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2025年钢铁工人个人工作总结模版(3篇)
2025年钢铁工人个人工作总结模版(一)
一、年度生产任务完成情况
2025年我所在的高炉作业区计划产量178万吨,实际完成181.4万吨,超产3.4万吨,刷新历史纪录。全年平均利用系数2.46t/m3·d,同比提高0.11;焦比降至362kg/t,煤比稳定在152kg/t,综合能耗下降4.7kgce。个人承担炉前泥炮、开口机、铁口维护三大核心岗位,全年累计出铁1268次,铁口一次成功率99.2%,同比提高1.3个百分点;铁口深度合格率由96%升至99.1%,全年未发生跑铁、喷溅等级以上事故。针对炉墙粘结问题,我牵头实施“薄壁炉衬+钛矿护炉”组合方案,月平均壁厚由520mm降至480mm,炉缸温度下降18℃,为高炉长周期稳定运行奠定基础。
二、技术革新与降本增效
1.炮泥配方优化。原配方刚玉量高、成本高,我提出“棕刚玉—碳化硅—复合微粉”三元体系,将刚玉用量由35%降至22%,加入4%的回收焦粉,吨铁炮泥成本下降2.8元,全年节约46万元。
2.开口机钻头再制造。联合机修工段建立“钻头刃口激光熔覆”小线,年修复钻头412只,平均寿命由85次提至132次,直接节约采购费31万元。
3.铁口煤气回收。在铁口增设φ108mm环形集气管,将开口瞬间外逸煤气引至重力除尘器,年回收煤气260万m3,折合标煤312t,减排CO?810t。
4.降低铁损。通过“低硅冶炼+优化炉渣四元碱度”双路径,铁水Si由0.42%降至0.33%,铁损减少1.9kg/t,年创效158万元。
三、设备管理与隐患治理
全年点检路线12条、点检标准86项,累计发现隐患217项,整改率100%。其中A级隐患3项:泥炮液压站高压滤芯爆裂、开口机链条拉长、铁沟主沟盖耐材脱落,均在24小时内完成离线检修。我自主编写《炉前关键设备故障速查手册》,将常见23类故障现象、原因、处理步骤压缩到一张A3速查表,被分厂推广为岗位口袋书。针对泥炮回转关节渗油难题,设计“双向回流+毛毡密封”改造,年减少油脂消耗1.7t,现场整洁度显著提升。
四、安全与环保绩效
全年个人无违章、无微伤、无险肇,参与班组安全活动48次,主讲“炉前火灾应急”“煤气中毒救援”微课堂12场。牵头完成炉前除尘罩密封改造,罩口风速由0.45m/s提至0.78m/s,岗位粉尘浓度由8.2mg/m3降至3.1mg/m3,低于国家限值。利用检修间隙,我带领青工回收废耐火砖420t,其中260t破碎后用作铺路骨料,实现固废零外排。
五、培训与人才培养
我签订师徒协议5份,带徒7人,其中高级工2人、中级工4人、初级工1人。培训方式采用“现场示范+VR模拟+故障沙盘”三位一体,累计授课86课时。徒弟李×在第六届“鞍钢杯”全国转炉炼铁工竞赛中取得第11名,进入全国技术能手序列。本人受邀在厂级大讲堂分享《高炉铁口长寿实践》,听课人数260人,满意度98%。
六、自我反思与明年计划
2025年虽然取得一些成绩,但仍存在三点不足:一是对炉缸侵蚀数学模型掌握不深,数据解读停留在经验层面;二是论文撰写能力薄弱,全年仅发表1篇普刊;三是英语短板明显,进口设备资料阅读效率低。2026年我将:1.报名东北大学冶金工程硕士班,系统学习高炉数值仿真;2.每月完成1篇技术总结,力争核心期刊发表2篇;3.通过英语四级,能独立翻译设备说明书;4.继续深耕铁口长寿与低碳冶炼,目标焦比再降5kg/t,煤比提高10kg/t,为企业绿色转型贡献炉前力量。
2025年钢铁工人个人工作总结模版(二)
一、岗位背景与职责
我所在岗位为热轧1780产线精整区剪切工,负责钢卷头尾剪切、取样、打捆、喷印及异常板形处置。2025年生产线产量468万吨,同比提升6.8%;成材率97.92%,提高0.33个百分点;工序能耗17.4kgce/t,降低0.9kgce/t。个人操作剪切线A、B两条,全年累计剪切钢卷18460支,一次合格率99.87%,创作业区纪录。
二、核心指标突破
1.剪切毛刺高度≤0.05mm比例由92%提至99.2%。通过重新设定圆盘刀侧向间隙,建立“原料强度—厚度—间隙”对应表,将经验值转化为数据模型,减少人工调整时间38%。
2.取样命中率100%。针对高牌号硅钢取样易撕裂问题,我提出“预压痕+低速引张”工艺,取样成功率由96%提至100%,每年减少废样38吨。
3.喷印字符识别率99.97%。牵头将喷码机喷嘴直径由60μm降至50μm,墨线速度提高15%,字符断码率由0.8%降至0.03%,杜绝了因喷印不清导致的下游物流投诉。
三、技术攻关与项目落地
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