- 863
- 0
- 约2.8千字
- 约 1页
- 2021-08-30 发布于上海
- 举报
8D 报告
8D 类型: ■客户 □公司内部 □供应商 8D No. : MC2016051201
严重性: □致命的 ■严重的 □轻微的 日期: 2016-05-12
客户 / 供应商: *** 塑胶制品科技有限公司 涉及的相关报告: 进料检验报告
改善小组负责人所属部门 : 品质部 姓名: 詹玉娟
D1 :组成
单位 业务部 工程部 采购部(仓库) 品质部 生产部
改善小组
姓名 姜勇 Amen 巴丽、柴能 詹玉娟 赵文明
产品 P/N 万向包胶轮 编号描述
库存数 120 问题: ? 中心轴承孔变形
D2 :
在制数 0 ? 塑胶孔周边残留批锋
问题描述
40000 ? 中心轴承装配 NG
出货数
? 装配后轮子转动不灵活
D3 : 围堵行动(临时改善对策) : 责任人 完成日期 完成状态
a.客户处存货 筛选使用,将不能使用产品退回,我司补差数。 詹玉娟 2016-05-04 ok
b.仓库存货 将所有库存品全部领出全检,将孔变形产品报废,批锋大的返修。 詹玉娟 2016-05-03 ok
c. 生产线 生产线已经将该型号模具下线 赵文明 2016-04-29 ok
d.运送中产品
D4 : 分析主要原因:
a.为何发生 1.塑胶件不耐高温或塑胶件清洗后残留水分,致使模压成型过程中出现中心孔变形现象; 2.塑胶件员工漏剪批
锋; 3.塑胶件未摆好致使模压时出现透胶现象。
b.为何 初次试产,未能把握好尺度。
未被检出
D5 : 永久改善计划: 责任人 完成日期 完成状态
a. 怎样 1.使用耐高温塑胶原料,模压前先将塑胶 70 ℃ 烤 30 分钟; 2.塑胶件全检批 蒋云锋 2016-05-12 OK
防止发生 锋; 3.模压时,先确认塑胶件完全放置,再摆胶料,严格执行《 SOP》作
业,不得私自调整成型压力及成型参数; 4. 品检将孔变形,透胶纳入重点
管控检验项目,杜绝类似事故发生。
b. 怎样 严格执行《 SIP 》作业,从严抽查。 蒋云锋 2016-05-12 OK
才能检出
D6 : (措施验证)在实际中执行纠正行动 责任人 完成日期 完成状态
1 选购耐 200 ℃高温的塑胶原料
2 塑胶件全检,将中心孔周边的批锋剪干净
3 清洗后的塑胶件必须在烤箱 70 ℃烤足 30 分钟,确保无残留水分 赵文明 2016-05-12 OK
4 模压过程员工加强自检,将成型不良扣下,不让其流入下工序
原创力文档

文档评论(0)