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- 约1.22千字
- 约 6页
- 2021-05-25 发布于河南
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四川维尼纶15万吨/年醋酸乙烯酯生产项目
齐齐哈尔大学·Rainbow团队
设计简介
本项目对精馏塔进行动态模拟,对其做较为深入的动态模拟研究主要有两点原因:
1.为提高醋酸甲酯回收率,故对系统进行动态模拟,以增强系统抗干扰能力。
2.控制试验研究无法在现场进行,为了能够更好地研究对醋酸甲酯回收过程的控制规律,建立仿真控制系统就显得十分必要。
我们在Aspen稳态模拟的基础上,用 Aspen plus Dynamics 软件对进行控制醋酸甲酯回收进行动态模拟,建立了流程的动态模型,模拟并分析了系统的温度、压力、进料量对醋酸甲酯回收的联系,并设计出相应的控制方案来应对温度、压力、进料量的波动对产品流量与质量的影响,旨在设计出更为完善的控制系统,为项目的工艺流程的正常运行及产品质量提供保障。
简单控制
对系统进行简单的液位控制,压力控制,进料流量控制。
(1)进料流量利用流量控制器控制反作用。
(2)回收精馏塔的塔釜液位通过调节塔釜回收液的流量保持恒定正作用。
(3)塔顶回流罐的液位通过改变塔顶气相流量加以控制正作用。
(4)回收精馏塔的压力通过调节回流液的流量保持恒定。
运行1小时后进料量减少10%
运行1小时后进料增加10%
经过模拟分析上图可以得
(1)由上图可知运行1h稳定后让进料流量发生+10%的阶跃变化,在运行大约2.5h后会达到新的稳态。该过程中回流罐的压力,回流罐液位,塔釜液位会随着进料流量的正向阶跃增大进而达到新的稳态。且不能恢复到原来的水平。
(2)由上图可知运行1h稳定后让进料流量发生-10%的阶跃变化,在运行大约2.5 h后会达到新的稳态。该过程中回流罐的压力,回流罐液位,塔釜液位会随着进料流量的负向阶跃减少进而达到新的稳态。且不能恢复到原来的水平。
加控制方案
从前面研究结果明显看出,当进料流量发生阶跃变化时,醋酸甲酯的回收量,未再生量均有明显变化。经分析上述现象,采用以下控制方案:
(1)采用灵敏板第5块塔板的温度作为输出信号,与产品浓度串级控制共同对再沸器热负荷进行控制。
实际控制系统中,由于精馏塔内存在水力学滞后,导致温度控制回路存在滞后现象,为了使动态模拟更能反映真实情况的控制性能,在温度控制回路中插入“死时间”,并且设定为1min。
(2)添加一个流量控制。进料流量利用流量控制器进行反作用控制。
(3)添加一个进塔流量控制与气液分离器液位形成串级控制。共同保证进塔流量的稳定。
控制方案
运行1小时后进料量减少10%
运行1小时后进料量增加10%
继电-反馈测试
结论
由上图可知,增加具体控制方案之后,让进料流量发生正负10%的阶跃变化,在运行大约2h后会达到新的稳态。该过程中回流罐的压力、回流罐液位、塔釜液位会随着进料流量的正负阶跃增大(减小)进而达到新的稳态。
观察上图可以发现,加上控制方案后,达到新的稳态的时间明显缩短,压力、液位的控制状态良好,故控制方案良好。
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