PK炼油厂HSE检查审核报告.pdf

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哈萨克斯坦公司PK炼油厂

HSE检查审核报告

(2012年6月)

根据集团公司关于安全检查的统一要求和中国石油哈

萨克斯坦公司安全生产检查的总体安排,炼油与化工分公

司、独山子石化、乌鲁木齐石化、海外勘探开发公司和哈萨

克斯坦公司的5位专家和代表组成HSE检查组,于2012年

6月11至15日对PK公司奇姆肯特炼油厂进行了检查审核。

检查组听取了炼厂关于2011年和2012年一季度的健康安全

环保工作的汇报,现场检查了一联合、二联合、蒸汽锅炉、

罐区、污水处理厂、装卸栈桥等装置以及消防队和气体救援

队,与炼厂相关部门领导和员工进行了交流,现将检查情况

汇报如下:

一、好的经验和做法

1、PK炼油厂遵循“互利共赢”的理念,紧紧围绕质量升

级改造,将安全环保作为企业的核心价值观,和当地社区协

调融合发展,实施承包商“红黄绿”牌机制,探索出了对承

包商管理的新模式。企业通过了ISO14001和ISO18001体系认

证。安全业绩较好,2011年停工检修安全无事故,截止2012

年6月11日实现安全运行8875天。

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2、公司合作双方团结协作,各级领导、员工责任心强,

敬业爱岗,对岗位情况熟悉,虽然平均年龄较大,但人员稳

定,技能扎实。

3、关注健康,体现了以人为本。把员工病假作为关注

点进行分析,及早地了解员工身体状况,启动疗养等防干预

措施,病假数量同比下降。坚持安全正向激励,鼓励员工积

极参加各种安全环保竞赛,受到哈国劳务部长的颁奖。

4、安全监督有效落实,消防和气防工作特色突出。各

专业垂直管理,机构设置合理,直线责任和属地管理落实到

位。消防和气防体系健全,设有专职队伍,装备配备到位,

24小时厂内值守。防消结合,以防为主。今年以来,组织厂

级应急演练3次,车间级演练51次,气体救援队做了17次专

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业检查。一联合车间应急处置预案在主控室上墙公布,员工

照卡操作。厂内消防水专网独立运行,在减压渣油泵房、火

车装卸栈桥等处的固定消防设施和高位消防炮设置较为完

善。

5、环境意识较强。设有温室气体控制和总量控制指标,

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并实现达标排放。建立了地下水污染检测体系,并进行有效

的处理和防控,获得了哈国总统的环保金奖。

二、存在的问题

1、个别设备设施不完整。现场部分阀门螺栓个别缺失,

长短不一;阀门缺少手轮;罐区阀门没上盖子;压力表没有

超限标识;储罐静电接地用圆钢焊接方式,无法定期检测,

焊点腐蚀将影响其导电性能。

2、火灾报警设施误报率较高,今年一季度已经发生了

17次误报,原因是设备老化所致。个别移动式消防器材检查

不到位,胶管龟裂老化。

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3、加热炉没有设置长明灯和自动点火装置,炉膛吹扫

蒸汽是单阀控制,如果阀门内漏,在冬季将会造成管线冻裂。

4、加热炉瓦斯分液罐等压力容器没有设置安全阀(PK

炼厂核实是否符合原设计标准),无风向标和瓦斯报警设施。

5、气体分馏装置的高压氮气放空口应设置堵头,防止

误用。

6、现场存在一些“低老坏”现象。手套放在高温管线

上,高温部位没有保温措施,检测仪表未进行固定,现场闲

置管线或设备没有及时拆除等。

7、现场设备和阀门的标识不完善,管道介质流向和名

称标识不清晰,无明确的管道色标。

8、设备框架未按石油化工装置规范涂抹防火涂料。

9、现场检修用的起吊设备的吊钩无防脱钩。

10、现场维修还需进一步规范,脚手架搭设没有设置爬

梯,踏板是木制的并且没有固定安装,施工围护需进一步规

范。

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