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混合微电解技术用于印染废水处理
混合微电解「?艺对以活性染料为主的印染废水的脱色效果较好。从连续4d的运行來看,尽 管原水的色度波动很大,但微电解处理出水几乎无色透明。
印染废水中所含的浆料、染料、助剂以及染料与织物的反应物往往是难生物降解物质,在处 理卬染废水吋需先将这些物质分离、去除,再进行生化处理。常规的预处理是投加混凝剂(如 FeS04、AICI3等),苏玉萍等人[1]的研究表明常规投药需要的混凝剂用臺较人(如FeS04的 适X投暈为750?950mg/L),这样会导致废水的处理费用提高,实际运行时将产生大量的 泥渣,出水会变黄(投加FeSO4)o垠近,用混合微电解「?艺在广东某印染厂废水处理的现场 试验中収得了很好的效果。
微电解去除印染废水中污染物的主要作用机理为:
络合、混凝作用,微电解反应连续释放的Fe2+成为络合剂和高效混凝剂:
还原作用,微电解产生的新生态氢使某些染料的显色基团脱色;
氧化作用,微电解产生-沱量的新生态氧具有很强的氧化性,可氧化-部分无机物和有机 物。
1现场试验
1.1工艺流程
在以往的微电解应用小,大多数都将微电解I??艺设计为固沱床形式(类似石英砂过滤),让废 水穿过静上的微电解铁屑层,在此过程屮发生微电解反应,但实际运行中发现这样的设计存 在下述两个问题:
运行?段时间后微电解I】艺效率下降,这是山铁屑的衣面出现了惰性层而阻止了微电解 反应的继续进行;
山于印染废水中存在织物纤维,易被微电解铁屑层拦截而致堵塞。
针对传统微电解反应器的缺点,将微电解反应器设计为机械搅动式,这样既町破坏铁屑衣面 的惰性层,乂可避免纤维堵塞。此外,强烈的搅动加快了反应速度,可以加速产生Fe2+o 部分废水通过微电解反应后,与原水血接混合能得到很好的处理效杲,称这样的I】艺为混合 微电解技术,并将微电解反应的出水与原水混合时的体积比称作混合比。
混合微电解工艺流程如图1所示。
iW Ml 值
丈水加曲関pH
丈水
加曲関pH 『做电蔽沉注池
a 1混合微电解工主流程
废水山集水池经水泵提升后分成两部分,第 喑E分进入微电解反应器,其流杲对通过流杲计 控制;第二部分进入混合池,与微电解出水混合后再沉淀,其流用也通过流呆计控制°第- 部分废水在进入微电解反应器询,先加酸调节[暑的pH值为3左右。微电解反应器的出水 在与第二部分废水混合时,需视废水的pH值情况加入少用的石灰,调节出水的pH值为8? 9,在此pH值范围的沉淀状况较好。沉淀后的上淸液山上部排出,污泥则沉于池底,再经 排泥管定期排出。
1.2试验内容
2000年6月在广东某印染厂的废水处理站进行了现场试验。该印染厂所用的染料绝大部分 为活性染料,根据当地环保部门的监测结果,废水中COD550mg/L, BOD5150mg/L,色 度S200倍,pH值为10?11。另外,废水中SS含量很低,这是山于漂洗用水为软化水, 漂洗过程很少有悬浮物进入。因执行《纺织染整I〔业水污染物排放标准》(GB4287-92) — 级标准(CODS100mg/L, BOD525mg/L,色度S40倍),故应控制的主要污染指标是OOD 和色度。有印染废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理 经验的企业。
现场试验的设计流量为30L/h,每天从上午9点至下午6点连续运行,试验内容包括: ① 考察该工艺在连续运行情况下处理印染废水的有效性;
获得合适的混合比;
微电解处理出水的生化处理效果(主要为COD的去除)。
试验设备主要有:
折板式加酸混合槽,体积为10L,停留时间为10?15min;
微电解反应器,尺寸为300mmx500mm,反应料厚为300mm,停留吋间为0.5h;
折板式混合槽,体积为10L,停留时间为10?15min;
沉淀槽,竖流式沉淀池为500mmx800mm,停留时间为3.8h;
曝气沉淀槽,尺寸为50mmx800mm(与竖流式沉淀池结构类似,屮心曝气筒尺、『为 300mmx700mm),总停留时间为3.8ho
上述设备均采用PVC材料焊接而成。
3.试验过程
现场试验连续进行4d,根据工厂生产的排水特点选取每天废水水质堆不利时段(此吋染色废 水排放集中,色度最深)测定废水和处理水的COD浓度。
此外,还测定了微电解处理出水经曝气后的COD浓度变化。设计流量为30L/h,曝气时间 为15?30min,沉淀时间约为2h。同时可以查看中国污水处理工程网更多技术文档。
1.4试验结果
①水样外观
根据6月19日至22日连续4d的观察,发现生产废水的排放具有间歇性,通常上午废水色 度较浅,下午则较深。
lEzR
COD去除率
(%)
取样时间
COD (mg/L)
取样时间
COD (mg/L)
2000-06-19
247
2000-
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