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表(十一) 制表人:潘露盼 日期:2013年10月2日 八、要因确认 确认方法 现场检查 确认标准 压浆前波纹管必须清洗干净、无任何杂物 确认时间 2013.10.3 确认人 潘露盼 确认内容 小组成员潘露盼对现场压浆前的管道进行了 系统的检查,现场的波纹管均先用高压水枪进 行冲洗后,再用鼓风机进行强风吹送,在管道 端头检查管道内无任何杂物,已经清洗干净。 确认结论 要因确认五:波纹管内存有残渣 非要因 第二十二页,共四十三页。 表(十二) 制表人:方向升 日期:2013年10月5日 八、要因确认 确认方法 现场检查 确认标准 孔道压降时压力必须达到0.5-0.7mpa 确认时间 2013.10.5 确认人 方向升 确认内容 小组成员方向升对现场压浆时的压力进行 检查,发现压浆压力基本上都达不到0.5mpa, 由于大气压力对浆液产生阻力,导致浆液 无法在管道内密实。 确认结论 要因确认六:压浆压力过小 要因 第二十三页,共四十三页。 表(十三) 制表人:赵文振 日期:2013年10月5日 八、要因确认 确认方法 现场检查 确认标准 压浆管道铺设应线形流畅、无缠绕、无交错现象 确认时间 2013.10.5 确认人 赵文振 确认内容 小组成员赵文振对进场安装好的预应力管道 进行了系统全面的检查,现场安装的管道在横 梁部位出现了缠绕交错的现象,极易造成预应 力的损失,张拉时极易挤破压浆管道,造成浆 液流失。 确认结论 要因确认七:压浆管道铺设存在缠绕、交错现象 要因 波纹管缠绕交错 第二十四页,共四十三页。 表(十四) 制表人:刘剑 日期:2013年10月6日 八、要因确认 确认方法 现场检查 确认标准 初始压浆完毕后必须稳压5min以上 确认时间 2013.10.6 确认人 刘剑 确认内容 小组成员刘剑对现场管道压浆的稳压 时间进行了测算,现场初始压浆完毕后 均按要求进行了稳压,且稳压时间均大于 5min。 确认结论 要因确认八:稳压时间不足 非要因 第二十五页,共四十三页。 八、要因确认 经过上述对8条末端因素的逐一确认,我QC小组最终确定了以下三条主要原因导致了腹板纵向管道压浆不合格,从而影响了桥梁预应力管道压浆的整体质量。 一、压浆浆液流动度小、泌水、无膨胀 二、压浆压力过小 三、预应力管道铺设存在缠绕、交错现象 第二十六页,共四十三页。 表(十五) 制表人:赵文振 日期:2013年10月25日 九、制定对策 针对上述影响腹板纵向管道压浆质量的三条主要原因,我QC小组群策群力,分别针对性的制定了对策。 序 号 要因 对 策 目的 措 施 地 点 时 间 责任人 1 压浆浆液流动度差、泌水、无膨胀 选择符合指标的压浆材料 保证压浆浆液的性能满足使用需求 更换压浆材料,保证压浆浆液低水灰比、高流动度、无泌水、微膨胀的一系列指标满足设计规范要求,确保压浆密实 现场 10月15日 曾君 2 压浆压力过小 加大压浆机的压力 使压浆压力保持在0.5-0.7mpa 对现场使用的压浆机进行全面检查维修,对压力仪表进行检查校正,确保压浆机压浆时的压力能满足使用需求 现场 10月18日 潘露盼 3 预应力管道存在缠绕交错的现象 调整预应力管道的线形 保证预应力管道线形直顺,无缠绕、交错现象 首先确定预应力管道的位置和高程,保证管道的线形直顺,管道之间不能有任何缠绕和纵横交错的现象 现场 10月20日 赵文振 第二十七页,共四十三页。 十、按对策实施 试验证明:管道压浆剂流动度差、无膨胀极易导致管道内存在空隙,高水灰比极易导致压浆剂干硬收缩、泌水率高极易导致导致离析,这些就是导致管道压浆不饱满的致命因素,为了从根本上解决管道压浆材料流动性差、泌水、无膨胀、水灰比高的问题,我小组决定更换性能良好的预应力管道压浆剂,确保上述各项指标能满足设计规范要求,我小组经过大量的市场调查和检测试验,选择了由湖北中桥科技研发的CG-100高性能管道压浆剂。 实施(一) 第二十八页,共四十三页。 表(十六) 制表人:赵文振 日期:2013年10月28日 检测项目 检测结果 标准值 单项判定 流动度(s) 初始 12.97 10~17 合格 30min 16.56 10~20 合格 泌水率 (%) 3h 0 0 合格 自由膨胀率(%) 3h 0.4 0~2 合格 水灰比 0.27 0.26~0.28 合格 通过试验证明,由湖北中桥科技研发的高性能管道压浆剂其各项指标如下表: 第二十九页,共四十三页。 由湖北中桥科技研发的高性能
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