载力特征值 沉管碎石桩 粘性土 液化 地震烈度
1、工程概况
某电厂厂区地形平坦,其地基土系由河流历次泛滥堆积形成。据钻探资料在深度40m范围内地层可分为四层,自上而下为:
第1—1层粘质粉土:褐黄色,可塑,层厚5.5m,地基承载力特征值为100kPa。
第1—2层粘质粉土:黑灰色,可塑~软塑,含有机质成分,层厚5.0m,地基承载力特征值为90kPa。
第2层粘性土:由粘土、粉质粘土、粘质粉土交互组成,可塑~软塑,含有机质,局部偶含贝壳碎石,层厚约4.1m,地基承载力特征值为100kPa。
第3层粉细砂:黄褐色,稍密,一般厚度10.4~11.9m,地基承载力特征值为180kPa。
第4层粘性土,以粘质粉土和粉质粘土为主,粘土次之,层厚约12m左右。
由以上厂区地基土特性可知,其天然地基承载力较低,不能满足电厂主要建筑物和附属建筑物的要求,且第1层粘质粉土在7度地震烈度时存在液化问题,因此决定地基加固处理,以达到提高承载力和消除液化的目的。
结合实际情况,通过综合比较,采取对厂区建筑物地基采用沉管碎石桩加固方案,在正式工程施工前,进行了试桩及其效果检验,具体情况如下:
2、试桩设计参数
本场地沉管碎石桩采取正三角形布置,设计桩长12m,桩径≥400mm,桩距为1.10m、1.30m和1.70m,三种桩距分别布置桩数为49根、49根和47根。设计要求填充碎石粒径φ=20~40mm,地基土承载力f≥180(kPa),ES≥15(MPa)。
3、沉管碎石桩施工
这种桩的施工过程是靠设备自重和振动沉拔机产生的激振力,以及由桩管通向孔底水的作用,使桩管沉入土中,将土体挤向桩管周侧;同时桩管的振动能量以波的形式在土中传播,使桩管周围土振密。造孔后自下而上逐段填充碎石,边填边振边拔管,逐段密实,直至地表。本工程施工拟定的主要机械设备和技术参数详见下表1和下表2。在沉管碎石桩施工过程中,各试验桩沿桩位周侧普遍发生地面明显下沉现象,说明在挤密与振作用下,土体加密效果较佳。
表1 机械设备参数
设备名称
吊车
振动沉管拔桩机
装料机
桩管
型号
W200A
DZ—8000
ZL—50
长14.4m
规格
50t
90kw
1m
外径325mm
表2 施工技术参数
供水压力
(kPa)
供水量
(m3/h)
填料粒径
(mm)
填料量
(m3/h)
施工速率(m/min)
250
20
20~40
0.17
0.8
4、加固效果检验与分析
在成桩静置45天后,我们采取标贯、静力触探和载荷试验三种原位测试手段对其进行检测,结果如下:
(1)标贯试验
表3 标贯试验测试结果
试区
桩距1.10m
桩距1.30m
桩距1.70m
地层编号
1—1
1—2
2
1—1
1—2
2
1—1
1—2
2
N63.5
试前
11
6
11
6
11
6
试后
26
23
21
22
16
16
13
9
提高率(%)
136
282
91
267
45
117
从上表3可明显看出,不同桩距的桩加固后的地基土其标贯击数均有较大的提高,并表明桩间土加固效果随桩距增加而减少。
(2)载荷试验
本试验在三个区各做了二个点的单桩复合地基载荷试验,试验埋设深度2.9m,圆形压板直径与桩距相等。各试验点的测试结果如表4所示。1.1m区两个试验点的结果相差较大,分析原因认为,E1点靠的边桩,可能影响试验成果,使数据偏小。
表4 载荷试验结果
试验区
1.1m区
1.3m区
1.70m
备 注
点 号
E1
E2
E3
E4
E5
E6
加固前地基土载荷试验的比例界限Po值为110kPa
f(kPa)
183.3
293.3
295.0
280.0
220
206.5
Eo(MPa)
16.1
25.8
18.5
17.6
8.0
7.5
注:f—复合地基承载力设计值;E0—复合地基变形模量。
(3)综合分析
综合上述检测结果可见,不同桩距均明显取得加固效果,提高幅值基本反映1m区>1.3m区>1.70m区;复合地基载荷试验成果与天然地基土设计值110Pa相比,也有显著提高,说明加固效果良好。
从标贯击数成果分析,加固后桩间土的标贯击数仅有1点为9击,其余都大于13击,均大于液化临界击数6.5~7击,加固后土层液化问题已全部清除。究其的因,主要是碎石桩形成了良好的竖向排水通道,也
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