百菌清生产工艺技改.docxVIP

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百菌清生产工艺技改 一、前言 百菌清的应用范围比较广阔, 所以, 更加需要了解百菌清生 产工艺的相关问题, 针对百菌清生产工艺的现状, 找出存在的问 题,提出有效的整改措施,非常的有必要。 二、百菌清概述 百菌清是一种保护性广谱杀菌剂, 由间二甲苯、 氨气及氯气 为原料经氨氧化和氯化而制得, 或者直接由间苯二甲腈经氯化反 应制得; 还可以用问苯甲酸和氯化亚砜为原料, 经两步氯化反应 和一步氨气反应先制得四氯闻苯甲酰胺, 最后再加入五氧化二磷 进行脱水反应丽得到。百菌清具有高效、低毒、低残留等特点, 对多种作物的真菌病害具有良好的防治作用,广泛应用于蔬菜、 果树、经济作物和豆类、水稻、小麦等热带作物和森林多种作物 病害的防治,工业上用作涂料、电器、皮革、纸张,布料等物的 防霉荆。由于该产晶在杀菌剂类农药产品中的使用比例逐年提 高,已成为杀菌荆家族中的当家药, 国内外市场需求旺盛。 目前, 我国百菌清生产能力已突破 10000 吨,年,预计未来我国百菌清 生产能力将达 16000 吨,年。 三、百菌清的现状分析 1、产品质量 为了适应国际市场的要求, 近几年国内百菌清质量也有了明 显的提高。 目前国际市场对百菌清内在质量的要求, 除了含量和 外观外,特别强调有害物质六氯苯含量,一般出口要求 100mg/ kg 以下,欧美地区要求 40mg/kg 以下。 2、技术装备水平 国内百菌清生产的技术装备水平有了较快的提高, 除了对传 统的复合床氯化技术完善外, 还在百菌清主要原料间苯二甲腈的 生产工艺技术、 氯化催化剂及后处理等方面作了不少改进, 消耗 和成本明显下降,主要设备实现了国产化。 四、原百菌清生产工艺流程 技改前的工艺流程示意图见图 1 图 1 技改前百菌清生产工艺流程图 原料气从流化床反应气底部进人, 经气流分布板分布后进人 反应段反应,总氯化度达到 60%以上;反应气从上部进入固定 床反应器反应,总氯化度达到 98%以上,最后产品进入收料系 统包装。 1、原工艺流程存在的主要问题 工艺指标难于控制, 产品质量不稳定, 有害物质六氯苯含量 居高不下,严重影响产品质量,百菌清的生产不能正常进行。 2、原因分析 由于主要原料间苯二甲腈中存在有机杂质 (主要为单腈 ) ,间 苯二甲腈在160?C正常熔化状态时,杂质单腈不但不会熔化,反 而易生成分子量大的聚合物 ( 表现胶状物 ) ,这此胶状物造成分布 板堵塞严重, 在生产中虽对分布板进行了多次改造, 但未消除分 布板堵塞的问题, 由于分布板堵塞造成工艺参数波动频繁难于控 制,造成百菌清的生产不能正常进行,六氯苯含量居高不下,严 重影响产品质量。 3、技改措施 经过反复摸索, 提出如下 2条技改措施: ①取消流化床的分 布板;②流化床改做混合器使用,采用固定床单床反应。 五、技改前后对比 技改后的工艺流程示意图见图 2。 图 2 改进后的百菌清生产工艺流程图 1、 技改前后催化剂消耗对比 技改后催化剂的使用量减少, 节约了催化剂及其装填等的管 理运行费用,见表 1。 表 1 技改前后催化剂消耗对比 2、 技改前后分析化验成本对比 在合理的技改之后,我们发现,技改后,由于流化床反应器 变为混合器,不需进行中间控制,中控分析化验的频次降低,分 析化验成本降低,见表 2。 表 2 技改前后分析化验成本对比 3、 技改前后产品中六氯苯含量对比 以技改前 2003 年正常生产和技改后 2004 年正常生产开车各 取一生产周期作对比 (改进前取 3月份产量 69t ;改进后取 6月 份产量为 70t) 。 表 3 为技改前后产品六氯苯含量分布。 由表 3 可知, 产品中 有害物质六氯苯含量大幅降低,低六氯苯比例大幅提高。 表 3 技改前后产品中六氯苯含量分布 4、技改前后产品质量对比 比较对象与 4. 3 相同。 技改后, 优级品率大幅提升, 优质产品量大幅提高, 见表 4 表 4 技改前后产品质量对比 通过对百菌清生产工艺的技术改进,采用固定床单床工艺, 百菌清生产工艺得到简化, 生产成本大幅降低, 低六氯苯含量的 百菌清产品大幅提高, 技术改进效果明显。 随着用户对低含量六 氯苯产品的要求越来越高, 建议在今后的技术改进中进一步优化 生产工艺、在生产中严格控制工艺指标。 五、百菌清废水的处理工艺 废水首先要经过预处理,然后再进行生化处理。 1、预处理单元 COD废水中氨氮、CN-含量高,故先进行预处理,采用蒸氨塔、 吹脱塔、脱氰工艺,废水中的各项指标可降至如下指标: COD

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