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磷铵厂原料车间磷矿浆制备技改方案
一 设备运行现状
1、磷铵厂原料车间自 2011 年 8 月投入使用复合破碎机以来,设备故障率较高,设备配件损坏更换频繁,并且
一旦遇到下雨天气,矿石含水量较大,导致破碎机不能正常使用。
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2 、磷铵厂原料车间 1#、2#、3#磨机矿浆直送磷铵厂一、二车间, P O 在 28%- 32% ,MgO在 1.0%-1.8%。
3、磷铵厂装置设计产能 60 万吨/a 磷酸一铵,需耗矿 117 万吨/a ,供应一铵的 1#、2#、3#及 5#磨机设计能力
为 115.194 万吨 /a ,计划停车检修,正常生产实际产能只达到 104.148 万吨/a 。
4 、根据产能平衡结算,现磷酸一铵供矿不足。
1#-3#磨机设计值 36.354 万吨/a
5#磨机设计值 78.84 万吨/a
总产能 115.194 万吨/a
1#-3#磨机实际值 32.868 万吨/a
5#磨机实际值 71.28 万吨/a
总产能 104.148 万吨/a
矿需求量
设计值(万吨 /a ) 磨机设计值(万吨 /a ) 实际值(万吨 /a )
磷酸一铵 60
磷矿 117 115.194 104.148
差额 1.806 12.852
二 技改原因
1、现设备使用率较低,严重影响进入磨机的矿石粒度,增大磨机的负荷,降低了磨机的产能。在现有矿浆严
重不足的情况下,极大的影响后续的生产,给公司整体生产的平衡带来较大的影响。
2 、现 1#、2#、3#直送矿浆未能进入浮选工艺,使原料成本大幅增加。在公司提倡节能增效的背景下,如何降
低生产成本是重点。
3、直送矿浆进入浮选后,为后续生产的稳定性提供保障。
4 、未进浮选的矿浆,其金属离子含量高,磷酸生产酸耗高,且输酸管线易堵塞。
三 技改目的
1、达到多破少磨原则;
2 、降低破碎机故障率,提高破碎能力;
3、提高设备的自动化程度,降低维修人员的劳动强度;
4 、提高设备配件的使用寿命,降低破碎维修费用;
5、降低矿浆中 MgO含量,促进磷酸生产的有效性;
6、降低磷酸生产酸耗成本。
四 技改原则
1、根据多破少磨原则;
2、改造以尽可能减少对装置生产影响为前提;
3、最大限度利用改造后废弃的管线等材料,以降低改造投资;
4、1#、2#、3#磨机技改后使用浮选矿原则。
五 技改方案
方案一 破碎浮选改造方案
1 1#--3# 磨机供料破碎改造方案:
在保留现有输送、 破碎流程基本不变的情况下, 在河边皮带机与 3#皮带机连接处制作破碎机机座及厂房 (钢架
厂房),并购买安装一台单缸液压圆锥破碎机,在现 2#皮带机尾部滚筒处,制作安装一个三叉溜槽(达到矿石能够
倒换输送),然后
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