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山西丰喜华瑞煤化工有限公司废热回收器
补漏方案
编制:罗常
审核:罗涛
审批:张尚华
中国化学工程第四建设有限公司
2014年5月
废热回收器内漏修复方案(水压)
1、设备概况
该设备2006年9月由湘东化工机械有限公司制造,于2008年投运,屮途经屮 国化学工程第四建设有限公司进行堵漏后运行,累计使用6年,运行状况良好。 设备尺寸:0)3400X46/34 X 8840mm
管板与管板法兰为整体制造,材质:lOMoWVNb
管束尺寸:①24X6 材质:lOMoWVNb
2、 出现的问题及对内件状况的分析
经甲方对废热回收器副产的蒸汽进行采样,冷却后对冷凝液进行分析,从冷凝 液的氨含量初步判断废热回收器内件出现漏点,因此甲方要求对其进行修复。
3、 修复方法
3.1缺陷漏点排查
1)宏观检查
先拆除废热回收器高爪合成气进岀口管道,用氮气或者蒸汽将废热回收器换热
先拆除废热回收器高爪合成气进岀口管道,
用氮气或者蒸汽将废热回收器换热
管内置换干净,取样分析合格后,拆除封头保温材料及封头,露出管板,然后将管 板及焊口清理干净,H测是否有漏点并做好标记。
2)试压找漏点
废热回收器的每个设备口(除软水进口)都加上盲板(其屮蒸汽出口 DN300 - 个,安全阀口 DN125两个,液位调节口 DN32两个,开工蒸汽入口 DN50 —个,下排 污口 DN50 —个,JL排污口 DN20 —个,放空口 DN100 —个),从软水进口(DN80) 处增加临吋管并连接试压泵,加入软水,打开蒸汽出口,对废热回收器壳体进行加 水,待水满后用盲板封闭蒸汽岀口,用试压泵将试验压力升至3. 33Mpa,观察管板 的泄漏状况,找出漏点并做好标记。
4、修复方案
在有泄?漏点的地方,用角向磨光机等工具将缺陷彻底清理掉,采用焊条电弧焊 的方法修复。
4. 1修复前准备
焊接前彻底清除坡口,坡口面应保持平整,进行着色检查,不得有裂纹、分层 及夹杂等缺陷,焊接部位及两侧各30mm的范围,不得有水、油、锈、积渣和其它 有害物质存在。焊接过程屮,引弧应在坡口内进行,不得在焊接部位以外随意引弧、 试验电流。施焊过程屮应注意接头和收弧质量,收弧时应将熔池填满。
4.2焊接设备
采用ZX7-400逆变直流焊机
4.3焊接材料
采用A042不锈钢焊条(E309MoL?16) , A042是钛钙型纱皮的超低碳
Cr23Nil3Mo2不锈钢焊条,可交直流两用。由于焊缝屮加入适量的Mo,故提高了焊 缝金属的抗裂性及耐腐蚀性能。可用于和同类型的超低碳不锈钢材料(如尿素合成 塔衬里)及貝种钢焊接等。
焊条直径(mm)(p3.2
焊接电流(A) 70?130
注意事项:
1?焊前焊条须经200-250°C烘焙lh0
采用直流电源,电流不宜过大。因用交流焊接时,熔深较浅。电流不宜过大,以免 焊条发红。
焊条使用时放在150°C的保温桶内保温,随用随取。需用的工具:角向磨光机、 钢丝刷、微型铳刀等。
5、焊后检查
5.1对补漏过的焊缝表面进行100%着色检查
5.2废热回收器进行水压试验,试验压力3. 33Mpa,废热回收器的每个设备口(除 软水进口)都加上肓板(其屮蒸汽出口 DN300 -个,安全阀口 DN125两个,液位调 节口 DN32两个,开工蒸汽入口 DN50—个,下排污口 DN50 —个,上排污口 DN20 — 个,放空口 DN100 一个),从软水进口(DN80)处增加临时管并连接试压泵,加入 软水,打开蒸汽出口,对废热回收器壳体进行加水,待水满后用盲板封闭蒸汽出口, 用试圧泵将试验压力升至3. 33Mpa,管板无渗水现象即为合格。
说明:本方案是参长化机修复废热回收器管板与管束漏点的实际经验编写;因管束 和管板材质为1 OMoWVNb,也有厂家采用J507MoW修复的成功经验,两种方案 参照《化学工业与工程技术》《氨合成废热回收器内漏的判断及修复方法》 一文进行编写。补漏焊接方法两种方案各提供一个,实际操作屮均可采用。
附:1、设备检修记录表
2、水压试验记录表
丰喜华瑞 废热回收器 耐压试验记录
设计压力売程2.5MPa管程 31.4MPa最高工作压力MPa试验压力3. 33 MPa主体材质试验介质软水介质温度°C试验部位
设计压力
売程2.5MPa管程 31.4MPa
最高工作压力
MPa
试验压力
3. 33 MPa
主体材质
试验介质
软水
介质温度
°C
试验部位
壳体
环境温度
°C
压力表编号
量程、精度
MPa 级
试验U期
试验U期
T(min)
机泵型号
试验程序记录:
缓慢升至试验压力: MPa,保压 min;
检查缓慢降至最高压力:—MPa,保压_ min;检查容器及连接部位:—汕漏,—可见的 变形, 异常的响声。
注意:检査期间不得得加压,严禁带
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