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T梁试浇件施工总结
一、过程简介
20XX年4月9日我队浇筑了一片T梁试浇件,规格为30米中跨中梁的一段(从梁端至顶板负弯矩区总长9.5米),浇筑砼方量为C50砼10方。该梁段所用商砼于下午13:50到场,14:00开始浇筑,至15:40浇筑完成,于17:30将该梁段面层拉毛完成。浇筑过程中除顶面拉毛期间有零星小雨外,其余浇筑期间均为晴好天气。
二、人员及机具安排
人员安排方面,现场管理人员5人,浇筑指挥1人,浇筑振捣人员3人,现场值班机修工2人,开平板附着式振动器2人,开小龙门吊1人,放料1人,护模1人,护筋1人,计17人。机具方面,现场配备遮雨棚一件,彩条布及油毡布若干,附着式振动器功率为1.5KW,每侧共布置9个附着式振动器(其中端横隔板和中横隔板间布置7个),两端共布置18个附着式振动器,插入式振捣棒分为50型和30型,共配置50型振捣棒3条,30型振捣棒3条,其中中横隔板、端横隔板、梁端封锚区(圆锚垫板背后部位)及顶板负弯矩区钢筋较密集部位采用30型振捣棒,其余部位采用50型振捣棒,振捣棒插入点间距为10~15cm(每个腹板箍筋档一个插点)。
三、浇筑过程
浇筑时第一斗砼坍落度实测为205mm,至最后一斗砼实测为195mm。浇筑过程中,对于波纹管以下部位主要采用附着式振动器密实砼,以上部位采用插入式振捣器振捣密实,振捣顺序为:底板及马蹄部位→腹板(端横隔板/中横隔板)→顶板负弯矩区/翼缘板,详见附图“梁板浇筑振捣流程示意图”,具体施工时以2名振捣手从东侧梁端向西振捣,以1名振捣手从中横隔板向西振捣,中间腹板部振捣遍数为3遍,即从东向西振捣一遍,然后从西向东复振一遍,最后再从东向西复振一遍,振捣时首先开动附着式振动器令砼流至波纹管以下,然后开动振动器振动约1min左右,以该部位(底板及马蹄部位)气泡全部振出泛上来且结合砼的流动性(坍落度大小、黏性性、是否有离析迹象考虑,如坍落度较大,则振捣时间相应短一些,反之则加长一些)为标准,且第一层放料厚度以不超过马蹄上口为标准;针对波纹管以上部位采用插入式振捣棒振捣,振捣以气泡不再向上泛为标准,采用快插慢拔的方式。梁板表面拉毛采用扫帚剪短后进行拉毛,施工时尽量做到毛纹顺直,清晰。该梁段于4月10日下午13:00开始拆除梁模板(端横隔板挡板模板为上午10:30分拆除),至下午16:30将模板全部拆除完毕。
四、拆除后的外观及原因初步分析
该梁段拆模后发现外观无水波纹及色差现象,大面平整,但表面局部存在小气泡、少数部位有砂线现象及水平纹路现象,有少量缺棱掉角现象,经初步分析,原因如下:
一、砼和易性不太理想,具体表现在黏聚性不太好,砼坍落度损失速度较快,且石子粒径较大。
施工过程中具体表现在加强振捣后砼易产生离析、砂线及泌水现象,且同一斗料在放置一段时间后砼坍落度损失较快,在振捣过程中气泡不易拔上来,表面易产生气泡、水孔现象,且该梁段的最后一斗料在料斗内已放不下来,需要人工进料斗内用力铲卸才能下来。另外在T梁设计说明中,碎石最大粒径不宜超过20mm,以防砼浇筑困难或振捣不密实。商砼搅拌站所用C50砼料所采用石子粒径为5~25mm,实际到场砼料石子粒径超出25mm的较多,部分碎石粒径可达30~45mm,而腹板钢筋笼两侧净保护层为20mm,浇筑过程中极易造成石子卡阻在水平分布筋处,拆模后梁板腹板外表面呈现出一道道水平印, 影响了梁体的外观。
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