空分事故预案(气化厂空分事故预案).pdfVIP

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气化厂空分事故预案

第一部分机组事故预案

一、断仪表空气

原因:1、仪表空气缓冲罐的出口调节阀有误,仪表空气压力过

低。

2、三出喘振阀故障打开

3、空分系统跳车,增压机断气源。

现象:1.断仪表气后,控制油和润滑油的调节阀失灵,造成油压

升高,有可能憋坏油管;

2、恢复仪表气后,润滑油压调节阀全关,控制油压调节

阀为气开阀全开,使控制油压力和润滑油压降到“0”,

机组跳车。

处理:1、立即打开润滑油、控制油的调节阀副线50%来控制油

压,以免润滑油压超压

2;总控控制油,润滑油的调节阀打手动,防止恢复仪表

气后,使控制油压力和润滑油压降,机组跳车。

3、及时关闭氮气外送阀,确认打空气状态,启动氮压机。

开仪表气缓冲罐进口阀,关闭四出进缓冲罐阀。

4、仪表空气恢复后,检查密封气正常,开启油泵;

5、若仪表空气无法立即恢复时,按紧急停车按钮停车待

转速调到零后,开蒸汽放空,停用油泵,拆护罩,隔

15min手动盘车90度;。

二、断电

危害:厂用电突然中断后,所有的电动设备都停止运转,空压机

组的凝结水泵、油泵都将停止,真空急剧下降,润滑油系

统断油会使轴承发生干摩擦。

现象:1、汽轮机跳车。

2、运转设备电流指示到“0”,设备停止运转,循环水压

1

力,凝结水压力,油泵出口压力到“0”,真空下降;

3、照明灯熄灭,应急灯亮。

处理:1、破真空、开蒸汽放空;

2、关闭主蒸汽大阀;

3、解除凝结水泵、油泵自启动开关,将控制开关打到手

动位置。

4、开启主蒸汽管路、抽汽管路的排污阀:汽轮机疏水膨

胀箱的疏水阀;关闭凝结水外送阀,监视热井液位,。

5、关闭氮气送出阀,氮压机却换至打空气状态。来电后

及时开启氮压机送仪表气,开油泵,头盘车。

5、长时间停电需拆机组的联轴器护罩每隔15分钟,手

动盘车90度。

三、断蒸汽

原因:1、锅炉工段出现故障,主蒸汽压力不断下降。

2、主蒸汽管线开裂。

处理:1、主蒸汽压力≤3.0MPa,增压机开始减负荷。

2、若蒸汽压力继续下降,则空分在减量的同时,将氧压降

低,气化减负荷。

3、主汽压力降至≤2.0MPa,汽轮机空负荷运行,分离系统

停车,停止供氧。启动氮压机,倒换仪表气。

4、主汽压力降至≤1.5MPa,若主蒸汽温度同时降到350℃

以下,汽轮机停机。

四、断循环水

现象:1、循环水进口压力表无压;

2、凝汽器真空急剧下降;

2

3、油温升高;

4、各级冷却器出口温度升高。

处理:1、打闸紧急停车;

2、开蒸汽放空,停用油泵,

3、关凝汽器循环水进出口阀;防止突然来水,凝汽器温

度高热应力大,损坏设备。

4、开启主蒸汽管路和抽汽管路的排污阀,汽轮机疏水膨

胀箱的疏水阀。

0

5、来水后,待凝汽器温度降至50C以下时,方可通水

6、关闭氮气送出阀,氮压机却换至打空气状态。来电后

及时开启氮压机送仪表气,开油泵,头盘车。

7、长时间停电需

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