六西格玛黑带项目提高数字湿度计的精确性.docxVIP

六西格玛黑带项目提高数字湿度计的精确性.docx

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六西格玛黑带项目 ——提高数字湿度计的精准性 序言 0.1什么是六西格玛项目 一个六西格玛项目由DMAIC五个阶段构成,D是Define指界定问题,M是Measure指 丈量初始的因变量Y,A是AnalysisC是Control对改良的成就进行控制。  剖析原由,  I  是  Improvement  对确立的问题进行改良, 0.2问题的提出 有一间OEM工厂,为某国际著名的企业生产数字湿度计,该数字湿度计在美国最大的 商场沃尔玛销售,2003年,依据商场的反应,该产品的退回率超出了10%,远远高于该商场的正常退货水平4%。基于这样的状况,怎样提高顾客满意度、减少退货率,成为该六西格 玛项目的首要任务。 1. D界定阶段(Define): 1.1 成立小组: 小线成员由该OEM厂的质量部经理、售后服务人员、生产线主管、生产线 QC构成,组长 是JUDY ZHOU,MBB由企业领导担当。 1.2 辨别项目的重点质量特征 CTQ(IdentifyProjectCriticalToQuality ): ’s 同事从美国带回来4只客户退回的样品,对样品进行剖析后得出结论: 表1:客户退回不良品的剖析 湿度测试点 RH25%(+/-8% ) RH60%(+/-5%) 结论 1 37% 63% 不合格 2 33% 59% 不合格 3 30% 62% 不合格 4 无效 无效 用于固定湿度传感器的硅胶堵住了与外界的接触 口,以致其敏捷性降低 注:RH是RelatedHumidity 相对湿度的缩写。 从以上样品剖析能够看出我们面对的问题是: 顾客对湿度计的精准性有诉苦 带回来的样品用现有的工艺余量判断还是超标,但这部分产品怎样到了顾客处,值得研究,从上边能够看出,湿度计的变异过大是我们面对的问题。 工艺控制不良(点硅胶工艺)造成湿度计无效。 1.3开发团队宪章(DevelopTeamCharter): 依据企业一向的六西格玛质量要求,团队成员许诺在半年的时间里对数字湿度计的精准 性进行改良,将RH25%时的Cpk(工序能力指数)由现有的水平提高到1.5。 2.M丈量阶段(Measure): 2.1选择重点质量特征 将顾客的CTQ转变为过程的CTQ,很明显湿度计的精准性是顾客的CTQ。 图1将顾客的CTQ转变成过程的CTQ 2.2丈量系统剖析: 对湿度测试系统进行测试量系统剖析,抽五个样品,三个丈量者,每个丈量人员对五个样品各测3次,用Minitab做丈量系统剖析,结果以下: 表2湿度测试设施的丈量系统剖析 从以上的剖析结果可知,该丈量系统的GageRR(量具的可重复性与可再现性)为 32.57%,高出了可接受的最大数值30%(有些企业用20%做为最大同意值,如GE),经过现 场察看与剖析,发现丈量系统的问题是以下原由造成的: 产品测试的重复性差,是因为湿度传感器在湿度箱中寄存的时间没有规范化,一般湿度传感器在环境中要寄存1小时此后才能稳固,时间很短,其感觉值不够敏捷。这是造成重复性差的原由 人员之间存在比较大的偏差,职工操作不规范,动作没有标准化,这是造成再现性差的原由 2.3  3)针对以上问题,对丈量系统进行修正,结果显示,GageRR等于14%,能够达到测 试要求 找出现有产品的基准线(Baseline): 在生产线上,室温中保持60%的相对湿度是现实可行的,在RH60%时对产品进行100%测试,是易于操作与检测的,而RH25%的相对湿度在室温中很难模拟,在大量量生产时做100%查验也是不现实的,这也是为何退回的产品在RH60%时都在规格之内,而在RH25%却会出问题, 因此在这个项目中我们关注在 对现场产品进行随机抽样,每 以下,现有产品的工序能力指数为  RH25%时的工序能力指数。 5个为一组,共抽得12组数据,用Minitab 0.55,经过剖析拟将项目Cpk定在1.5  进行剖析,结果以上。 图2改良前在RH25%时的工序能力指数 2.4检查现有的SIPOC和工艺流程图(Processmap),见下列图: 现有的生产线在原资料查验时在三个湿度测试值的工艺余量都是+/-8%,在RH60%时已 经超出了出厂标准+/-5%。而在RH25%时,固然入厂标准同出厂标准同样,可是一点安全系 数也没有,从整个过程来看,只在原资料、IPQC做抽检,没有其余控制手段,很明显这个 参数没有很好的控制,这是造成不良品漏到客户处的原由之一。 图3SIPOC与工艺流程图 A剖析(Analysis) 3.1产品的工作原理是: 湿度传感器在不一样的湿度状况下,其电阻值会发生变化,针对这类特征,能够将电阻值经过IC转变成为湿度数值。 从原理上剖析,湿度计不精准第一同湿度传感器相关,可是线路板的附带电阻大可能也 会造成总的阻值偏移,为了确立

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