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- 2020-11-30 发布于福建
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高炉炉缸结构上一些
问题的讨论
汤清华
2015.6
前言
髙炉炉缸寿命的长短决定了高炉一代炉役的周期。高炉
生产中只要炉缸不出现险情就可继续生产,炉缸以上”干
区”无论出现冷却壁烧坏或炉皮开裂等毛病都可以通过短
期的抢修来继续生产,有的还可修旧如新。而炉缸出问题
则不行,一旦温度超限,采取措施不见效果,就必须停炉
大修,否则有烧穿的危险。因此,高炉大修周期由炉缸寿
命来决定。
近年来我国高炉炉缸寿命得到大幅度地提高,出现一批10
19年的长寿高炉,也是以炉缸寿命为评价的。长寿命为国
民经济建设和节能减排做出了巨大的贡献。但发展不平衡
还有很多高炉达不到设计寿命,甚至不断发生炉缸烧穿事
故,给企业安全、生产经营带来严重的损失。结合国内外
高炉炉缸烧穿的实际,提出延长高炉炉缸寿命结构上的
些的问题,与同仁共同讨论
高炉寿命的现状
表1国内外长寿高炉典范
高炉名
炉容/m3开停炉时间
利用系数寿命一代炉役产铁量
t(m3d)|年
巴西 Tubarao厂1号4415
20124.1209
宝钢3号高炉
43501994920~2013912271915700
兴澄特钢1号高炉450
2002910.~仍在生产372
13679
高炉寿命的现状
高炉炉缸烧穿事故频发
2000年以来国内部分高炉炉缸烧穿座数
42m
受
864
2002001200220032004200520062007200820092010201120122013
年份
有的认为主要原因是
a.炭砖质量不好
b.施工质量差
C.冶炼强度过高
d.有害杂质超标
笔者认为:.炉缸结构不佳也应是主要原因之一。
2炉缸炉壳结构
2.1.高炉炉缸壳体没有收角缸炭砖上浮,砖缝变大,钻铁、
锌
22收缩位置在风口段下方,太高,同样上浮,砖缝变大,
钻铁、锌。
批1080高炉炉由750厚炉衬高炉演变而来,没有收角缸炭砖上浮,炭砖
550mm厚,2年烧穿或大修
风种线想
玉氯化硅量过
基土砖
王砖
素打料
规我或砖
铁门守线
超袭砖
衡瓷面+60
四层麦购上表
素易打料
蒙荷起始面
定火浸注料
40.3
一批1780高炉炉壳收缩位置太高开炉不久炭砖温度
升高,不采取措施即烧穿
14度
,R哇
3炉缸炭砖砖衬结构
1.炭砖厚度:
550mm太薄,建议环炭1000mm,炉底2000mm
2大块炭砖砌筑的炉缸环炭应消除水平通缝
3坚持好传热的顺序
炉底由下至上,导热系数由大至小
环炭由冷面至热面,导热系数由大至小
消除中间热阻层
4高度关注炭捣料的材质与施工质量
大小炭砖复合砌筑的鞍钢10高炉,生产14年,单位炉容产铁
1011712008.11.金触危机停下来,实际还可生产几年
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