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1滑履油站供油状况及存在的安全隐患
1)油站与滑履瓦供油状况
我公司有两台Φ4.2m×13m滑履磨,每台磨机各配套一台油站,每台油站由一台工作油泵分三路给滑履轴承供油,分别是两路供给两个滑履瓦,另外一路是供到滑履最顶部的滚圈上。由工作油泵出口总管分成三路支管通向各供油点(见图1)。
图1改造前油站工作原理
各支管内径为DN25,其中两个滑履瓦的受油点均为储油盘,支管将油送到油盘;顶部滚圈供油方式是沿宽度方向多孔淋油形式,因此三路供油点阻力都非常小(支路球阀全打开时油压小于0.1MPa)。为保证油站PLC控制系统对润滑点失压保护灵敏度,一般设定油压大于或等于0.18MPa时允许主机启动,因此油站出厂前在油站供油管出口3个支管上分别安装调节球阀,其作用是适当关小调节球阀开度,人为调高油压至0.18MPa以上,满足PLC控制要求,另外还可以调节各支路油量大小。
2)存在的问题
油站操作难度大,对员工技能要求高。新安装的油站调试结束投运,为防止3个支路上球阀被误操作,平时生产运行时将球阀手柄卸掉,但遇以下两种情况需要重新操作调整3个支路的球阀:
一是冬季低气温季节,磨机开机前油站油液需通过加热提升其流动性,通过将支路上1、2、3阀关闭,卸压阀4打开,启动油泵油站油液形成内循环实现润滑油加热升温;
二是停磨检修过程中,抽换油箱内油液,过滤原油液中杂质过程中也需要操作3个支路球阀。
以上两种情况,当完成相关工作之后,又需对三支路的油量分配、供油压力重新调整才能保证磨机安全运行,非常不方便。
在操作3个支路球阀过程中,由于员工操作技能和个体其他因素的原因,有可能出现3个供油点中有某阀未打开,或仅开了一点点满足不了轴瓦润滑需要,但油泵总管上的压力变送器的压力在正常范围内(≥0.18MPa),油站允许启动信号发出,容易造成磨机运行发生烧瓦事故。
2油站改造方案
改造目标是阀门操作简易,增加运营和维护的便利性。因此,我们自制调压阀,稳定油压;在油路上增加压力表,便于维修操作。
1)自制油压调节装置
自制调压阀,利用各支路上原有的DN25活接头进行简单改造,将接头内径变小以起到调压作用,见图2。将半活接头凸出部分车削平整,方便两个半活接头合上以后密封垫平稳安放,将原O型圈改为四氟垫圈密封。首先采用内径为Φ20mm的4.5mm四氟垫圈,将3个原DN25球阀全打开,启动油站后发现油路油压只有0.12MPa左右偏低。后缩小垫片内径以起到调压作用,重新试验,经过多次调试,最终垫片内径Φ14mm时,各支路压力表显示油压均为0.22MPa达到要求。自制调压阀完成后,将三支路油压调到0.20~0.25MPa正常控制值,完全替代了支路上的DN25球阀。
图2改造前后的活接头(调压装置)
2)油站供油管路改造
改造后油站原理见图3。拆除原支管上DN25球阀,用上文的自制调压阀代替(图3中a、b、c);同时在3个支路上分别增设了0.6MPa指针式压力表6、7、8,方便现场巡查时了解各支路供油情况;在供油出口总管上增设一主球阀5,该阀装在压力变送器前面、卸压阀4的后面。
磨机正常生产运行时阀5全部打开,由于各支路调压装置的作用,油路上压力始终维持在自控系统允许值,油站正常工作。当需要对油箱内油进行加热或更换油液,油站运行在内循环状态时,打开阀4同时关闭阀5即可实现,此时压力变送器显示压力为0,无主机运行许可信号,磨机受油站控制保护不能开机;恢复油站正常运行,只需对阀4和阀5相反操作即可。
图3改造后油站工作原理
3改造后的效果
(1)消除了滑履瓦润滑系统的安全隐患,供油系统可靠性得以大幅提升。改前由于压力变送器位于3个支路球阀前面,当三路阀有一个或多个未打开,滑履瓦会少油或断油,但压力变送器显示压力没有下降,自控系统也不会发信号启动保护;改后如果阀5未打开或开度不够,由于其装在压力变送器前面,变送器马上显示失压,自控信号发出,主电机不允许启动或磨机运行状态下让主电机失电停机。
(2)阀门操作简易,减少运维工人工作量。冬季低温开机前需油站进行内循环加热,4、5两阀操作即可,省去了改前需重新调节各支路3个球阀大小的繁锁工作量。
4结束语
磨机主机作为水泥生产的重要机械设备,其运行可靠性非常重要,油站供油系统安全可靠运行是保证磨机可靠运行的关键,该项改造投运已近两年,员工操作简易,供油系统保护磨机运行十分可靠,收到良好效果,已在其他磨机上进行同步推广改造。
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