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2025年干熄焦年终总结

2025年,干熄焦装置在“双碳”战略与极致能效的双重倒逼下,把“稳”字拆成“禾”与“急”——既要让焦炉这棵“禾”苗不倒,又要把“急”促的环保指标变成日常呼吸。全年围绕“零泄漏、零波动、零非停”主线,把每一次温度跳动都当成事故预演,把每一克蒸汽都当成利润细胞,最终交出一份“产量创新高、能耗再探底、排放再刷新、队伍再进化”的答卷。

一、运行数据:把数字刻成刻度尺

1.焦炭处理量

全年累计干熄焦炭315.8万吨,同比提高7.4%,其中6月18日单日处理9860t,刷新历史极值。吨焦产汽0.96t,同比提高0.05t,多产蒸汽15.8万吨,折合标煤1.52万吨,按560元/吨蒸汽计算,增效8848万元。

2.能耗指标

综合能耗53.8kgce/t焦,同比降低3.2kgce;循环风机电耗7.6kWh/t焦,同比降低0.4kWh;除氧器乏汽回收率92%,提高4个百分点,年节电420万kWh。

3.环保排放

干熄炉顶装料口颗粒物8.2mg/m3,二氧化硫15mg/m3,氮氧化物78mg/m3,分别低于超低排放限值40%、50%、35%;全年环保税减免632万元。

4.设备可靠性

主循环风机故障0次,年修后连续运行312天;锅炉管爆漏1次,同比降低75%;振动值≥4.5mm/s的预警3次,全部在4h内闭环。

二、技术攻关:把痛点拆成零件再装回去

1.锅炉高温段腐蚀

3月发现14根水冷壁管向火侧点蚀1.2mm,取样分析为硫氯耦合腐蚀。成立“午夜突击队”,48h内完成割管、金相、SEM、XRD全套诊断,锁定“低负荷+高硫焦+局部还原”三元诱因。随后实施“三改一增”:一改燃烧器倾角,抬升火焰中心300mm;二改二次风旋流数,从0.68提到0.82;三改焦炉集气管压力,由180Pa降到120Pa;增的是在线腐蚀探针,每30min给出硫酸盐化速率。改造后6个月管壁减薄速率由0.28mm/月降到0.05mm/月,全年减少换管22根,直接节约86万元。

2.装入装置密封

原水冷套密封因波纹管疲劳出现“点头”漏风,最大2800Nm3/h,造成炉顶氧含量飙升至6%。团队用“热-机-磁”耦合思路,把310S波纹管改为Inconel625+GH4169复合结构,增设氮气环帘+石墨盘根双保险,漏风量降到400Nm3/h,炉顶氧含量稳定在2%以下,年减少焦炭烧损2100t,增效378万元。

3.循环气体贫氧富氢

为对冲高挥发分焦带来的氢气峰值,在1DC入口注入1.5%微量蒸汽,利用水煤气变换反应消耗H?,CO由38%提到42%,氢气由12%降到8%,系统爆炸性指数由0.62降到0.41,本质安全等级提升一档。

4.吨焦蒸汽高产

把锅炉排污率从5%压到1.8%,采用“连续排污+表面排污+在线电导”三元协同,排污水经闪蒸罐回收0.3MPa蒸汽,再进除氧器,年回收4.2万吨;同时把主蒸汽压力由9.8MPa提到10.5MPa,温度由540℃提到555℃,汽轮机内效率提高1.7%,年多发860万kWh。

三、智慧运维:让算法替设备“熬夜”

1.数字孪生

基于5200个实时测点、18万条历史曲线,搭建1:1三维孪生体,实现“温度场-流场-应力场”三场合一。6月28日系统提前72h预测锅炉3号角水冷壁热流密度异常,现场复核发现焦粉堆积30cm,清焦后避免一次爆管停炉。

2.AI配风

用深度强化学习模型,以“蒸汽产量+NOx+CO”三维奖励函数,每5min给出一次配风方案。全年AI投运率92%,平均吨焦产汽提高0.02t,NOx降低12mg/m3,算法自身迭代47版,代码全部自研,申请软著3项。

3.声音诊断

在循环风机轴承座部署8枚MEMS麦克风,采样率51.2kHz,通过梅尔频谱+CNN模型,提前14天发现外圈剥落,更换轴承后振动值由5.2mm/s降到1.8mm/s,避免一次非停损失280万元。

四、设备革新:把“将就”改成“讲究”

1.耐热钢升级

锅炉高温段全部更换为Super304H+HR3C复合管,抗氧化温度提到700℃,设计寿命由8年延长到12年;冷段采用12Cr1MoVG内衬陶瓷,抗磨指数提高3倍。

2.陶瓷纤

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