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直线式拉丝机精调及工程实现
一、直线式拉丝机的优点及难点
直线式拉丝机的优点是: 该设备是由多个拉拔头组成的连续 生产设备, 通过逐级拉拔, 可以一次性地把钢丝冷拉到所需的规 格,且工作效率高,适用拉拔弹簧钢丝、制绳钢丝、帘线钢丝、 胎圈钢丝、药丝焊丝、气保焊丝、铝包钢丝、预应力钢丝、胶管 钢丝及各类低、中、高碳钢丝等。
二、拉丝原理介绍 工作原理:拉丝过程中,经过拉丝模后,钢丝由粗变细,由 短变长,但钢丝的总体积不变。现设进线
电机频率为 f1 ,求出线电机频率 f2 :
由于钢丝拉拔前后总体积不变,得: U 2= U 1
u仁n r12V1 t ( 1) V1为进线速度
u 2= n r22V2 t ( 2)V2 为出线速度
由( 1 )( 2)式得: V2/ V1= r12/ r22
V仁60f1/p?1/ n 1 (3)式中f是电机频率,
p是电机极数,n是减速比
V2=60f2/p?1/ n 2 ( 4)
由( 3)( 4)式得 f2? n 1 / f1? n 2= r12/ r22 经推导得 f2= n 2/ n 1 ? (r1/ r2 ) 2?f1 ( 5)
然而,上述公式仅适用于稳定状态,在工程实际中,由于众
多因素, 使得进线速度和出线速度不能精确匹配, 而造成断丝或 松套。
三、影响断丝和松套的原因分析 由于直线式拉丝机活套活动范围小, 所以对运行速度的稳定 精度及动态响应要求更高、更快。影响稳定的因素很多,有工艺 上的,也有电气方面的,主要有以下几方面因素:
(1)因 f2 是理论计算出来的值,同时由于频率转换成电机
转速的机械运动,也有延迟,因此,与理想状态不符;
(2)电机在大负载时有拖曳现象;
(3)模具在拉丝过程中,孔径会磨损变大,因此比值平方 会变化;
(4)从启动到稳定工作状态,模具及材料温度有变化;
(5)材料的硬度及表面合含成分等都有差异;
(6)卷筒是用水冷却的,模具加药粉润滑;
(7)转速比n测的是当变频器为50Hz时卷筒的旋转圈数, 测量是存在误差的。
以上所述各种因素都可能影响拉丝的稳定性, 也很难证明那 种因素是主要的,那种是次要的,但不管怎么说,结果造成了一 个频率误差,因此上述( 5)式应为
f2= n 2/ n 1 ? (r1/ r2 ) 2?f1 ± △ f
但是他们综合作用的结果, 会通过那个物理量表现出来, 又 是如何转换成匹配的 △ f 调整量的。如果我们能找出 △ f 并正确 的补偿这个误差, 正是我们研究的核心技术, 也是拉丝电机频率 f1 反映的延迟。
四、工程解决方案
两种解决方案的图示对比,如下图 1:
通过上图1可以看出,采用图1②摆臂明显可以调节两机台 之间的直线缓冲。
上述所列的各种影响因素, 在拉丝过程中, 其实主要表现在 两个拉丝卷筒之间的钢丝是紧,还是松,如果紧到一定程度,就 会断丝,如果松到一定程度,就会松套,因此应该把松紧程度采 样出来,采样的方法我们采用了摆臂;
图1①没有采用摆臂,a, b两点间钢丝松紧无法显示;
图1②采用摆臂,显然延长了 a,b两点之间的距离,摆臂 可前后移动,如果摆臂在 c 点为平衡点(不紧,不松),那么到 d 点时就是紧了,而到 e 点就是松了;
其次,在摆臂上再安装一个模拟量传感器, 摆臂的前后运动 范围转化为0?10V的电压信号,通过 A/D变换将这个电压信号 变成数字量, 刚好在变频器上有 A/D 变换功能, 变换后的数字量 △ e,通过PLC与变频器的通信,写到 PLC的数据块中,但是我 们需要的是速度的调整量,即变频器输出频率 △f, △ f与厶e
之间是一个模糊的函数关系,我们不妨用二次微分方程来逼近 它。
df (t) =Ke (t) +k/L / 0t e ( t) d (t) +D?de (t) /d
t)
近似程度的好坏,就在于 K,L,D 三个参数的确定,这是问 题的核心。
Ke(t) 是比例项
K/L / 0t e (t) d (t) 是积分项
D?de( t) /d (t) 是微分项,微分项为的是提
高反映速度,在拉丝机项目中,实践证明,微分项可不用,主要 是由于机械运动慢的原因,上述论证正是自动控制理论中的 PID 控制,这是解决模糊控制的十分有效的利器。
要解上述这个微分方程,用计算机来解采用叠代法,即第 n 次调整量与含有 n-1 次调整量相关,可喜的是在西门子 S7-300 系列PLC中有PID算法模块,即FB41模块,使用了如下公式:
Mn=MPn+MIn MPn= K(c SPn-PVn)= Kcen
MIn= KcTs/Ti (SPn-PVn)+MX
式中MX为采样n-1时刻的积分前项;△ f=PID= Mn 上述计算是由模块 FB41 内部计算的,这
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