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火力发电厂受热面氧化皮脱落预防与治理
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
文1:火力发电厂受热面氧化皮脱落预防与治理 2
1预防氧化皮脱落的措施 2
2氧化皮的检测实验 3
3氧化皮的清理 3
3.1氧化皮的取出 3
3.2氧化皮测量与分析 4
3.3氧化皮的吹扫 5
4清理效果 5
5预防高温受热面氧化皮产生、脱落、聚积的对策 6
6电气控制系统方向 7
(一)将单元机组控制中心智能化 7
(二)提高全厂自动化作业水平及控制技术 7
7保护与控制 8
(1)火电厂中锅炉 8
(2)火电厂的基本控制方式有以下3种。 9
5结束语 10
文2:超超临界锅炉高温受热面氧化皮脱落与治理 10
1 引言 10
2 超超临界锅炉高温受热面氧化皮脱落的危害 10
3 超超临界锅炉高温受热面氧化皮脱落的原因分析 11
3.1 氧化皮的形成及影响因素 11
3.2 氧化皮的脱落及影响因素 12
原创性声明(模板) 12
正文
火力发电厂受热面氧化皮脱落预防与治理
文1:火力发电厂受热面氧化皮脱落预防与治理
引言:
某电厂3期2台680MW机组配置了2台超临界直流锅炉。锅炉高温受热面、过热器、再热器采用的为SA-213TP347H,A-213S30432,SA-213TP310Hcbn型奥氏体不锈钢管。在机组运行过程中,超温或温度急剧波动都会使受热面管道内壁产生氧化皮;当机组停运后,降温或温度急剧变化时,氧化皮因与母材的膨胀系数不同而脱落,造成受热面管道堵塞,最终导致超温过热爆管。
超临界锅炉在运行过程中,由于蒸汽侧氧化皮的形成、剥落造成的危害主要有以下方面:(1)阻碍管内蒸汽流动,使壁温大幅升高,金属蠕变损伤,导致炉管泄漏;(2)氧化皮的绝热作用引起受热面管金属壁温上升,影响管材寿命;(3)剥落的氧化皮若带入汽机,会损伤叶片、喷嘴和调门;(4)造成汽水污染,影响汽水品质。
1预防氧化皮脱落的措施
机组锅炉高温再热器爆管后,该厂及时编制了《焊接安全技术措施》,按照要求消除了爆管缺陷。机组锅炉投入正常运行。为保证锅炉高温受热面安全稳定运行,确保机组能够得到有效检查,彻底消除氧化皮脱落堵塞问题,该厂制定了《锅炉氧化皮检测与治理方案》。结合机组检修,对机组锅炉奥氏体不锈钢管全面进行氧化皮检测与处理。在锅炉运行人员的配合下,严格执行规定:停炉后闷炉72h,停炉降温速率不超过2℃/min。在停炉过程中,炉膛通风10min后立即停运送、引风机,并关闭送、引风机进出口挡板,防止锅炉受热面降温过快。控制高温过热器、屏式过热器、高温再热器出口蒸汽温度和受热面金属温度降温速率,确保不超过2℃/min;主、再热压降速率不大于0.3MPa/min;降压结束后水冷壁上水,控制启动分离器温度降低速率不高于2℃/min;启动分离器储水箱,见水后方可启动烟风系统进行通风冷却。根据环境温度,控制风机的出力,调整低过、低再入口烟温的降低速率不高于2℃/min,禁止强制冷却,执行闷炉时间大于72h,避免停炉时产生奥氏体不锈钢管氧化皮脱落现象。
2氧化皮的检测实验
使用与厂内使用型号、规格、材质相同的受热面管段,将前期取出的氧化皮倒至该管段内部,做氧化皮检测试验。通过肉眼观察、重量测量、磁场强度测量,分别记录氧化皮堆积高度为1/3,1/2,2/3流通面积时对应的氧化皮重量值和此时的管段磁场值。结合现场炉内环境磁场,校核氧化皮磁场测量仪(型号:BM-100)的测量值,再根据管外径和壁厚的不同分别绘制过热器、再热器磁场强度与氧化皮含量曲线。
在机组启停过程中,管子的温度变化幅度最大,管内的氧化皮也最容易剥落。由于机组启动时的蒸汽流量较小,无法将其带走。脱落的氧化皮不断地积聚,数量较多时,即便机组启动后有了较大的蒸汽流量,也很难对其产生扰动并带走,被堵塞的管子壁温会异常升高,严重时会造成短期超温爆管。所以氧化皮堵塞造成的爆管大多发生在启动后的短时间内。锅炉停运冷却过程中,部分蒸汽凝结成水后积于过热器U型管下部,淹没了剥落的氧化皮,随着U型管底部积水逐渐的自然蒸发,氧化皮一层紧贴一层,聚积成核状,堵死了锅炉高温受热面管流通截面。
3氧化皮的清理
3.1氧化皮的取出
机组检修停炉,未采用焖炉方式进行,让引风机加速冷却从而使氧化皮迅速脱落。在机组此次检修时,炉内温度完全冷却后,轻轻敲打受热面管,使氧化皮完全脱落至管内底部U型弯头内,再用磁场强度仪对高过、高再不锈钢弯头进行全面的磁场强度测量。结合前期校核曲线,估算管内氧化皮重量、堆积高度、堵塞管道的面积,对超过设定标准值的管段进行割管,取出氧化皮。
3.2氧化皮测量与分析
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