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350MW超临界锅炉启动初期主再热汽温控制方法

摘要:华润电力(宜昌)有限公司装设2台哈尔滨锅炉厂制造HG-1136/25.4-

YM1型超临界锅炉,锅炉启动系统不设置启动循环泵,机组调试启动初期,频繁

出现主再热蒸汽温度偏高问题,在采取降低给水流量、提高给水温度、调整燃烧

配风、降低汽机冲转压力等措施后,仍无法完全避免,通过调整双进双出制粉系

统启动阶段的运行方式,控制锅炉热负荷的增加速度,结合前期控制措施,可以

将主再热蒸汽温度控制在冲转参数范围内。

关键词:超临界锅炉;无启动循环泵;机组启动;双进双出钢球磨;蒸汽温

度控制

一、引言

华润宜昌项目工程装设2台350MW燃煤汽轮发电机组,锅炉为哈尔滨锅炉

厂有限责任公司自主开发、设计、制造的HG-1136/25.4-YM1型超临界锅炉,螺旋

管圈、前后墙对冲旋流燃烧器、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、全

钢构架的本生直流炉。汽轮机为东方汽轮机有限公司生产的CC350/237-

24.2/1.9/1.05/566/566超临界、单轴、中间再热、三缸双排汽、湿冷双抽汽凝汽

式汽轮机。

国内同类型超临界机组普遍存在同一问题:机组冷态启动阶段,主再热汽温

偏高,不能很好的满足汽轮机冲转参数要求,本文总结借鉴同类型超临界机组的

控制经验,详细说明了冷态启动过程中已采取的各项控制措施,分析制粉系统影

响因素及原因,对双进双出制粉系统的启动运行方式及效果进行总结和分析。

二、机组启动阶段概况

机组启动阶段控制措施1.

(1)本锅炉启动系统没有启动循环泵,锅炉点火后,汽水分离器分离出的饱

和水携带的热量没有进入锅炉汽水热循环,汽水系统外排热工质较多,造成水冷

壁热损失增加,锅炉水冷壁产汽量不足。为此,为减少启动阶段锅炉热损失,锅

炉启动阶段,必须严格控制锅炉主给水流量,在保证锅炉水冷壁最小循环流量的

前提下,控制给水流量在160-180t/h,有效的控制锅炉外排水量。

(2)锅炉冷态启动时,给水温度偏低,使得进入水冷壁的水温低,汽水欠焓

较大,从而降低了水冷壁的产汽量,进入过热器的蒸汽量减少。为此,我司在机

组启动时,通过辅助蒸汽将除氧器水温加热至120-130℃,然后利用临机加热至

#2高压加热器管路加热给水温度至180℃左右,保证锅炉上水冲洗阶段到达热态

冲洗参数,同时也将水冷壁管壁温度能加热到180℃左右,有效的减少了暖炉时

间,增加了锅炉升温升压速度。

(3)按设计要求,锅炉运行时,炉膛总通风量必须维持大于25%BMCR

(303.5t/h)以上,否则锅炉MFT保护动作。为避免点火初期总风量过大超出锅

炉实际运行需求,造成锅炉燃烧稳定性差,煤粉着火、燃烧推迟,烟气量增加,

烟气温度高,使得锅炉主、再热蒸汽温度上升幅度增大,我司在锅炉点火初期控

制总风量364~425t/h(30%~35%BRL)左右,调整各层二次风门开度,控制投

运油枪层二次风门开度50~80%,其它层二次风门开度5~10%,各层中心风门

全开。

(4)同类型机组普遍存在冲转参数不匹配问题。东方汽轮机厂家规定冲转参

数为:主汽压力8.73MPa,主汽温380℃,再热汽压1.1MPa,再热汽温330℃。

实际机组冷态启动过程中,锅炉由于系统原因产汽量相对较少,造成汽温首先达

到冲转条件而汽压不足。为了避免在等待汽压上升的过程中,汽温持续上升,我

司根据现场实际情况,在主汽压力达到3MPa左右,主汽温380℃,通过高、低

压旁路调整再热汽压1.1MPa,烟气挡板调整再热汽温330℃。同时,值班员提前

做好汽轮机冲转前的各项准备工作,在冲转温度达到后立即进行冲转。冲转后蒸

汽流通,对锅炉各受热面又起到了一个较好的冷却作用,控制了汽温的上涨。另

一方面,为了减小冲转时主再热蒸汽温度偏高对汽轮机暖缸造成的不利影响,我

司积极利用机组设计的暖缸系统,在汽轮机冲转之前提前对高中压缸进汽区金属

构件进行预暖,控制预暖目标为调节级后高压内缸内壁温度300℃,中压缸温度

250℃以上、中压缸绝对膨胀13mm、冲转前中压缸胀差小于1mm。

(5)锅炉过热器设置两级喷水减温,用于调整主蒸汽温度。调试初期,主汽

温度无法控制时,现场在保证安全的前提下投入减温水,但由于减温水取自锅炉

上水调节门后,在启动阶段,锅炉给水压力与过热器出口压差低,减温水效果并

不明显,为了使用减温水,必须

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