聚表剂在聚合物配制工艺中的应用价值分析.docxVIP

聚表剂在聚合物配制工艺中的应用价值分析.docx

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聚表剂在聚合物配制工艺中的应用价值分析   摘要:杏北一号配制站能够对不同分子量聚丙烯酰胺药剂实施有效的配制,我国2015年由于开展了等流度调驱试验,以此能够有效提供biii型聚表剂母液。此外,对聚表剂对聚合物配制地面工艺流程现场使用情况进行有效的跟踪,存在气泡、搅拌不均匀、结块等问题。为此,需要结合聚表剂药剂特点,对聚表剂在聚合物配制工艺流程中的应用价值实施有效的总结,并在此基础上寻找有效的解决方法。   关键词:聚表剂;聚合物配制工艺;应用价值   前言:2002年北部杏四六面积实施有效的注聚,2011年注聚停止,进入到后续水驱阶段,2年后含水量达到96%。为此,为了提升采收率技术,挖掘余油潜力、降低相关成本以及改善区块开发效果,对区块产生的问题实施有效的分析,以此提出等流度调驱技术。此种技术与水驱相比具有较高的采收率,为此通过有效实验,总结实验结果,对聚表剂在聚合物配制工艺流程中的应用价值实施有效的总结。   1聚表剂性能评价   聚表剂是一种双重特性驱油剂,具有高分子聚合物与表面活性剂,不但能够增加体积,而且还具有抗氧化降解性能、增粘性以及驱油效率等特点,主要有表现在以下几个方面:(1)聚表剂具有融水特点,并能够使原油进行有效的乳化,具有较好的溶解性;(2)聚表剂还具有较好的抗氧化以及杀菌作用;(3)聚表剂具有一定粘度,表现出了较好的驱油特性,但是因聚表剂易产生气泡,会对现场生产产生一定的影响[1]。   2聚表剂在聚合物配制工艺中的不适应性分析   2.1聚表剂熟化时间制定   杏北一号配制站原使用深度处理污水配制1900万分子林昂聚合物,其中大庆油田污水温度在-35度,一号配制站采用的是熟化搅拌器,其转速保持在54r/min,采用的是螺旋推进二型搅拌器,配制工艺要求聚合物搅拌熟化时间为120min。聚表剂采用的系统是清水配制体系,其温度为20度,根据聚表剂清水体系特点,并结合地面方案,以此对聚表剂熟化时间进行有效的实验。   2.2制定产品质量现场抽检参考标准   根据接收聚合物药剂,参考粘度标准对其进行抽样质检,以此对药剂的合格率进行有效的分析。此外,在实验的过程中对聚表剂具有较高的质量要求,每20t进行抽样质检,目前在现场无类似普通聚合物抽检粘度检验参考标准与要求,因相同批次药剂会存在一些不合格情况的发生,但是,中心化验室具有较小的抽检比例,并且在此基础上使用模拟污水进行母液的有效配制,并在对其实施有效的质检[2]。   2.3聚表剂易潮解快性能对现场工艺的影响   聚表剂易潮解块会对地面工艺配制体系产生不同程度的影响,主要表现在以下几个方面:(1)母液标药浓度有较大的降低,螺旋下料器为堵塞,料仓未显示低位,但是下料口出现下药困难,拆卸料网后发现,因干粉潮解,导致药剂在料仓中出现堆积,无法使干粉下滑;(2)在生产期间,下料器在下料的过程中不均匀,并在此基础上产生一些小块状药剂,降低了系统平稳性;(3)生产过程中,螺旋下料口堵塞,拆卸后出现解块药剂堵塞,最大干粉解块尺寸长约15cm。   3聚表剂在聚合物配制工艺中的应用价值   3.1聚表剂药剂采用潮解解块程度评价   在对现场进行跟踪的过程中提出了词采用abcd划分药剂状态,自2015年开始进行投产,一般情况下聚表剂最佳时间时间为3个月,4-6个月为可用但是藥剂状态相对比较差,7-9个月的药物应谨慎适应,10个月应禁止使用[3]。这就需要对现场进药时间与进药量进行全面指导,若超过3个月需拒收;a,分散装置下料流畅;b,下料速度相对不均匀,体系会受到一定影响;c,下料需员工监督保持其均匀性;d,无法下料,对体系产生较大的影响。   3.2对分散装置聚表剂现场结块情况实施改造   在对杏北一号配制站聚表剂的使用情况进行跟踪发现,药剂潮解会对现场母液的配制产生较大的影响,在过滤器中发现白色颗粒,但是在实验过程中未发现此种现象。此外,在对药剂实施回收的过程中发现,下料口小块以松散结构为主,能够轻易将其粉碎。为此,需要对原有分散装置实施有效的改造,在装置中增加两个震荡装置,需要使用三个振荡器以三角位置实施有效的安装,能够有效对下料震荡效果进行增强,以此对小块状药剂实施粉碎[4]。   3.3聚表剂干粉分装   目前新型聚表剂与普通药剂相比药量相同,但是大量药剂进行堆积会对药剂干燥性产生较大影响,由于该药剂易潮解,加快了药剂的解块速度,导致大包结块药剂很难顺利下落至分散料仓。杏北一号配制站在对母液进行配制的过程中,一般情况下保持在800mg/l,单日预计使用0.25t,当天未使用的0.5t干粉会积存在分散料仓中48h,导致

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