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深圳市罗芳污水处理厂二期工程调试
1 工程介绍
1。1 调试概况
深圳市罗芳污水处理厂调试[1]的目的是:确保各构筑物、管路系统和机
电设备能够按设计要求正常运行;确保各项运转指标达到设计要求;建立各设备
和单元操作的操作规程;优化运行参数和处理效果,为今后的正常运行、科学管
理打下基础.
调试小组首先根据设计文件制定调试大纲,再分阶段提出调试计划,具体从
事调试工作。调试小组及时把调试的结果和发现的问题以汇报的形式报告给深圳
市给排水工程建设指挥部,并通报调试有关单位。
调试有关单位每周一在深圳市罗芳污水处理厂召开例会,讨论、协调、解决
调试中出现的问题。指挥部不定期召开调试工作汇报会,研究解决调试中遇到的
重大问题.调试汇报会和做出重要决定的每周例会,皆由调试小组形成会议纪要,
通知调试有关单位执行。
调试小组首先进行设备检查和空机调试(水下设备一般不进行空机调试,以
免烧坏)。然后利用该厂一期工程出水进行氧化沟清水试验,并进行沟内流速场
测试。待清水调试无故障后,氧化沟再转入污水调试和污泥培养阶段,并测定溶
解氧场,其它构筑物则直接进行污水调试。最后进行全流程的、较长时间的系统
调试.
1。2 工程概况
深圳市罗芳污水处理厂始建于 1990 年,一期工程于 1998 年正式投入运行,
二期工程于 1999 年动工修建, 目前已经建成投产.
深圳市罗芳污水处理厂二期工程设计规模为 25 万 m3/d ,进厂原污水和处
理后出水的水质指标 (即GB 8978-96 《污水综合排放标准》中的一级标准)见
表 1,此外表中还列出了进水水温、出水 pH 和脱水后污泥含水率要求。
表 1 罗芳污水处理厂二期工程设计进出厂水质等指标
指标 进水 出水 备注
BOD (mg/L ) 150 ≤20 校核进水浓度 200 mg/L
COD(mg/L) 250 ~400 ≤60 进水考虑工业污水成分
SS (mg/L) 150 ≤20 校核进水浓度 200 mg/L
TN(mg/L) 30
氨氮(以 N 计 mg/L) ≤15
TP(mg/L) 4
磷酸盐(以 P 计 mg/L) ≤0。5
水温(℃) 14 ~28
pH 6.5 ~9
脱水后污泥含水率 ≤80%
图1 污水处理系统工艺流程示意
该工程采用的主体工艺是三沟式氧化沟,见图1。由于生物除磷的需要,氧
化沟前单独设置厌氧池。为了确保厌氧池达到严格的厌氧状态,又在厌氧池前增
设回流污泥浓缩池。
回流污泥浓缩池停留时间约0。8 h.回流污泥进入池两侧进泥渠,经配泥孔
进入池内。上清液与厌氧池的出水一起直接流入氧化沟配水井,并带走大量的硝
酸盐。约50 %回流量的经重力浓缩的污泥通过排泥管,与来自沉砂池的原污水
一起进入厌氧池。
厌氧池水力停留时间30 min,循环推流式,设置有水下搅拌器。
二期工程共采用4座三沟式氧化沟,每座设计规模6.25万m3/d,设计水深
5.8 m。转刷安装于氧化沟工作桥下,电动调节堰门分设于氧化沟两侧边沟。
氧化沟各设备运行由时间控制按周期运行,每个周期分为6个阶段,见图2。
图2 三沟式氧化沟(硝化-反硝化)运行方式
A 阶段。运行时间为 1。5 h。污水进入潜水搅拌器全部运行、曝气转刷全
部关闭的缺氧状态的Ⅰ沟,完成反硝化作用。Ⅰ沟内混合液一部分进入Ⅱ沟,另
一部分作为回流污泥排出.Ⅱ沟内所有转刷和潜水搅拌器全部运行,进行硝化作
用。好氧状态的Ⅱ沟内混合液进入Ⅲ沟。Ⅲ沟处于沉淀和出水状态,沟内所有转
刷和潜水搅拌器全部关闭,出水经电动调节堰门排出。
B阶段。运行时间为1。5 h
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