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- 2021-03-16 发布于天津
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改进工艺提高大口径循环水钢管焊接质量
Keywords: improvement; Circulating water pipe;
Welding quality
一、现状分析 以往工程,循环水管的制作工程量最多只在 3000 吨左右, 且管径一般只在2440mm左右,焊接大部分局限于手工焊接或手 工焊 +埋弧焊,成熟焊工相对比较多,且工期要求没有现在紧, 工程定位相对比较低。 另我们公司因为施工环境的特殊性, 没有 配置特殊的焊接工艺设备(全位置焊接机器手),工艺改进受到 了一定的限制。 最近几年火电工程上得比较多, 工程要求工期比 合理工期提前很多, 焊接施工人员异常紧缺。 该工程工期要求更 紧,主厂房 A 排外及固定端一侧的文明施工均看着循环水管这个 施工项目,还有该工程安全文明施工等方面要求特高。
我们对以往工程循环水管制作采用的工艺及所需的作业时 间、无损检测一次通过率、焊缝表面质量进行调查对照(以本工 程中的循环水管制作为例,采用以往的工艺)。
表 1 循环水管制作作业时间、焊接质量综合调查表 通过表 1 我们发现,采用第一种焊接工艺及相关的铆工工 艺,所需作业时间为 11.5 天,无损检测一次优良率只有 90%左 右,第二种工艺方法作业也要有 8 天,无损检测一次优良率更低 只有 85%左右,相对来说焊接质量水平是不高的,因此我们必须
选择更好的工艺,更有效的焊接方法,来缩短工期,提高焊接质
量水平,从而达到工程定位要求。
二、确定目标
(一)制定目标 经过小组成员多次深入分析探讨并结合目前的施工现状, 制 定出以下目标:
焊缝表面质量全面改观, 无损检测一次优良率达到 98%以上;
(二)目标论证
1、必要性论证 循环水钢管双面埋弧焊接在我们公司没有成功先例, 加固环 连续平焊以往工程没有普遍采用,焊接质量好坏事关公司信誉, 循环水管制作进度将直接影响到前期主厂房 A 排外及固定端两
个区域的文明施工以及整个工程施工进度。
2、可行性论证
工程公司、分公司一向重视 QC小组的活动,分公司不定期
地对我们进行考核,公司总经理直接关注着 QC 成果的产生,并 且本QC小组技术力量过硬、施工力量比较强,施工所需工器具、 设备比较充裕, 在全组人员的努力下, 我们小组的目标一定能够 实现。
三、原因分析 我们小组成员集思广益,采用头脑风暴法(或集思法),对 循环水管制作时采用以往施工工艺焊缝无损检测一次优良率相 对低下、表面质量不高这个问题从“人、机、料、法、环”五个 环节全面分析 , 查找原因,环水钢管制作焊缝无损检测一次优良 率低下、表面质量不高的末端原因有 14 条
1、新人多缺乏经验;
2、态度不端正,教育不足;
3、没有新工艺成功经验;
4、缺乏配套工艺设备;
5、机械损坏频繁,缺乏精心维护;
6、焊条质量不过关;
7、焊剂潮湿,反复利用次数偏多;
8、母材锈蚀太重;
9、工序统筹安排不当;
10、下料不精确;
11、板端直边处理及钢管加固不当;
12、天气潮湿;
13、作业平台不稳;
14、场地不平整、布置不合理
四、要因确认
在总结出末端原因之后, 小组成员对影响循环水钢管制作焊 缝无损检测一次优良率低下、表面质量不高进行了全面探讨分 析,列表对照,最后确认主要原因是:
(1)没有新工艺成功经验(这里主要指循环水钢管双面埋
弧焊接工艺及变立焊加固环为连续平焊加固环);
(2)缺乏配套工艺设备;
五、制定对策 针对上面的主要原因,小组成员制定出以下对策表,见表 2 表 2 高循环水钢管焊接表面质量、 一次无损检测优良率对策 表
六、对策实施
实施一、 对于缺乏新工艺成功经验这个问题 (这里的新工艺 主要指循环水钢管双面埋弧焊接工艺及变立式焊接加固环为连 续平焊加固环),因为以往手工电弧焊 +埋弧自动焊这种工艺已 经实现,需要重点突破就是第一道手工电弧焊变为由埋弧自动焊 来完成,这个我们进行了分解,先进行单节管双面埋弧焊接,第 一道采用衬焊剂法, 第二道采用悬空焊, 在焊接前根据不同的板 厚进行多次焊接试验。然后将单节管组合成大节并安置好加固 环,将之安放在转动托架上进行加固环焊接, 将管件匀速转动起 来,焊工相对固定进行加固环的焊接,加固环焊接完毕,将所有 临时内撑杆打掉,检查管件椭圆度,确保其在 10mm以内,接着
将其转运至焊接转动托架上, 将埋弧焊机机头通过悬臂式托架送 达管内环缝处,外侧采用焊剂衬垫,进行焊接,管外侧焊缝采用 悬空焊解决, 从中我们也得出了一系列工艺参数。 这个问题解决 后,相应铆工工艺也得到长足改进, 16mm以下板厚均不需要打
坡口,坡口清理也没有手工焊时那么严格, 只需清理掉表面浮锈 便可,对口间隙允许范围很大,最大可以为 5mm能节约相当的 人力、物力。
实施二、 对于缺乏配
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