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准,而是通过监控一段入口压力和温度来调整阀门的开度,使进口的液体丙烯,同时两个制冷系列共同使用一个煮油器(142V1060%寸(设计值为
准,而是通过监控一段入口压力和温度来调整阀门的开度,使进口的
液体丙烯,同时两个制冷系列共同使用一个煮油器(142V106
0%寸(设计值为30%-60%会出现一段入口流量计读数为零,
效果差,丙烯气不能冷凝所致。中国神华集团煤制油化工XX公司包
0 引言
中国神华集团煤制油化工 XX 公司包头煤化工分公司(简称 包头 煤化工分公司),年产 1 800kt/a 煤制甲醇装置的丙烯制冷 单元(双 系列)由中国五环化学工程公司设计, 透平部分由杭州 汽轮机 XX 公司 设计和制造,压缩机部分由日本日立提供。丙烯 制冷单元为低温甲醇 洗单元提供冷量,采用丙烯压缩制冷。
根据丙烯的理化性质, 将液态丙烯在激冷器中低压闪蒸, 向 低 温甲醇洗单元提供所需的冷量,并带走甲醇吸收放出的热量。
丙烯制冷单元自 2010 年 6 月运行至今,运行基本平稳。本 文主 要讨论丙烯制冷系统开车及运行中出现的问题、 注意事项及 整改措施。
1 丙烯制冷单元工艺流程
来自低温甲醇洗单元的气体丙烯( -40C, 0.04MPa (G )) 经压 缩机入口分离器( 142V101 )分离夹带的液体丙烯后,进入 压缩机一 段入口。压缩后( 90C, 1.6MPa(G ))的丙烯气经丙 烯冷凝器( 142E101 ) 被循环水冷凝成液体丙烯, 减压至 0.51MPa
(G )进入丙烯闪蒸槽( 142V103 ), 闪蒸出的丙烯气在三段入口 分 离器( 142V105 )中分离夹带的丙烯液后,进入压缩机三段入 口。从 丙烯闪蒸槽( 142V103 )底部出来的液体丙烯(1.2 C, 0.651MPa(G )) 分成两股,一股直接进入丙烯过冷器 ( 142E102 )
a,是由于142E101/142E201丙烯冷凝器泄漏,换热时即使开度不大,也会造成二、三段入口分离器液位达到联锁值而跳及时排空所致,我们采取的措施是将火炬管网积液包中液体及时排空。由于泄漏气流量很小,大约5m3/h,为防止机组因外管网压力的管程,被另一股减压至 0.15MPa (G )进入丙烯过冷器( 142E102 ) 壳程的丙烯冷却至-20C 后,送至低温甲醇洗单元使用。从丙烯 过冷器 ( 142E102 )壳程出来的气体丙烯 (-25C, 0.15MPa ( G ) 经二段入 口分离器( 142V104
a,是由于142E101/142E201丙烯冷凝器泄漏,换热
时即使开度不大,也会造成二、三段入口分离器液位达到联锁值而跳
及时排空所致,我们采取的措施是将火炬管网积液包中液体及时排空
。由于泄漏气流量很小,大约5m3/h,为防止机组因外管网压力
两系列制冷装置共用一个丙烯贮槽( 142V102 ),
收集本单元和低温甲醇洗单元排出的液体丙烯, 同时两个制冷系 列共 同使用一个煮油器( 142V106 ), 用来去除系统中的杂质。
2 出现的问题
1) 142V101 压缩机入口分离器的主要作用:一是将来自低 甲的 丙烯气液分离; 二是将来自压缩机出口通过一段防喘振阀返 回压缩机 入口的 90C, 1.6MPa (G ))丙烯气体降温到-36C, 并将 142V101 液 体丙烯蒸发, 防止压缩机喘振。 但实际运行的过 程中当液位控制超
过 10% 寸 (设计值为 30%-60%会出现一段入 口流量计读数为零, 一、 二、三段防喘振阀全开,后发现流量计 引压管能排出液体丙烯,由于 气相带微量液体使得流量计为零, 压缩机不能正常工作;
2) 压缩机干气密封气泄漏气压力在全厂开车的过程中高达 250kPa (设计值达到 195kPa 时压缩机会联锁跳车)。 原因是在 全厂 开车的过程中火炬管网的压力高, 并非压缩机干气密封系统 故障;
3) 在压缩机试车时,压缩机出口压力达到 1.79MPa, (压 缩 机出口最高设计压力为 1.73MPa, 当压力超过 1.73MPa 时,压 力控制 放空阀 142PV104 会自动打开),但 142PV104 全开,压力 依然高于
月份的白天,由于冷凝器换热效果下降,压缩机出口压力仍然略高于,0.15MPa(G)经二段入口分离器(142V104)分离三段的防喘振阀,后改为汽轮机在3900rpm暖机时,只要二三车,从而给开车造成很大的操作困难。3改造方案及应对措施1)针设计最高值 1.73MPa, 后发现 142E101 冷凝器积液包丙 烯液温度测点 温度高达
月份的白天,由于冷凝器换热效果下降,压缩机出口压力仍然略高于
,0.15MPa(G)经二段入
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