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含油污水溢出地面 浸泡高温管线着火——事故教训 ⑴ 应强化职工的业务培训,提高其事故状态下的应变自救能力。 ⑵ 今后若再发现装置含油污水溢出地面浸泡高温换热器管线时,就应及时地采取用蒸汽掩护、强制排水或按停工处理等防范措施。 ⑶ 对发现的隐患必须高度重视,舍得投资,及时整改。 ? 泰和 安全培训教材 第四十二页,共七十三页。 9、开车过程误操作罐体爆炸人伤亡 事故原因 事故教训 事故经过 ?下一案例 ?上一案例 泰和 安全培训教材 第四十三页,共七十三页。 开车过程误操作 罐体爆炸人伤亡——事故经过 1994年2月28日18时45分,锦州石油化工公司天元公司(集体企业)一分厂的氧化沥青装置(2万t/a),检查后在开车过程中由于误操作,将冷却水送入成品罐内,造成急剧气化,压力剧增,罐发生爆炸,罐体飞出30.5m,造成3人死亡,2人重伤,直接经济损失2.38万元 ? 泰和 安全培训教材 第四十四页,共七十三页。 开车过程误操作 罐体爆炸人伤亡——事故原因 误操作使水通过水与油连接线进入罐内,水和高温的沥青相遇,造成水急剧气化,压力剧增,瞬间产生高压,导致成品罐超压爆炸。 ? 泰和 安全培训教材 第四十五页,共七十三页。 开车过程误操作 罐体爆炸人伤亡——事故教训 ⑴应严格执行操作规程,杜绝违章和误操作。 ⑵应认真、扎实地进行安全大检查,查找不安全因素和事故隐患。 ⑶要有针对性地开展岗位练兵活动,加强培训,提高职工队伍的素质。 ? 泰和 安全培训教材 第四十六页,共七十三页。 10、检修机泵未关阀 热油喷出酿火灾 事故原因 事故教训 事故经过 ?下一案例 ?上一案例 泰和 安全培训教材 第四十七页,共七十三页。 检修机泵未关阀 热油喷出酿火灾——事故经过 1994年10月24日,乌鲁木齐石化总厂炼油厂蜡油催化装置213号泵的机械密封漏,车间设备技术员在热油泵房碰到正在巡检的钳工车间机泵特护人员,口头通知他213号泵现在可以检修。特护人员回车间向班长汇报后,班长安排3人前去检修。工艺车间设备技术员将检修工作单送到钳工车间时,得知人员已派出,便去忙别的工作。当钳工卸开泵体前盖时,由于该泵进口阀未关,置于全开位置,使压力0.2Mpa、温度340℃的回炼油从泵体喷出自燃着火,造成正在现场检修的2名钳工当场死亡,1人重伤。 ? 泰和 安全培训教材 第四十八页,共七十三页。 检修机泵未关阀 热油喷出酿火灾——事故原因 ⑴管理混乱,有章不循,违章作业,蜡油催化车间在决定213号泵检修后和开出“机泵检修单”前,没有安排人员进行工艺处理、确认和机泵检修前的安全准备工作。参加213号泵的检修人员在未接到检修工作单的情况下就到现场工作,检修泵时也未与工艺人员共同确认安全措施就盲目拆泵,终因该泵入口阀未关,酿成惨祸。 ⑵工艺车间人员对工作及不负责任,技术人员不按规定程序填写“检修工作单”,操作工看到维修人员 ? 泰和 安全培训教材 第四十九页,共七十三页。 检修机泵未关阀 热油喷出酿火灾——事故教训 要强化五项纪律,加强管理,严格执行规章制度,防止麻痹思想。? ? 泰和 安全培训教材 第五十页,共七十三页。 11、管线冻凝 瓦斯闪爆 事故原因 事故教训 事故经过 ?下一案例 ?上一案例 泰和 安全培训教材 第五十一页,共七十三页。 管线冻凝 瓦斯闪爆?——事故经过 1996年11月16日9时40分,抚顺石油化工公司石油二厂糠醛车间由于净化风带水造成风线冻凝,使装置内所有控制仪表失灵。 当班班长立即指挥班组人员调整操作改副线维持生产,司炉员发现炉101、102炉膛温度下降快,将两炉温控副线开大使大量瓦斯进入炉内。由于瓦斯量过大,将炉101火吹灭,形成爆炸性气体;又因该炉与炉102共用一个烟道,10时50分左右,炉101发生闪爆。 ? 泰和 安全培训教材 第五十二页,共七十三页。 检修 引起爆炸伤人? ——事故原因 ⑴此次停工仅检查部分设备,对分馏塔稳定系统不进行动火检修,在加盲板前按操作规程对分馏塔只进行了粗吹扫,残存的可燃气体进入大油气线。 ⑵在加盲板过程中,由于2个螺栓卸不下来,被迫用钢锯锯断螺栓,大大延长了装盲板的时间,空气进入油气线内,大油气线内结焦多,造成自然闪爆。 泰和 安全培训教材 第十页,共七十三页。 检修 引起爆炸伤人? ——事故教训 ⑴可燃物检测要到位。 ⑵作业前安全分析要到位,所有可能性都要考虑到。 泰和 安全培训教材 第十一页,共七十三页。 3、可燃气体积聚 明火引起爆炸 事故原因 事故教
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