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海螺水泥胜利分厂3204取料机减速机刮板更换方案.docVIP

海螺水泥胜利分厂3204取料机减速机刮板更换方案.doc

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方案

胜利分厂胜字(2005)第18号

3204取料机刮板减速机更换方案

6月30日,在三线原料系统例检中,按计划对3204取料机刮板减速机齿面进行检查,发现四级主动齿轮轮齿严重磨损剥落,随即汇报机动处现场确认并拍照,通过相关人员研讨后决定:暂时坚持运行,由机动处加紧落实备件后更换。该减速机为2003年8月更换,更换原因为高速齿轴断裂,四级主动齿轮轮齿剥落;2005年3月31日,再次发现四级高速齿严重磨损剥落进行了第二次更换。结合前两次更换经验,特制定方案如下:

一、人员安排

采用连续作业,技术人员全过程跟踪。

安全负责:白班:彭怀峰,夜班:刘敏

施工负责:花劲峰刘敏

技术负责:康宏谷永红刘强

生产协调:白班:武立忠,夜班:当班调度

工艺配合:白班:夏冰,夜班:当班运行组长

后勤保障:白班:邹玉峰,夜班:当班调度

维修人员:起重工2人,钳工2人,焊工1人,其他1人

二、材料、工器具准备

8t吊车1台5t叉车1台

2t葫芦2只钢丝绳若干

100t液压千斤顶1套

钳工工具两套,焊工工具一套

油石、砂纸、油盆、毛刷、布等

三、施工步骤及技术要求

1、自制拆卸工具及液压千斤顶确认(刘强负责);

2、新减速机检查,相关安装配合尺寸复核(谷永红负责);

3、检查减速机各部位螺栓紧固情况,根据目前使用减速机漏油的情况,减速机上下法兰连接螺栓不使用弹簧垫片,改用双螺母防松;清洗减速机空心轴各配合面,保证清洁,无锈蚀(刘强负责);

4、将新减速机运送至安装现场;

5、拆卸减速机防尘罩;

6、拆卸电机及电机底座;

7、拆卸减速机空心轴锁紧套;

8、拆卸减速机上部限位销轴;

9、用8t吊车吊起减速机,利用减速机上电机底座固定螺栓孔,用100t千斤顶顶出减速机;

10、清洗头轮主轴,并再次复核配合尺寸(谷永红负责);

11、套装减速机。注意安装锁紧套段轴与孔不得有任何油污;

12、安装锁紧套,注意均匀锁紧螺栓;

13、安装液偶,保证配合面洁净,复核安装尺寸(谷永红负责);

14、安装电机底座及电机,并找正,径向跳动不大于0.15mm,端面跳动不大于0.10mm;

15、加油,注意先用油冲洗减速机内部(王保荣负责);

16、安装防尘罩;

17、试机(夏冰负责)。

四、作业进度

1、电机及电机底座拆卸:3小时;

2、旧减速机拆卸:5小时;

3、安装新减速机(同时拆卸旧减速机上半边液力偶合器):8小时;

4、安装液力偶合器及电机:4小时;

5、电机减速机找正:4小时。

五、涨紧套紧固要求

1、初次安装全面紧固;

2、累积运行8小时后进行全面复紧;

3、再次运行24小时后进行全面复紧;

4、系统例检时进行全面紧固检查。

二OO五年七月一日

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