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- 2022-07-13 发布于重庆
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故 障 现 有 的 经 验 目前的措施 ●可动铁心的密著不良,发生振动而产生异音; ●线圈烧毁; ? ●因为spool里面脏污,导致无法动作; ● 电磁的吸引力在使用期间渐渐变弱; ● 线圈劣化所引起的故障比较少; ● 线圈的制造品质却会影响电磁的寿命。 工作现场对线圈实施全检。 使用PM分析方法改善案例 ---目标:“油压电磁阀”「不良减半」 A。现状调查/基本资料 第一页,共十九页。 A。现象明确化 ●5W1H做现象的层别 ●步骤与重点 案例: 针对「电磁阀制造工程中因线圈不良而产生的不良金额很多」之实际情况,重覆三次「为什麽?」: (1)为什麽线圈不良很多呢?→因为发生於最後检查中的耐电压不良很多。 (2)为什麽耐电压不良很多呢?→因为线圈和线圈外壳之间的空隙产生变化。 (3)为什麽空隙会产生变化呢?→因为在卷线圈的工程中发生卷取不良(变成乱卷)。 结果:进行改善的人员要将现象明确到「可能达到“零”」,即「不发生卷取不良的现象=设备如果没有乱卷就可以实现」。 第二页,共十九页。 ● 在制造现场发生什麽样的不良现象 线圈不良占全体工程不良的41%。 ●「为什麽」会发生线圈不良? 「耐电压不良」占线圈不良的60%,占全体的25% 第三页,共十九页。 线圈以2000V的交流电在2秒之内通过,并检查有无电流通过; 如果有电流流向这些地方时,便会形成漏电的现象; 判断基准值「绝缘电阻在1OOMΩ以上时,电流值为“0”」; 小组对耐电压检查不良和判定进行线圈的分解时,可以看见线圈和线圈外壳之间有放电的迹象; 铜线则卷於塑胶的 Bobbin上,铜线和轭之间有绝缘体,和线圈外壳之间也有空间(空隙)。 对耐电压不良现象而言,这个空隙之变化会产生影响。 耐电压检查的概要 ● 「为什麽」会发生耐电压不良? 第四页,共十九页。 ● 「为什麽」空隙会产生变化? 在调查铜线卷於Bobbin的状态时,由右图中可知有「线圈卷线不良」之状态,进而利用形状测量器检查它的形状,由左图可以得知,线圈和线圈外壳之间的空隙只有0.2mm。 为了消除占全体工程不良现象25%之「线圈的耐电压不良」,要先改善线圈的卷取, 第五页,共十九页。 B.现象以物理来分析 第六页,共十九页。 现象以物理分析时的重点 第七页,共十九页。 步骤 图例 物理的分析 调查原理、原则 (以图来表示设备和产品的接点,然後进行思考) 「Flyer以基准回转数做回转的同时,再以基准速度向左右移动,并将固定长度之铜线卷於Bobbin处」 由加工的原理、原则来说明现象 铜线於相同处重覆卷线,而重覆卷线的部分,铜线厚度就变粗了。 部分铜线因为没有卷到,所以厚度就变得很细。 案例分析 第八页,共十九页。 C.检讨现象成立的条件 ●成立条件的内容 第九页,共十九页。 案例分析 小型卷线机的概要 第十页,共十九页。 组成 部分 机构 功能 铜线节距不均一的成立条件 张力装置 铜线从箱子抽出,经由丝导、导引轮、张力装置,由Flyer中心穿过,并由同一端面之导引孔出来,将铜线卷取於Bobbin上。 给予并保持铜线适当的张力,藉由张力调整杆的移动,并利用张力臂给予各铜线适当的张力,於装置的下方缓冲装置,为了消除卷线部的振动 若适当张力不均一时 驱动本体 有两个驱动轴,一个是滚珠螺杆,另一个是拴槽轴。它是由下方的DC马达透过定时皮带,来带动滚珠螺杆回转,螺杆与面的导杆为固定,并藉由螺杆的回转(正、逆转)带动导杆向左、右移动,另外在上面之DC马达亦同样透过定时皮带来带动栓槽轴回转。 将卷线装置以基准速度向左右移动,保持Flyer以一定速度回转的机能;也就是「左右的移动速度为滚珠螺杆的回转数,而Flyer的回转速度为栓槽轴的回转数,并将其各自的DC马达回转数轮入至NC控制盘,藉以保持一定的速度」。 Flyer左右移动速度发生变化时 ? 若Flyer的回转数发生变化时 ? 卷线装置 经由驱动本体到导杆的端面後,以螺帽加以固定,当栓槽轴转动时,透过齿轮、定时皮带,带动Flyer,并藉由导杆之进出,使整个卷线装置向左右移动。 指示台 将Bobbin固定於转台架上,然後利用DC马达做六等分之转动,同时利用定位梢固定於固定位置。 将Bobbin稳稳固定,还将指示台分为六等分,并有维持固定位置的功用。 Bobbin没有固定於相同的位置时 材料前工程品质不良时 作业方法有差异时 调查卷线圈机的机构和功能 第十一页,共十九页。 D.检讨调查方法,并且调查稼动中设备的实态 第十二页,共十九页。 E.检讨与4M的
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