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国华三河发电厂二期工程3、4号机组
2×300MW机组RB试验方案
1.系统概述
锅炉由东方锅炉(集团)股份有限公司设计制造,亚临界、一次中间再热、
平衡通风、固态排渣、自然循环燃煤汽包炉,全钢结构,露天布置,型号
DG1025/18.2-II6。
汽轮机由东方汽轮机厂设计制造,亚临界蒸汽参数、一次再热、单轴双排汽
采暖抽汽凝汽式机组。型号为C300/220—16.7/0.3/537/537型。
发电机由东方电机股份有限公司设计制造,水氢氢冷却,静态励磁,型号
QFSN—300—2—20B,额定功率300MW,额定电压20kV。
热控控制系统由北京国电智深控制技术有限公司提供的MAXDNA型分散
控制系统(DCS)构成。
2.试验目的
本机组设计了多种运行辅机局部故障时的机组自动减负荷RB(RUNBACK)工况。
RB试验的目的在于考核机组正常运行时,一旦发生RB系统包含之某一辅机故障,
机组则自动快减负荷,至实际所能达到的最大数值上稳定运行的能力。
本项试验是对机组自动控制系统功能和性能的一项重要检验。
3.编制依据
3.1火电机组达标投产考核标准(2004年版)
3.2火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程及相关规程(1996版)
3.3火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996版)
3.4有关制造厂、设计院提供的图纸、说明书等
4RB功能原理
4.1RB项目及产生条件:
本台机组RB项目设计有:引风机RB、送风机RB、一次风机RB、汽动给水泵RB。
机组在协调方式且电负荷大于150MW,任一辅机跳闸即发生RB。
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4.2RB目标负荷指令运算回路:根据单台辅机最大出力试验确定RB目标值现定为
50%ECR,给水泵RB降负荷速率为180MW/MIN,其余为150MW/MIN。
4.3RB发生后的动作过程:
4.3.1机组协调方式切至机跟炉协调方式。
4.3.2三台磨运行时,自动跳最上面一台磨煤机。
4.3.3五台磨运行时,自动跳最上面一台磨煤机,延时10秒后跳闸第二台磨煤机,
第二台磨跳闸后,再延时10秒跳第三台磨,保留最底下两台。
4.3.4四台磨运行时,自动跳最上面一台磨煤机。延时10秒后跳闸第二台磨煤机,
保留最底下两台。
4.3.5在机跟炉协调方式下压力投入滑定压运行,压力设定值由负荷决定并且以
0.4Mpa/MIN速率下降。
4.3.6在系统恢复后自动复位RB,自动切为定压方式。
4.4联锁保护
4.4.1空预器跳闸,联跳同侧送、引、一次风机。
4.4.2引风机跳闸,联跳同侧送、一次风机。
4.4.3送风机跳闸,联跳同侧送、一次风机。
5RB功能试验条件
5.1机组模拟量控制系统(MCS),包括单元主控CCS方式,机、炉跟随(TF方式和
BF方式),燃烧、给水、汽温控制系统和其它辅助控制系统已完成调试。
5.2机组顺序控制系统(SCS)已调试完毕,并已投入正常运行。锅炉炉膛安全监控
系统(FSSS)已正常投运,RB信号至FSSS的传动正确,逻辑关系正确。DEH系统已
正常投运。旁路系统功能完善。
5.3控制系统中,RB功能静态试验已经完成:按经验数据或设计资料,已初步设定
RB目标负荷及负荷指令变化速率。在停机条件下根据设计的RB项目,依次模拟RB
产生的条件,检查单元主控中与RB有关的功能应正确产生RB信号及相应的RB负荷
指令,机炉协调控制系统运行方式应按要求转换,FSSS,SCS系统应按预定要求自
动进行有关操作。确认在RB工况下,所有功能已按设计要求正确执行。
5.4机组保护系统正常投入。
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5.5为确保RB试验过程中厂用电源可靠,试验前厂用电切换试验完成,使机组试验
时事故状态不影响厂用电电源。
5.6为防止RB试验过程中引风机、送风机、一次
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